近年来,我国空冷机组的装机容量迅速增加, 尤其北方地区新建机组中绝大多数为直接空冷机 组。由于直接空冷机组较湿冷机组背压高且变化 幅度大,受机组负荷、季风、环境温度等因素的影响 较大,故早期机组给水泵配置主要以电动泵为主。 随着机组容量和参数的提高,给水泵功耗增加很 快,尤其是直接空冷机组,给水泵的耗电率占厂用 电率的比例越来越高,对机组上网电量的影响也越 来越大[1]。为了响应国家倡导实施的节能减排发展 规划,降低厂用电率、提高机组经济性,山西同煤集 团同华发电有限公司开展了国内首例660 MW直接 空冷机组给水泵变频改造工作。
1 改造前给水泵配置方式山西同煤集团同华发电有限公司1期工程2× 660 MW直接空冷机组采用DG2100/25.4-II6型超临 界直流锅炉,汽轮机采用CLNZK660-24.2/566/566 型直接空冷凝汽式机组,配置3×35%Ne(Ne为机组额 定容量)的液力耦合器调速电动给水泵,给水泵组 设备连接情况如图 1所示。电动机同轴驱动给水泵 和前置泵,给水泵的流量调节由液力耦合器调速实 现。正常运行时3台给水泵全部投运,无备用;低负 荷时可以2台泵运行、1台泵备用,也可以3台泵同 时降速运行。
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图 1 原给水泵组设备连接示意图 |
此次改造将2号机组给水泵配置方式由原3× 35%Ne方式变更为2×50%Ne+1×35%Ne方式。此方 式保留了1台35%Ne的给水泵作为备用,将另外2台 改造为50%Ne,同时主给水泵采用先进可靠的高压 变频调速方式。
2.2 设备连接情况及驱动方式变频改造后的给水泵组设备连接情况如图 2所 示。前置泵由单独的定速电动机驱动。给水泵通 过增速齿轮箱与电动机连接,电动机与高压变频器 连接,利用变频器改变电动机定子供电电源的频率 从而改变电动机的转速,实现给水泵调速的目的。 改造前、后主要设备对比见表 1所示。
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图 2 变频改造后给水泵组设备连接示意图 |
| 表 1 改造前、后给水泵组设备对比 |
表 2 为改造前、后给水泵基本参数的对比情 况。由表 2中数据可以看出,新给水泵较原给水泵 的额定扬程有所降低,这是因为原给水泵选型时扬 程偏高,造成给水泵的实际工作转速偏离最高工作 效率区较远,故新泵设计扬程有所降低,并且新泵 效率曲线的高效区较原给水泵平坦宽阔,可以实现 在较大调速范围给内给水泵的高效运行[1, 2]。
| 表 2 变频改造前、后给水泵基本参数对比 |
表 3、表 4分别给出了给水泵变频改造前、后给 水泵液力耦合器调速和变频调速下,给水系统参数 随负荷的变化情况。分析表 3、表 4数据可得知:
| 表 3 改造前给水系统参数随负荷的变化情况 |
| 表 4 改造后给水系统参数随负荷的变化情况 |
(1) 在相同负荷下,新给水泵工作转速明显低 于原泵。由泵的相似定律可知,轴功率与转速的3 次方成正比,当水泵的转速降低时,单位给水量的 电耗将迅速减小,这也是变频调速水泵节能的基本 原理[1, 2]。
(2) 由于原给水泵扬程偏高,机组满负荷工况 下,转速仅为额定转速的90.8%,液力耦合器按照给 水泵的最高转速配置,其勺管开度也仅约为71.7%, 造成液力耦合器传动效率偏低。而新给水泵在满 负荷工况下,转速可达到额定转速的95%,且增速齿 轮箱传动效率基本不受影响(在调速范围内可保持 在98.5%左右)。可见,给水设备的选型配置对给水 系统效率影响很大,在新建机组设备选型时,应重视设备的优化配置。
(3) 由水泵并联运行性能曲线可知,水泵并联 的台数越多,总效率下降越快。所以通过增大单台 泵的给水容量,减少并联运行泵的数量,可以提高 给水系统的总效率[3]。
3.2 液力耦合器调速方式与变频调速方式经济性 对比本次改造针对12 500 kW大功率高压变频器, 依据计算机模糊控制理论,开发出具有专利技术的 优化控制软件,使变频器、电动机、负载在最佳状态 下运行,并对其进行优化控制,确保在满足系统需 求的前提下大幅度提高系统效率,最大限度地降低 能耗。
3.2.1 能量损耗形式 3.2.1.1 液力耦合器调速方式由液力耦合器的工作原理知,液力耦合器属于 损耗传动功率的机械调速设备,转速差造成的功率 损耗以热能的形式消耗在油液中,其调速效率(传 动效率)近似等于转速比,所以转速比越小,调速效 率越低[4, 5]。转速比与液力耦合器勺管开度成正比, 所以从勺管开度即可得出液力耦合器的调速效率。
3.2.1.2 变频器调速方式变频器调速利用变频装置作为变频电源,通过 改变异步电动机定子供电电源的频率,使同步转速 发生变化,从而达到改变异步电动机转速、实现调 速的目的[4, 5]。变频调速节电效率与转速的3次方成 正比,而变频器的功率损耗仅约为1%。同时,由于 电动机工作转速与给水泵工作转速不同,两者之间 通过增速齿轮箱达到转速匹配的目的,而增速齿轮 箱的传动效率很高、损耗很小。
3.2.2 运行工况与电源系统对比分析表 3、表 4可知:
(1) 即使在满负荷工况下,液力耦合器勺管开 度也大约仅为71.7%,并且随着负荷的降低,勺管开 度逐渐减小,液力耦合器功率损耗越来越大。根据 液力耦合器功率损失特性,当转速比为2∶3时,功率 损失达到最大。当转速比<2∶3时,虽然传动效率随 着转速比的降低而下降,但由于泵的转速下降,功 率呈3次方下降,所以传功功率损失反而小于速比 为2∶3时的功率损失。
(2) 在满负荷工况下,变频器工作频率约为 46.25 Hz,随着负荷的降低,变频器可以逐渐降低供 电频率(调节精度可控制在0.01%),频率越低节能 效果越显著。
(3) 原电动机额定电压为10 kV,而新电动机 额定电压为6.6 kV(变频器采用10 kV输入,6 kV输 出),且工作电机的数量由3台减为2台,从新、旧电 动机的电流值也可以直观反映出变频节能改造的 明显效果,并且随着负荷的降低,变频节能的效果 愈突出。
3.3 经济效益分析表 5为给水泵变频改造前、后的耗电量数据。 当日发电量以1.25 GWh计,根据表中数据估算的给 水泵节电率约为35.51%。
| 表 5 给水泵变频改造前、后耗电数据 |
按照机组全年发电量3.5×109 kWh,原给水泵耗 电率3.85%,变频改造节电率30%估算,则全年节电 量为4.04×107 kWh。若按照电价0.37元/kWh计算, 改造后每年可节省电费约1495.7万元。此次给水 泵变频改造总投资约为4500万元,3年左右即可收回成本。可以看出, 改造工作收益非常可观,改造方案值得大力推广。
4 结语国内首例660 MW超临界直接空冷机组给水泵 液力耦合器调速改造为变频调速方式的成功实施, 为高压变频器的使用提供了参考经验,表明大功率 高压变频器调速技术可以在大容量给水泵调速方 案中推广应用。与大型给水泵液力耦合器调速方 式相比,变频调速方式的节能优势明显。
随着大功率高压变频器技术的逐步成熟,建议 新建大型直接空冷机组优先考虑采用给水泵变频 调速方式,并对设备配置进行优化计算,以达到最大限度节能的目的。
| [1] | 杨诗成,王喜魁.泵与风机[M].3版.北京:中国电力出版社,2007:154-167. |
| [2] | 张忠银,林宏杰.液力耦合器与变频器调速比较[J].电气传动,2009,39(12):74-76. |
| [3] | 张文海,安力群.火力发电厂电动给水泵液力偶合器泵轮(变频)调速法[J].电力建设,2012,33(6):60-63. |
| [4] | 张文海,谭红军,车吉善,等.电动给水泵变频调速改造可行性研究[J].电机与控制应用,2008,33(6):60-63. |
| [5] | 郑涛,范晓英,王耀坤.凝结泵变频改造节能效果分析[J].内蒙古电力技术,2011,29(3):43-45. |
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