2. 广州甘蔗糖业研究所, 广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室, 广东, 广州 510316
2. Guangzhou Sugarcane Industry Research Institute/Guangdong Key Lab of Sugarcane Improvement & Biorefinery, Guangzhou 510316
目前,我国甘蔗制糖行业对沉淀泥汁大多采用 无滤布式真空吸滤机进行处理,该设备工艺灵活、 适应性强,解决了有滤布式真空吸滤机的洗滤布水 污染问题,但是经处理后的滤汁含有大量的沉淀物, 颜色深,需要回流澄清或直接再处理方可与清汁混 合进入下一道工序[1]。现多数糖厂采用滤汁快沉技 术单独处理滤汁,以达到直接入蒸发罐的要求。
在糖厂使用的滤汁快沉主要有单层沉淀池、平 流沉淀池、斜板式沉淀池和静态快速沉降器4 种[2], 其中:单层沉淀池存在出汁易混浊、工作状态不够 稳定、处理效率低、糖汁停留时间长等缺陷[3];平 流式沉淀池和斜板式沉淀池的沉淀物容易受到流态 和刮泥装置的扰动,造成“反底”[4];静态快速沉 降器克服了上述的一些问题,但是其对外部条件控 制比较严格,入汁流量一定要稳定,散气要完全, 滤汁进入沉降器前需经2 级散气,使滤汁充分散气, 否则易造成“反底”[2]。综合以上设计方案,广州 甘蔗糖业研究所设计改进出挡板式滤汁快速沉降系 统,第2 代产品于2010/11 年榨季在洋浦南华糖业 集团多家糖厂运行,取得良好效果。以下对该系统 的研究和应用做初步阐述。
挡板式滤汁快沉系统包括快速沉降器和全自动 控制系统2 部分,基本工艺流程如下图1 所示。滤 汁收集在缓冲箱中,经加热后依自重流至散气箱和快沉池,滤汁宽口进入快沉池,减少对池体流态冲 击,并在池内分格作折线流动,格内流体互相影响 小、液面保持近似静态,保证出汁口清汁不混浊。 改进设计的泥汁排放装置采用低速螺旋方式,其扰 动小、排泥顺畅、无死角,避免了沉积泥汁的发酵 产气等不良影响。
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图1 挡板式滤汁快沉系统基本工艺流程图 |
滤汁快速沉降器采用全自动控制系统,通过 PLC 对滤汁温度、流量、助剂等关键参数实现稳定 控制,提高澄清效果,减少操作带来的不稳定性, 并可降低能耗。助剂仅使用絮凝剂,添加量仅为2~ 3 ppm(对滤汁),生产成本较低。
整个全自动控制滤汁快沉工艺过程没有复杂控 制操作,流量相对稳定,滤汁在沉降器中基本不受 干扰;快沉池设备改进了滤汁入口的水平槽,减少 对第1、第2 块挡板间液体的冲击;各挡板的开口 均在板边缘,开口大小依各厂的处理能力经计算决 定,且有10%~20%的富余设计;排泥槽双螺旋设 计,减少传动阻力和泥汁死角,避免泥汁的沉积造 成发酵产气等不良影响,采用新型设计的密封结构 和特殊密封材料,耐受性更强,可经受高温、长时 间摩擦的考验。整套设备无复杂机械传动,泥汁靠 重力作用在锥面沉积,排泥槽采用性能稳定、操作 方便和故障小的螺旋器件,整个榨季箱体部分不用 维修,运行操作费用低。
该系统在2010/11 年榨季在洋浦南华糖业集团 广西片区5 家糖厂进行生产应用。通过调试,设备 运转顺利,处理后各项指标均达到厂要求,大大减 轻生产压力。根据洋浦南华糖业集团生产技术部统 计分析资料,表1 列出该系统验收期间各厂指定技 术指标的完成情况,分析方法按文献[5]进行相关检 验分析。
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表1 滤汁快沉系统技术指标完成情况分析表 |
从表1 可以看出,经快沉处理后的清汁均达到 直接入蒸发罐要求,泥汁不回流,直接去真空吸滤 机处理,大大提高了糖厂综合生产效能,明显减轻 糖厂管理压力。现场查定可以看到,滤汁沉降速度 快,在沉降器中停留时间较短(25 min 左右),和往 年滤汁返回中和汁箱再回连续沉淀池重新沉降2 h 相比,大大减少处理时间,降低蔗糖转化损失,提 高了澄清效率,同时也减轻了连续沉淀池的负担。 表1 中田阳糖厂的混浊度平均值1323 MAU, 经现场和化验室分析,其原因是该厂新更换了撕裂 机和刀片,甘蔗破碎度较高,中和汁澄清后的泥汁 中含有大量的蔗糠所致。但清汁经曲筛过滤后,基 本不影响后序工艺和产品品质。
洋浦南华糖业集团生产技术部进一步分析了滤 汁快沉池和沉淀池处理后糖汁澄清指标,具体项目 和结果见表2。从表2 中可以看出,采用该套滤汁 快沉系统后澄清效率明显提高(平均较2009/10 年 榨季提高2.4 个百分点),混清汁纯度差较2009/10 年榨季平均提高0.288AP。该套滤汁快沉工艺技术, 避免滤汁因回流处理而导致糖分损失及非糖分增 加,提高了澄清效率,对提高糖分收回具有重要意 义。
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表2 快沉池与沉降池澄清效果分析表 |
为进一步证实该套滤汁快沉系统的澄清作用, 洋浦南华糖业集团生产技术部对同片区的不同糖厂 进行对比分析,即对使用滤汁快沉和未使用的厂家 进行对比,结果如表3 所示。从表3 看出,使用滤 汁快沉和未使用滤汁快沉的糖厂,各项指标存在很 大的差别,使用滤汁快沉的优势是很明显的。
为进一步评价该系统对产品品质的影响,生产 技术部对上述5 家厂白砂糖的品质进行分析,分析 结果见下表4。从表4 看出,整体上对产品一级品 率、高品质糖比例有很大的提高,其经济效益也很 可观。其中那桐糖厂该榨季仅进行了滤汁快沉的技 改,设备顺利运行后产品质量明显提高,至2011 年2 月28 日没有出二级糖,高品质糖品率达到72.45%, 比2009/10 年榨季增加10.06%,充分证明该系统的 性能和工艺效果;其他4 家厂产品质量有不同的变 化,总体来看该系统的作用还是比较明显的。
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表3 使用滤汁快沉和未使用的厂家糖汁各项指标分析表 |
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表4 成品糖分析表 |
在生产调试和使用中,该套系统还存在如下几 方面的不足:
(1)澄清滤汁与沉降澄清汁相比还不够透亮, 有少量悬浮杂物。该问题经现场挡板的调整可以取 得一定的效果,通过不断的设计改进,该问题可望 得到解决。
(2)建议在排泥管加装视镜,以方便观察泥汁 排出情况。
(3)工艺用水的水质波动对助剂开兑性能有一定影响,严重时会影响到快沉系统的沉降效果,应 注意保证助剂开兑用水的质量。
挡板式滤汁快速沉降系统采用全自动控制装 置,操作稳定,生产均衡,减轻了工人劳动强度, 给生产上带来了诸多便利,工人操作简单、易上手, 日常管理也较容易,快沉后清汁效果也较好,对糖 分回收有重要作用。经过近一个榨季的生产使用, 虽然整套设备还有待完善,但从使用情况来看,整 体性能良好,运行可靠,较好地解决了滤汁难处理 的问题。5 家糖厂的运行显示:快沉前后浊度平均 低于1500MAU、纯度差平均值+0.509AP、pH 值平 均差值0.0221、高品质糖品率平均提高6.536%,处 理的滤汁不回流,澄清汁完全达到直接入蒸发罐要 求,泥汁直接去吸滤机,大大减轻生产压力,提高 了生产效率、产品品质和糖分回收率。
| [1] | 广西天人科技开发有限公司,广西永鑫华糖有限公司,广西大新雷平永鑫糖业有限公司.糖厂无滤布吸滤机滤汁处理的研究和生产应用[J]. 甘蔗糖业,2005(3):30-34. ( 1)
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| [2] | 蔡惠贤,李凯,谢彩锋,等.几种无滤布真空吸滤机滤汁的处理技术[J]. 广西轻工业,2007(9):5-7. ( 2)
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| [3] | 梁积勋,韦锦然,黎凯.单层快速沉降器在亚法糖厂的应用[J]. 甘蔗糖业,2008(1):47-51. ( 1)
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| [4] | 王成华.斜波纹板快速沉降器处理滤汁的原理与效果(上).甘蔗糖业,2007(6):31-33. ( 1)
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| [5] | 中国轻工总会甘蔗糖业质量监督检测中心,甘蔗制糖化学管理分析方法[M]. 广州:中国轻工总会甘蔗糖业质量监督检测中心,1995. ( 1)
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2011
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