鄂尔多斯双欣电力有限公司机组为哈尔滨汽 轮机厂有限公司生产的高温高压、双抽汽、单缸、凝 汽式汽轮机,型号CC60-8.83/4.31/0.8。机组轴系由 汽轮机转子和发电机转子组成,共有4个支持轴承 和1 个推力轴承,各转子之间采用刚性联轴器连 接。机组于2009年4月正式移交生产。
表 1为4号机组故障前各轴承振动情况,测试 工况:负荷63 MW,真空-72.26 kPa,润滑油压0.093 MPa,润滑油温39.5℃。
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表 1 故障前各轴承振动值 |
(1) 2013-05-19,机组各轴承振动幅度突然增 大,随后减负荷进行检查。经初步分析,判断故障 原因为转子叶片断裂,随即停机进行大修。5月28 日揭缸检查,发现第15级(次末级)叶片断裂1片。
(2) 2013-06-09,4号机组大修后启动,带负荷 后发现各轴承轴振、瓦振均比故障前有所增大。
(3) 2013-06-10就地测量轴向振动值,发现3号、4号轴承振动开始逐渐增大,检查机组各主要运 行参数均在合格范围内。9月23日,4号轴承轴向 振动达120 μm以上,期间采取了紧固4号轴承地脚 螺栓、加减机组负荷等多种措施,效果均不明显。
(4) 2013-10-10,内蒙古电力科学研究院技术 人员对该机组振动情况进行了测试试验。
工况1:试验时负荷53 MW,退出一段抽汽运 行,振动测试记录见图 1。
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图 1 负荷为53 MW时振动测试记录 |
工况2:负荷为53 MW,退出工业抽汽(一段抽 汽),无功功率由30.9 MW减至10.0 MW,试验记录 如图 2所示。
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图 2 降无功功率试验记录 |
工况3:解列发电机,机组转速3000 r/min,试验 记录如图 3所示。
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图 3 发电机解列后试验记录(转速3000 r/min) |
经变工况试验,各轴承振动情况表现出以下特 征:
(1) 3号、4号轴承轴振值与发电机有功、无功 功率关系不大;
(2) 发电机与系统解列前、后,3号、4号轴承轴振值变化大;
(3) 3号、4号轴承轴振值与润滑油压、润滑油 温关系不大。
3.2 故障分析分析各工况下轴承振动测试数据可以看出:
(1) 变工况下,1号、2号轴承轴振、瓦振及就地 所测振动值均变化不明显,说明转子动平衡状态良 好[1, 2, 3];
(2) 发电机无功功率变化时各轴承振动变化 不显著,说明不存在发电机磁中心不对中问题[3]。
(3) 负荷分别为60 MW与0 MW时,4号轴承水 平相位相差60°、垂直相位相差30°,可以排除因动 平衡问题引起的振动[4]。
(4) 表 2为处理前就地测量的4号轴承底座各 位置螺栓振动值。分析所测数据,认为轴承底座可 能存在螺栓紧力不够、垫块不平整等问题[5, 6]。
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表 2 处理前4号轴承底座各位置螺栓振动值 |
(5) 对比大修前后转子中心、扬度、轴承紧力, 发现4号轴承上瓦可能存在间隙偏小的问题。
综合分析后认为,机组断叶片后造成各轴承振 动瞬时增大,造成4号轴承底座失稳。随着运行时 间的增加,其顶部间隙逐渐超过规定值,产生了自 激振动[7, 8]。大修时因重新调整了转子中心,但3号、 4号轴承未做相应调整,所以造成4号轴承顶部间隙 减小,大修后启动时发生了自激振动[6, 7, 8]。
3.3 故障处理 3.3.1 处理方法2013-10-10,4号机轴承振动测试试验完毕后 停机检修。揭缸检查及处理情况:
(1) 2013-10-17揭缸调整转子中心,将3瓦上 抬0.25 mm,4瓦上抬0.2 mm,4瓦底座整体向右移动 0.3 mm(从机头看)。中心调整情况如表 3。
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表 3 转子中心记录 |
(2) 发电机转子扬度:3号瓦后仰0.40 mm,4号 瓦后仰1.105 mm,本次检修未做处理。
(3) 揭缸发现低压缸次末级阻汽片上半部去 湿环焊口拉裂,螺丝松动,整圈松动下落(与转子顶 部围带摩擦),这是造成振动增大的主要原因。因 下半部分未发现松动,故决定将次末级阻汽片上半 部去湿环临时拆除。
(4) 清理4号轴承底座台板,更换轴承底座垫块。
3.4 处理结果2013-10-21,4号机组小修后启动,启动过程中 振动正常,定速后及接带负荷62 MW时各轴承振动 值记录分别见表 4、图 4,小修后就地测量的4号轴 承底座各位置螺栓振动值见表 5。测试数据表明, 机组振动状态恢复正常。
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图 4 机组小修后带63 MW负荷时振动曲线 |
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表 4 机组转速为3000 r/min时振动数据 |
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表 5 小修后4号轴承底座各位置螺栓振动值 |
振动故障会对机组的运行安全造成很大威胁, 必须尽快处理。经过对故障现象进行认真分析和 及时检修处理,鄂尔多斯双欣电力有限公司机组振 动问题最终得以消除,机组各轴承振动值均在合格 范围内,运行安全稳定性得到保障。
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