内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (01): 84-87   PDF    
汽轮发电机组轴承振动故障处理
曹成虎    
鄂尔多斯双欣电力有限公司,内蒙古鄂尔多斯016064
摘要:鄂尔多斯双欣电力有限公司机组大修启动后,机组轴承振动逐渐增大,经振动测试 试验分析,认为故障为轴承刚度降低所致。通过采取调整轴承间隙、更换轴承底座垫块等措 施,振动故障得以消除。
关键词汽轮发电机组     自激振动     地脚螺栓     轴承间隙     垫块    
Bearing Vibration Fault Processing of Steam Turbine Generator
Cao Chenghu    
Ordos Shuangxin Electric Power Co., Ltd., Inner Mongolia Ordos 016064
Abstract:After overhaul, the unit bearing vibration increased gradually, through analysis by vibration tests, thought that the fault reason was bearing stiffness decrease. By adjustment of the bearing clearance, replacing the bearing base supporting bracket and taking other measures, finally eliminated the vibration fault thoroughly.
Key words: turbine generator unit     vibration     anchor bolt     bearing clearance     supporting bracket    
1 汽轮机组概况

鄂尔多斯双欣电力有限公司机组为哈尔滨汽 轮机厂有限公司生产的高温高压、双抽汽、单缸、凝 汽式汽轮机,型号CC60-8.83/4.31/0.8。机组轴系由 汽轮机转子和发电机转子组成,共有4个支持轴承 和1 个推力轴承,各转子之间采用刚性联轴器连 接。机组于2009年4月正式移交生产。

表 1为4号机组故障前各轴承振动情况,测试 工况:负荷63 MW,真空-72.26 kPa,润滑油压0.093 MPa,润滑油温39.5℃。

表 1 故障前各轴承振动值
2 振动故障情况及测试试验

(1) 2013-05-19,机组各轴承振动幅度突然增 大,随后减负荷进行检查。经初步分析,判断故障 原因为转子叶片断裂,随即停机进行大修。5月28 日揭缸检查,发现第15级(次末级)叶片断裂1片。

(2) 2013-06-09,4号机组大修后启动,带负荷 后发现各轴承轴振、瓦振均比故障前有所增大。

(3) 2013-06-10就地测量轴向振动值,发现3号、4号轴承振动开始逐渐增大,检查机组各主要运 行参数均在合格范围内。9月23日,4号轴承轴向 振动达120 μm以上,期间采取了紧固4号轴承地脚 螺栓、加减机组负荷等多种措施,效果均不明显。

(4) 2013-10-10,内蒙古电力科学研究院技术 人员对该机组振动情况进行了测试试验。

工况1:试验时负荷53 MW,退出一段抽汽运 行,振动测试记录见图 1

图 1 负荷为53 MW时振动测试记录

工况2:负荷为53 MW,退出工业抽汽(一段抽 汽),无功功率由30.9 MW减至10.0 MW,试验记录 如图 2所示。

图 2 降无功功率试验记录

工况3:解列发电机,机组转速3000 r/min,试验 记录如图 3所示。

图 3 发电机解列后试验记录(转速3000 r/min)
3 振动故障分析及处理 3.1 故障特征

经变工况试验,各轴承振动情况表现出以下特 征:

(1) 3号、4号轴承轴振值与发电机有功、无功 功率关系不大;

(2) 发电机与系统解列前、后,3号、4号轴承轴振值变化大;

(3) 3号、4号轴承轴振值与润滑油压、润滑油 温关系不大。

3.2 故障分析

分析各工况下轴承振动测试数据可以看出:

(1) 变工况下,1号、2号轴承轴振、瓦振及就地 所测振动值均变化不明显,说明转子动平衡状态良 好[1, 2, 3]

(2) 发电机无功功率变化时各轴承振动变化 不显著,说明不存在发电机磁中心不对中问题[3]

(3) 负荷分别为60 MW与0 MW时,4号轴承水 平相位相差60°、垂直相位相差30°,可以排除因动 平衡问题引起的振动[4]

(4) 表 2为处理前就地测量的4号轴承底座各 位置螺栓振动值。分析所测数据,认为轴承底座可 能存在螺栓紧力不够、垫块不平整等问题[5, 6]

表 2 处理前4号轴承底座各位置螺栓振动值

(5) 对比大修前后转子中心、扬度、轴承紧力, 发现4号轴承上瓦可能存在间隙偏小的问题。

综合分析后认为,机组断叶片后造成各轴承振 动瞬时增大,造成4号轴承底座失稳。随着运行时 间的增加,其顶部间隙逐渐超过规定值,产生了自 激振动[7, 8]。大修时因重新调整了转子中心,但3号、 4号轴承未做相应调整,所以造成4号轴承顶部间隙 减小,大修后启动时发生了自激振动[6, 7, 8]

3.3 故障处理 3.3.1 处理方法

2013-10-10,4号机轴承振动测试试验完毕后 停机检修。揭缸检查及处理情况:

(1) 2013-10-17揭缸调整转子中心,将3瓦上 抬0.25 mm,4瓦上抬0.2 mm,4瓦底座整体向右移动 0.3 mm(从机头看)。中心调整情况如表 3

表 3 转子中心记录

(2) 发电机转子扬度:3号瓦后仰0.40 mm,4号 瓦后仰1.105 mm,本次检修未做处理。

(3) 揭缸发现低压缸次末级阻汽片上半部去 湿环焊口拉裂,螺丝松动,整圈松动下落(与转子顶 部围带摩擦),这是造成振动增大的主要原因。因 下半部分未发现松动,故决定将次末级阻汽片上半 部去湿环临时拆除。

(4) 清理4号轴承底座台板,更换轴承底座垫块。

3.4 处理结果

2013-10-21,4号机组小修后启动,启动过程中 振动正常,定速后及接带负荷62 MW时各轴承振动 值记录分别见表 4图 4,小修后就地测量的4号轴 承底座各位置螺栓振动值见表 5。测试数据表明, 机组振动状态恢复正常。

图 4 机组小修后带63 MW负荷时振动曲线

表 4 机组转速为3000 r/min时振动数据

表 5 小修后4号轴承底座各位置螺栓振动值
4 结语

振动故障会对机组的运行安全造成很大威胁, 必须尽快处理。经过对故障现象进行认真分析和 及时检修处理,鄂尔多斯双欣电力有限公司机组振 动问题最终得以消除,机组各轴承振动值均在合格 范围内,运行安全稳定性得到保障。

参考文献
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