内蒙古电力技术  2014, Vol. 32 Issue (01): 57-59   PDF    
660 MW超临界直接空冷机组给水泵变频改造
张法科    
山西漳电同华发电有限公司,山西忻州034114
摘要:介绍了国内首例660 MW超临界直接空冷机组给水泵由液力耦合器调速改造为变 频调速的情况,对比了液力耦合器调速方式和变频调速方式下给水泵系统的设备配置方案。 通过比较2种调速方式下给水系统参数随负荷的变化情况,分析了变频改造的节能效果,计 算结果表明,改造后给水泵的节电率约为35.51%,每年可节省电费约1495.7万元。认为大型 直接空冷机组给水泵组由液力耦合器调速改为变频调速的节能效果明显,值得推广应用。
关键词660 MW超临界直接空冷机组     给水泵     液力耦合器     变频器     调速    
Frequency Conversion Feed Water Pump Transformation in 660 MW Supercritical Direct Air Cooling Unit
Zhang Fake    
Shanxi Zhangze Power Tonghua Generation Co.,Ltd.,Shanxi Xinzhou 034114
Abstract:Introduced the domestic first transformation application example of frequency conversion feed water pump sets in 660 MW supercritical direct air cooling unit. By comparing the parameter of feed water pump changing with load between fluid coupling speed regulation and frequency conversion, summary and analysis energy-saving effect and economical efficiency of frequency conversion transformation.The result showed that, fluid coupling speed regulation changing frequency control of motor speed on large direct air cooling unit feed water pump set, energy-saving effect was very obvious, possess the economic conditions of transformation investment and deserved to be applied widely.
Key words: 660 MW supercritical direct air cooling unit     feed water pump     fluid coupling     frequency conversion equipment     speed regulation    
0 引言

近年来,我国空冷机组的装机容量迅速增加, 尤其北方地区新建机组中绝大多数为直接空冷机 组。由于直接空冷机组较湿冷机组背压高且变化 幅度大,受机组负荷、季风、环境温度等因素的影响 较大,故早期机组给水泵配置主要以电动泵为主。 随着机组容量和参数的提高,给水泵功耗增加很 快,尤其是直接空冷机组,给水泵的耗电率占厂用 电率的比例越来越高,对机组上网电量的影响也越 来越大[1]。为了响应国家倡导实施的节能减排发展 规划,降低厂用电率、提高机组经济性,山西同煤集 团同华发电有限公司开展了国内首例660 MW直接 空冷机组给水泵变频改造工作。

1 改造前给水泵配置方式

山西同煤集团同华发电有限公司1期工程2× 660 MW直接空冷机组采用DG2100/25.4-II6型超临 界直流锅炉,汽轮机采用CLNZK660-24.2/566/566 型直接空冷凝汽式机组,配置3×35%Ne(Ne为机组额 定容量)的液力耦合器调速电动给水泵,给水泵组 设备连接情况如图 1所示。电动机同轴驱动给水泵 和前置泵,给水泵的流量调节由液力耦合器调速实 现。正常运行时3台给水泵全部投运,无备用;低负 荷时可以2台泵运行、1台泵备用,也可以3台泵同 时降速运行。

图 1 原给水泵组设备连接示意图
2 给水泵变频改造方案 2.1 改造后给水泵配置方式

此次改造将2号机组给水泵配置方式由原3× 35%Ne方式变更为2×50%Ne+1×35%Ne方式。此方 式保留了1台35%Ne的给水泵作为备用,将另外2台 改造为50%Ne,同时主给水泵采用先进可靠的高压 变频调速方式。

2.2 设备连接情况及驱动方式

变频改造后的给水泵组设备连接情况如图 2所 示。前置泵由单独的定速电动机驱动。给水泵通 过增速齿轮箱与电动机连接,电动机与高压变频器 连接,利用变频器改变电动机定子供电电源的频率 从而改变电动机的转速,实现给水泵调速的目的。 改造前、后主要设备对比见表 1所示。

图 2 变频改造后给水泵组设备连接示意图

表 1 改造前、后给水泵组设备对比
3 给水泵组变频改造效益分析 3.1 给水泵性能分析 3.1.1 扬程

表 2 为改造前、后给水泵基本参数的对比情 况。由表 2中数据可以看出,新给水泵较原给水泵 的额定扬程有所降低,这是因为原给水泵选型时扬 程偏高,造成给水泵的实际工作转速偏离最高工作 效率区较远,故新泵设计扬程有所降低,并且新泵 效率曲线的高效区较原给水泵平坦宽阔,可以实现 在较大调速范围给内给水泵的高效运行[1, 2]

表 2 变频改造前、后给水泵基本参数对比
3.1.2 工作转速及效率

表 3表 4分别给出了给水泵变频改造前、后给 水泵液力耦合器调速和变频调速下,给水系统参数 随负荷的变化情况。分析表 3表 4数据可得知:

表 3 改造前给水系统参数随负荷的变化情况

表 4 改造后给水系统参数随负荷的变化情况

(1) 在相同负荷下,新给水泵工作转速明显低 于原泵。由泵的相似定律可知,轴功率与转速的3 次方成正比,当水泵的转速降低时,单位给水量的 电耗将迅速减小,这也是变频调速水泵节能的基本 原理[1, 2]

(2) 由于原给水泵扬程偏高,机组满负荷工况 下,转速仅为额定转速的90.8%,液力耦合器按照给 水泵的最高转速配置,其勺管开度也仅约为71.7%, 造成液力耦合器传动效率偏低。而新给水泵在满 负荷工况下,转速可达到额定转速的95%,且增速齿 轮箱传动效率基本不受影响(在调速范围内可保持 在98.5%左右)。可见,给水设备的选型配置对给水 系统效率影响很大,在新建机组设备选型时,应重视设备的优化配置。

(3) 由水泵并联运行性能曲线可知,水泵并联 的台数越多,总效率下降越快。所以通过增大单台 泵的给水容量,减少并联运行泵的数量,可以提高 给水系统的总效率[3]

3.2 液力耦合器调速方式与变频调速方式经济性 对比

本次改造针对12 500 kW大功率高压变频器, 依据计算机模糊控制理论,开发出具有专利技术的 优化控制软件,使变频器、电动机、负载在最佳状态 下运行,并对其进行优化控制,确保在满足系统需 求的前提下大幅度提高系统效率,最大限度地降低 能耗。

3.2.1 能量损耗形式 3.2.1.1 液力耦合器调速方式

由液力耦合器的工作原理知,液力耦合器属于 损耗传动功率的机械调速设备,转速差造成的功率 损耗以热能的形式消耗在油液中,其调速效率(传 动效率)近似等于转速比,所以转速比越小,调速效 率越低[4, 5]。转速比与液力耦合器勺管开度成正比, 所以从勺管开度即可得出液力耦合器的调速效率。

3.2.1.2 变频器调速方式

变频器调速利用变频装置作为变频电源,通过 改变异步电动机定子供电电源的频率,使同步转速 发生变化,从而达到改变异步电动机转速、实现调 速的目的[4, 5]。变频调速节电效率与转速的3次方成 正比,而变频器的功率损耗仅约为1%。同时,由于 电动机工作转速与给水泵工作转速不同,两者之间 通过增速齿轮箱达到转速匹配的目的,而增速齿轮 箱的传动效率很高、损耗很小。

3.2.2 运行工况与电源系统

对比分析表 3表 4可知:

(1) 即使在满负荷工况下,液力耦合器勺管开 度也大约仅为71.7%,并且随着负荷的降低,勺管开 度逐渐减小,液力耦合器功率损耗越来越大。根据 液力耦合器功率损失特性,当转速比为2∶3时,功率 损失达到最大。当转速比<2∶3时,虽然传动效率随 着转速比的降低而下降,但由于泵的转速下降,功 率呈3次方下降,所以传功功率损失反而小于速比 为2∶3时的功率损失。

(2) 在满负荷工况下,变频器工作频率约为 46.25 Hz,随着负荷的降低,变频器可以逐渐降低供 电频率(调节精度可控制在0.01%),频率越低节能 效果越显著。

(3) 原电动机额定电压为10 kV,而新电动机 额定电压为6.6 kV(变频器采用10 kV输入,6 kV输 出),且工作电机的数量由3台减为2台,从新、旧电 动机的电流值也可以直观反映出变频节能改造的 明显效果,并且随着负荷的降低,变频节能的效果 愈突出。

3.3 经济效益分析

表 5为给水泵变频改造前、后的耗电量数据。 当日发电量以1.25 GWh计,根据表中数据估算的给 水泵节电率约为35.51%。

表 5 给水泵变频改造前、后耗电数据

按照机组全年发电量3.5×109 kWh,原给水泵耗 电率3.85%,变频改造节电率30%估算,则全年节电 量为4.04×107 kWh。若按照电价0.37元/kWh计算, 改造后每年可节省电费约1495.7万元。此次给水 泵变频改造总投资约为4500万元,3年左右即可收回成本。可以看出, 改造工作收益非常可观,改造方案值得大力推广。

4 结语

国内首例660 MW超临界直接空冷机组给水泵 液力耦合器调速改造为变频调速方式的成功实施, 为高压变频器的使用提供了参考经验,表明大功率 高压变频器调速技术可以在大容量给水泵调速方 案中推广应用。与大型给水泵液力耦合器调速方 式相比,变频调速方式的节能优势明显。

随着大功率高压变频器技术的逐步成熟,建议 新建大型直接空冷机组优先考虑采用给水泵变频 调速方式,并对设备配置进行优化计算,以达到最大限度节能的目的。

参考文献
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