甘蔗糖业  2009 Issue (4): 38-39   PDF    
糖蜜酒精发酵过程酵母结团及低酒分解决措施
徐日益, 梁磊, 尚红岩, 黄向阳,陆浩恬, 苏江滨    
广州甘蔗糖业研究所, 广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室, 广州, 510316
摘要:糖蜜酒精发酵过程中发现种子罐酵母絮凝沉淀严重导致成熟醪酒分低,与大多数酵母絮凝结团现象不同的是本次结团是外界因素促成的,经过考察和分析得出其成因是糖蜜酸化工段的磷酸和制糖过程的糖浆上浮絮凝剂添加过量导致,同时过料管位置及CO2旋风分离器设计不当会造成走料不畅以及料液串罐,导致成熟醪酒分偏低.依此分别采取措施得到预期的生产效果.
关键词糖蜜     酒精发酵     酵母     絮凝     结团    

在糖蜜酒精发酵过程中,特别是种子增殖罐 会遇到酵母凝聚结团的现象, 是异常发酵的先兆。 酵母凝聚初始时可以通过显微镜看到几个酵母粘 连在一起,严重时肉眼可以看到颗粒状或絮凝状 酵母凝聚物。当出现酵母凝聚时,料液只能与外 层细胞接触传质,大大减少了有效酵母的数量, 从而导致成熟醪发酵不完全,酒分降低,残糖升 高,同时容易感染杂菌。除了酵母自身性状以及 糖蜜原料的质量因素以外,影响成熟醪酒分还包 括发酵设备及管路的工艺设计,比如过料管位置 及 CO2 旋风分离器设计不当会造成走料不畅以及 料液串罐,导致成熟醪酒分偏低。 本文通过分析酒精厂酵母絮凝沉淀严重导致 成熟醪酒分低的原因和采取相应的措施解决了生 产问题,供酒精厂同行参考。

1 酵母絮凝结团及解决措施
1.1 酵母结团现象产生原因分析

酵母细胞产生凝聚的主要形状有链状酵母凝 聚、片状酵母凝聚、颗粒状酵母凝聚和团絮状酵 母凝聚[1]。其中前 2 种只能通过显微镜看到,后 2 种肉眼可以明显看到。本次在酒精厂碰到的情况 是团絮状酵母凝聚(图 1) 。将发酵液装入量筒内 可以立即看到团絮状漂浮物,静止片刻团絮状物 慢慢沉降至底部,颜色为淡黄色。这种酵母团不 同于糖蜜灰分,糖蜜灰分粒度很细,颜色相对较 白,镜检絮状物也发现全部是酵母团块。如果遇 到酵母凝聚严重的情形,发酵很难进行下去,传 统方法是重新换种或活化起种,但是多次重新起 种后,酵母结团现象仍然存在。

图 1 絮凝结团酵母镜检

在一般糖蜜原料含有足够的磷元素[2],正常 生产时可少量添加磷酸,一般 50~55°Bx 的糖蜜 酸化液添加量为 300~500ppm,过量添加的磷酸 会与糖蜜中的钙离子结合形成吸附能力很强的磷 酸钙。现场实验发现:添加 800ppm 磷酸后,镜检 酵母结团数量明显增多;氮元素添加量为 3000~ 4000ppm[3],添加过少则酵母形态不饱满且出芽率 低,细胞壁形成不完善容易粘连。由于制糖工艺 的改进,糖浆上浮工段需用到絮凝剂,过量添加 的絮凝剂会残留在副产物糖蜜中。经实验分析, 添加 2ppm 絮凝剂后, 镜检酵母出现大片的立体结 团。

1.2 解决措施及结果 将磷酸添加量由 35 kg/50 m3酸化液减到 20 kg/50 m3,尿素由 70 kg/50 m3酸化液增加到 95 kg/50 m3。 调整工艺后, 絮凝结团明显缓解 (图 2) 。
图 2 工艺调整后酵母镜检
2 成熟醪酒分低及解决措施
2.1 成熟醪酒分低问题产生原因分析
2.1.1 2 号罐取样处料液不匀

经过分析生产化验数据,2 号罐罐内测定锤度为 22~23°Bx,还原糖含量为 10%~12%,酒 份 6.5%左右,而成熟醪酒分在 9.2%~9.5%之 间,残糖含量为 2.3%左右,挥发酸含量达标。 从 2 号罐至成熟醪,糖分减少了 9%,而酒精含 量只增加 3%左右,理论耗糖 5%即有 4%左右的 糖分损失。经过分析 3 号罐的罐内锤度只有 14°Bx,2 号罐与 3 号罐的罐内锤度差一般在 4~5°Bx,而这条生产线相差 8°Bx 左右。以上分析说明 2 号罐取样测定的数据存在偏差,可能与 2 号罐 取样处料液混合不均匀有关。实际的投料量低于 测定的投料量,产酒量也就较理论计算值偏低。2 号罐取样处料液混合不均匀能可有以下几个原 因:过料管位于锥底容易被灰渣堵塞导致物料流 通不畅、高浓流加管与 2 号~3 号过料管处于同 一方位容易短路导致料液不均匀。

2.1.2 化验分析误差

经过分析生产数据发现,生产线蒸馏率一直 大于 100%,而蒸馏率=实际产酒量/理论产酒量。 理论产酒量是根据化验室所测酒分和成熟醪入料 量来计算的,蒸馏量大于 100%说明理论产酒量 偏低,即表明化验室所测酒分偏低,据估算要比 实际酒分低 0.3%~0.6%。

2.1.3 管路及回收装置安装不当

过料管出料口位于发酵罐锥底容易被灰渣堵 塞导致物料流通不畅,进料口接近发酵罐顶没有 给泡沫预留空间容易产生料液串罐, CO2旋风分离 器容量太小会造成气液无法分离引起料液串罐, 洗涤塔与 CO2分离器不匹配导致 7 号罐要打开人 孔和底阀,造成 7 号罐料液不能全满,相当于减 少了总发酵时间,另外大量 CO2 排放会带走占酒 精产量 1%的酒精。

2.2 解决措施及结果

过料管出料口上移 0.7 m,预留锥底沉积灰 分空间,同时定期排放灰渣;过料管进料口下移 0.5 m,既增加了液位差也给泡沫预留了空间;更 换分离能力更大的 CO2分离器和洗涤塔。 经过车间 技改,生产线成熟醪酒精含量稳定上升至 10%~ 10.5%,较之前提高了 1%左右,较大地提高了 酒精厂的经济效益。

参考文献
[1]章克昌.酒精与蒸馏酒工艺学[M]. 北京:中国轻工业出版社,1995. (1)
[2]保国裕.甘蔗与糖品综合利用和深加工[M]. 广州:广东省制糖学会,1989. (1)
[3] 尚红岩.甘蔗糖蜜酒精发酵过程酵母凝 聚的成因与防治措施,2005:(3). (1)
(本篇责任编校:朱涤荃)