ZW7-40.5型真空断路器所配的CT19型弹簧操 作机构由于具有能快速重合闸、电源容量小、交直 流均可使用、暂时失去电源仍可操作等优点,被广 泛使用在巴彦淖尔电业局各变电站内的35 kV出线 间隔上。2011年在春查检修期间,进行该类型断路 器传动试验时发现,由于合闸弹簧疲劳造成断路器合闸速度较慢以及二次合闸故障[1]。断路器触头运 动速度慢将会造成以下后果:引起触头合闸震颤, 预击穿时间过长;使电弧燃烧时间过长,致使断路 器内压力增大,轻者烧坏触头使断路器不能继续工 作,重者将会引起断路器爆炸;造成越级跳闸,扩大 停电范围。国家电网公司《十八项电网重大反事故 措施》[2]中明确要求:弹簧操作机构断路器应定期进 行机械特性试验,测试其行程曲线是否符合厂家标 准曲线要求;对运行10 a以上的弹簧机构可抽检其 弹簧拉力,防止因弹簧疲劳,造成开关动作不正 常。因此必须利用停电机会对运行年限较长的 ZW7-40.5型断路器进行特性检查,及时更换不合格 的合闸弹簧,避免安全事故的发生。
1 目前更换弹簧方法存在的问题 1.1 CT19型弹簧操作机构工作原理弹簧操动机构固定在断路器的基座上,同电气 控制部分共用1个箱体,操作所需的能量由三相共 用的合闸弹簧和分闸弹簧提供。操动机构储能时, 采用两级齿轮减速机构,电动机从齿轮轴的一端输 入功率,齿轮带动驱动爪,驱动爪在运行过程中与 驱动块咬合后带动储能轴转动,实现合闸弹簧储 能。储能达到要求时摇臂推动行程开关并切断电 动机电源,此时断路器合闸弹簧被拉伸做好合闸准 备,合断路器的同时,合闸弹簧能量一部分用于提 高合闸动触头的运动速度,另一部分则作为分闸弹 簧拉伸所需要的功(分闸储能)。因此,断路器的 分、合闸弹簧之间是相互作用的,这也是合闸弹簧 在分闸未储能状态下仍有约20 mm拉伸量的原因。
1.2 目前更换合闸弹簧方法存在的问题 1.2.1 合闸速度不合格断路器统计在春、秋查期间,对巴彦淖尔电业局合闸速度 不合格的断路器进行了统计,统计结果见表 1 所 示。从表 1可以看出:2个变电站的5台断路器存在 合闸速度慢故障,需要更换合闸弹簧。
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表 1 合闸速度不合格断路器统计情况 |
更换合闸弹簧时发现,该项工作费时、费力,目 前现场更换合闸弹簧的平均时间为2~3 h。在全站 停电的情况下,个别断路器由于问题发现时间较晚 与工作结束时间发生冲突,为消缺需进行工作票延 期,造成了延误送电,降低了供用电可靠性。
目前在现场采用的更换弹簧方法为:2人同时 进行操作,1人使用大号一字螺丝刀将弹簧撑开缝 隙,另1人及时在撑开的弹簧缝隙内插入垫片,以此 类推,逐渐撑开合闸弹簧,直至合闸弹簧达到预定 位置后,将合闸簧挂在断路器操作机构上,挂上的 弹簧见图 1所示。
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图 1 目前更换合闸弹簧方法示意图 |
现场更换合闸弹簧操作时存在的问题如下:
(1) 插垫片时垫片数量无法确定,因为需要在 弹簧两侧同时插入垫片,且弹簧的拉伸长度是凭经 验人为拉伸,无法一次拉伸到位,这样就需要多次 拉伸合闸弹簧,造成时间上的延误,操作时间在150 min左右。
(2) 新员工对此项操作不熟练;
(3) 垫片插入后有迸飞的可能,构成设备、人 身安全隐患。
通过分析,更换合闸弹簧速度慢的原因主要有 2方面:弹簧自身应力大,弹簧不能达到预定位置而 无法挂上;对操作技能要求较高,检修人员操作不 够熟练造成更换时间长。
2 更换弹簧专用工具的研制针对上述问题,设计、加工了更换合闸弹簧专 用工具。
2.1 专用工具结构设计根据合闸弹簧的结构、形状,设计并绘制了更 换弹簧专用工具的结构图[4],经过多次修改,确定专用工具由把手、支架、传动连杆、上固定环、下固定 环、轴销构成,工具结构示意图见图 2。
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图 2 专用工具结构示意图 |
由于市场上未见有生产、销售的专门针对电力 行业使用的弹簧更换专用工具,也没有可直接借鉴 的产品,而断路器合闸弹簧拉伸强度较高,这就要 求专用工具的材质必须满足设计要求。因此,利用 从汽车上更换下来的配件进行加工,例如轴承,由 于其材质标号高,完全能够满足弹拉伸力的要求。
由于专用工具各部件功能不同,受力强度、应 力等不同,需要不同材质的材料进行加工,因此针 对工具各个部件进行了不同选材,表 2为原材料的 选材情况。
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表 2 专用工具原材料选材 |
专用工具的把手是凹下30°左右形状,以水管 为主要材料,经加热弯曲加工制成;支架为长方体 形状,以空心四方钢为材料,经机床切割制成;传动 连杆为长方体弯曲15°形状,以实心铁为材料,经弯 曲加工制成;上下固定环为半圆形,以钢制轴套为 材料,经机床加工制成;轴销为圆柱体形状,以实心 钢为材料。加工的成品见图 3所示。
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图 3 专用工具原材料 |
新型专用工具形状及结构符合断路器操作机 构合闸弹簧结构特点,操作时将专用工具上、下固 定环卡在合闸弹簧外两端的金属部位上,按压专用 工具把手,把手向下运动,把手与传动连杆通过轴 销连接,传动连杆固定在支架内向上运动,此时被 固定环卡住的合闸弹簧受到拉伸。将把手按压到 底合闸弹簧最大行程可达到3 cm,操作示意图见图 4所示。
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图 4 专用工具操作示意图 |
在班组库房内1台废旧断路器操作机构上进行 了该工具的试用,不同工作班组成员对合闸弹簧分 别进行了拆装,情况如下:
(1) 所有班组成员均能快速、安全地完成操 作;
(2) 在现场进行的拆除与安装弹簧的全过程 中,对左右2个弹簧的操作均能够轻松完成;
(3) 更换弹簧的操作时间在20 min内。
试用情况证明,该工具使用方法简单、便捷,班 组成员均能够熟练操作,且更换时间短,效果较好。
3.2 专用工具更换时间验证为验证更换时间在20 min内,从试用小组中抽 出5名成员,进行了如下现场操作流程:拆下固定合 闸弹簧的2颗螺丝,用专用工具把合闸弹簧卡好;按 压专用工具把手,调整弹簧长度使合闸弹簧达到预 定长度,挂上或取下合闸弹簧。分别对更换时间进 行了统计。统计结果显示:平均更换时间在15 min 左右,这个时间远远低于目标值的20 min。
3.3 现场应用2012年10月秋季检查期间,对那林套海变电站 内电容器341断路器进行特性试验,发现其合闸时 出现合闸速度慢(在合闸过程中不能一次到位,中 间出现缓冲现象)的情况,原因为该断路器机构合 闸弹簧疲劳。采用更换合闸弹簧专用工具及时进 行了更换,现场更换时间为16 min,更换后该断路器 的分合闸特性达到规定要求。
4 结束语由于断路器合闸弹簧疲劳造成断路器特性下 降,更换合闸弹簧费时、费力、不安全,因此研制了 更换合闸弹簧的专用工具,使弹簧更换时间由之前 的2~3 h缩短为20 min内,在提高工作效率的同时 保证了工作人员的人身安全,取得了较好的效果。
[1] | 国家电网公司.高压开关设备管理规范[M].北京:中国电力出版社,2006:182. |
[2] | 国家电网公司运维检修部.十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明[M].北京:中国电力出版社,2012:67-70. |
[3] | 余姚市舜利高压开关厂.CT19BW安装使用说明书[R].余姚:余姚市舜利高压开关厂,2006:5-6. |
[4] | 曹春博.真空断路器合闸弹簧的更换工具:中国,2013 20484477.2[P].2013-08-09. |