海洋石油  2019, Vol. 39 Issue (4): 65-68
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伊拉克M油田水平井完井工艺优化[PDF全文]
冯哲     
中国海洋石油有限公司, 北京 100010
摘 要: 伊拉克M油田早期以直井进行开发生产,为了实现更高效的开采,降低投资成本,实现“少井多产”的目标,后期采用水平井生产。该油田水平井段储层复杂,以碳酸岩和砂岩为主,夹杂泥页岩,为后续水平完井工艺的选择带来了挑战。为了选择合适的水平井完井工艺,该文通过声波时差和岩石强度分析及现场应用实践,优选出该油田水平井完井工艺,并投入现场应用,增加了单井产量,延长了油井寿命,同时降低了作业成本,为类似油田的开发提供了借鉴。
关键词: 伊拉克    水平井    完井方式    复杂储层    
Horizontal Well Completion Technology Optimization of M Oilfield in Iraq
FENG Zhe     
CNOOC Ltd., Beijing 100010, China
Abstract: At the beginning of the development in Iraq M Oilfield, drilling vertical well is the main method. In order to develop efficiently and low the investment cost, achieving the goal of "less wells with more production", the method of drilling horizontal well was adopted in later period. The reservoir characteristic in horizontal section is complicated with carbonatite, sandstone, and mixed clay and shale, which has negative effect on horizontal well completion. In order to select proper horizontal completion method, this article optimizes the horizontal well completion technology method through interval transit time and rock strength analysis as well as onsite application which finally enhance oil production, extend the life of well, lower the operation cost and bring the reference for similar oilfield development.
Keywords: Iraq    horizontal well    completion method    complex reservoir    

伊拉克M油田石油储量丰富, 储层发育两个体系, 第三系的Asmari层和白垩系的Mishrif层, 储层岩性以灰岩、白云岩和砂岩为主, 岩石强度高, 胶结较好, 孔隙度偏低, 属于中低孔低渗油藏, 地层温度和压力系统属于常规系统。前期开发生产井为直井, 自喷生产, 平均单井产量较高。随着油田的不断开发, 油井产量递减严重, 且含水上升较快, 部分油井不能自喷生产或达不到配产要求, 继续采用直井开发已不能满足高产量的需求。水平井在油藏开发过程中, 相比直井具有泄油面积大、产量高等优点, 在国内外得到了广泛的应用, 并且取得了显著的开发效果。为了实现该油田的高效开发, 决定采用水平井进行开发[1]

在初期水平井完井过程中, 基于对储层强度的初步认识, 决定采用水平井裸眼完井。以A1H井为例, 该井完井程序为:下入刮管器进行刮管作业, 用盐水顶替套管内泥浆; 下入自喷生产管柱。安装井口采油树后, 下入连续油管顶替裸眼段泥浆, 采用连续油管拖拽布酸的方式进行酸化作业。该井酸化作业中, 连续油管发生黏卡, 最终导致连续油管断裂落井。后续生产监测中, 发现该油井产量递减较快, 后续重新进行连续油管酸化作业时, 在水平段出现遇阻的情况, 判断井壁有失稳的情况。鉴于以上存在的问题, 说明这种完井方式不适用于该油田的开发。通过岩石强度分析和出砂分析, 重新选择合适的水平井完井方式, 达到了预期的效果。

1 岩石强度分析和出砂分析

该油田储层岩石强度相对较高, 但是水平井裸眼完井后, 在后期开采和增产措施作业中, 存在井壁失稳的现象, 分析主要原因是水井井段储层岩性变化较大, 部分井段胶结强度较弱, 后续生产压差的增大及酸化增产处理使岩石胶结程度进一步降低, 导致井壁稳定性变差[2]。下面从声波时差和岩石强度分析两个方面进行理论研究。

1.1 声波时差分析

声波时差从一个侧面反映了地层的压实程度, 声波时差是声波纵波沿井剖面传播速度的倒数。声波时差越大, 胶结越疏松, 反之亦然。声波时差同岩石孔隙度也有良好的对应关系, 较小的声波时差值如164 μs/m代表了低孔隙度、坚硬、高密度的岩石; 较大的声波时差值如312 μs/ m代表了高孔隙度、松软、低密度岩石[3]。通过声波测井, 可以得出该油田的岩石强度和出砂情况。经验表明在含砂岩油层的出砂声波门限值为:Δt < 312 μs/m, 为稳定砂岩; Δt > 345 μs/m为不稳定砂岩。

通过该油田测井数据, 对储层Asmari各小层进行计算分析, 声波时差Δt均小于230 μs/m; 储层Misrif各小层声波时差Δt均小于164 μs/m。因此从声波时差分析上可以看出, M油田岩石强度较高, 胶结较好, 不存在出砂风险。

1.2 岩石强度分析

根据M油田岩石强度力学测试数据, 岩石单轴抗压强度处于5.84~160.247 MPa, 范围波动较大, 岩石胶结强度处于弱胶结到高强胶结岩石, 主要是岩石局部天然裂缝、溶洞发育, 造成局部岩心单轴抗压强度较低[4]

沿用摩尔-库伦破坏准则, 对取样的岩石, 采用5T压力机对岩心进行单轴抗压强度测试, 同时考虑实际与理想岩心样本的差异, 主要体现在体积和几何尺寸上[5], 标准岩心直径为2.5 cm或3.8 cm, 但实际取心柱塞长度常常发生偏差, 岩心长径比在1~3之间, 此时岩石尺寸效应对强度有明显影响, 因此要对岩心长径比按照公式进行强度值校正, 将非标准尺寸岩心测得的单轴抗压强度按照式(1)进行长径比校正, 得到校正后的单轴抗压强度(表 1)。

表 1 储层岩石校正后单轴抗压强度

$ UC{{S}^{'}}=UCS\times \left( 0.925+0.036\times L/D \right) $ (1)

式中:UCS'为校正后单轴抗压强度, MPa; UCS为非标准尺寸岩心单轴抗压强度测试值, MPa; L为岩心长度, cm; D为岩心直径, cm。

根据岩心强度测试结果, 应用Sandpro软件和摩尔-库仑准则, 计算得到不同深度下岩心的内聚力和内摩擦角(图 1), 获得油田储层计算结果(表 2)。

表 2 岩石内聚力及内摩擦角计算结果

图 1 油组岩石内聚力及内摩擦角计算

由于岩石单轴抗压强度与其内聚力和内摩擦角存在函数关系, 关系式为:

$ UCS=2\text{C}\times \text{cos}\phi /\left( 1-\text{sin}\phi \right) $ (2)

式中:UCS为岩石单轴抗压强度, MPa; φ为内摩擦角, °。

将计算得到摩擦力及内摩擦角代入式(2), 得到UCS计算值:

$ \begin{align} & UCS1=2\times 6.99\times \text{cos}{{55.18}^{\circ }}/\left( 1-\sin {{55.18}^{\circ }} \right) \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ =44.51\text{MPa} \\ \end{align} $
$ \begin{align} & UCS2=2\times 6.3\times \text{cos}{{50.66}^{\circ }}/\left( 1-\sin {{50.66}^{\circ }} \right) \\ & \ \ \ \ \ \ \ \ \ =32.25\text{MPa} \\ \end{align} $

经过对比, 岩石力学强度计算结果整体偏小, 相比于实测单轴抗压强度, 应乘以系数1.95加以校正。从以上计算可以看出M油田岩石的强度变化范围较大, 存在部分储层岩石强度胶结偏弱的井段。

通过声波时差和岩石强度分析和计算得出, 水平裸眼井出砂风险较低, 因储层段岩性强度胶结变化较大, 存在胶结弱的井段, 在后续开采过程及酸化处理后, 井壁发生坍塌的风险高。水平井完井方式推荐采用裸眼井段下入打孔管支撑井壁的完井方式。根据裸眼段尺寸, 由封隔器悬挂φ114 mm打孔管, 孔径10 mm, 每米33孔, 相位60°螺旋排列。

2 现场应用

在M油田后续20多口水平井均采用了该完井方式, 以A2H井为例进行举例说明。A2H井在M油田的西南部, 套管程序为:一开下入φ508 mm套管至120 m, 二开下入φ339.7 mm套管至2 000 m, 三开下入φ244.5 mm套管至2 800 m, 四开下入φ168.3 mm套管至4 200 m, 水平段采用φ142.9 mm钻头钻至完钻井深4 800 m, 水平井段长600 m, 完井作业中下入φ114 mm打孔管支撑井壁, 完井程序如下。

2.1 下部完井

下入刮管洗井管柱, 进行刮管作业。钻具组合为:φ143 mm牙轮钻头+φ168.3 mm刮管器+浮阀+挠性接头+震击器+钻杆, 每500 m打通一次, 在封隔器下入位置上下30 m刮管三次, 下钻至φ168.3 mm套管管鞋处, 用完井液顶替泥浆直至返出干净。下入下部完井管柱:φ114 mm浮式引鞋+变扣+φ114 mm打孔管+φ114 mm盲管+φ168.3 mm封隔器+座封工具+钻杆, 下入到位后, 投球座封封隔器, 验封合格, 脱手, 起钻至井口。

2.2 酸化作业

下入酸化临时管柱:φ73 mm油管引鞋+φ73 mm油管+变扣+φ168.3 mm RTTS封隔器+φ88.9 mm油管+φ114.3 mm油管, 下钻到位, 正转下压座封RTTS封隔器。下入连续油管至井底, 盐水顶替裸眼段泥浆直至返出干净, 开始酸化作业, 拖拽连续油管均匀布酸, 酸化结束后, 返排残酸, 起出连续油管。解封封隔器, 压井, 起钻。

2.3 上部完井

为保障油井产量和持续生产, 下入ESP生产管柱。生产管柱为:ESP机组+φ73 mm油管+φ58.8 mm工作筒+φ73 mm油管+φ58.8 mm生产滑套+φ73 mm油管+ESP封隔器+φ88.9 mm油管+φ71.5 mm滑套+φ88.9 mm油管+变扣+φ114.3 mm油管。投产初期, 油井自喷生产, 产量维持在日产液500 m3左右, 当产量不能满足生产要求时, 启泵生产, 保证油田开发效益。

2.4 应用效果

后续M油田水平裸眼井均采用该完井方式, 在酸化作业中未出现连续油管卡钻事故, 且投产后油井产量稳定, 没有出砂现象, 实现了井筒的稳定性和完整性, 延长了油井的寿命。打孔管取材方便, 在库存不足的情况下, 可以通过油管进行打孔加工, 尤其针对国外油田长采办周期的限制, 提高了油田开发的效率, 降低成本。后续跟踪5口井生产情况(表 3), 整体上产量平稳, 说明该完井方式合理。

表 3 投产情况

3 结论

(1) 本文采用声波时差和岩石强度分析相结合的方式, 分析储层段岩石的强度和出砂性, 为水平裸眼井完井方式的选择提供了依据。

(2) 伊拉克M油田, 水平井段储层岩石胶结强度变化较大, 通过理论分析和现场实际应用, 推荐采用水平裸眼井段下入打孔管支撑井壁的完井方式。

(3) 采用优化后的完井工艺, 降低了油井酸化作业的风险, 延长了油井寿命, 增加了产量, 降低了完井成本, 值得类似油田借鉴。

参考文献
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文敏, 朱磊, 王平双, 等. 中东地区碳酸盐岩地层水平井完井方式优化[J]. 长江大学学报(自科版), 2015, 12(11): 52-56.
[2]
张钧. 海上油气田完井手册[M]. 北京: 石油工业出版社, 1998: 448-451.
[3]
范白涛, 邓建明. 海上油田完井技术和理念[J]. 石油钻采工艺, 2004, 26(3): 23-26. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2004.03.007
[4]
杨大德, 秦丙林. 东海深井长水平段下部完井工艺创新[J]. 海洋石油, 2017, 37(3): 63-64.
[5]
杨喜, 卓珍州, 等. 渤海含水油田高效完井技术应用[J]. 海洋石油, 2016, 36(3): 89-90.