随着人民生活水平的提高,消费者对食糖的 质量提出了更高的要求。最近几年,国家质检总 局的 3.15 质量抽查中白砂糖产品总体合格率偏 低,主要是 SO2 残留量及色值超标严重,其中有 的白砂糖 SO2残留量高达 50 mg/kg,说明白砂糖 的 SO2 含量与色值是影响白砂糖产品质量的重要 因素,但白砂糖的色值与 SO2 含量超标是亚硫酸 法糖厂最常见的产品质量问题,尤其许多食品饮 料用糖企业对 SO2 这一项目的要求越来越高,实 际已作为白砂糖产品的一项重要指标。我国白砂 糖新标准 GB317-2006 已经正式颁布实施, 新的质 量标准对白砂糖的质量要求有较大的提高,一级 白砂糖的色值要求为 150 IU 以下,SO2残留量为 30 mg/kg 以下。随着新的质量标准的执行,将会 有为数众多的亚硫酸法糖厂的白砂糖受到色值与 SO2含量超标的困扰。因此,寻求提高清净效果的 有效方法以降低白砂糖的 SO2 含量,提高食糖的 食用安全性,已成为糖业界迫在眉睫的工作。
对于亚硫酸法糖厂,食糖中残留的 SO2 主要 来自硫熏过程,在目前情况下,取消蔗汁硫熏并 不现实, 而糖浆硫熏的作用主要是为了降低色值, 因而我们考虑不用糖浆硫熏,而改用气浮提纯分 离新技术来去除糖浆中的色素物质,并可提高糖 浆质量,从而显著降低食糖中的 SO2 残留量。多 年来,我们与广东、广西多间糖厂进行协作,应 用糖浆气浮新技术并取消糖浆硫熏过程,大幅度 地降低了白砂糖的色值、电导灰分、混浊度、SO2 含量。很多学者对如何降低白砂糖 SO2 含量做过 很多研究,但对糖浆上浮前后糖浆 SO2 变化很少 有见报道,2006/07 年榨季我单位在云南几家糖 厂使用糖浆上浮系统,在生产现场记录了大量数 据,本文仅以上浮前后糖浆中 SO2 含量变化对成 品白砂糖 SO2的降低产生的效果进行探讨。
上浮自动控制系统主要由测量系统、控制系 统和计算机管理系统组成。自动控制系统主要由 西门子控制器完成参数检测控制以及数据与计算 机通讯,计算机主要完成数据输入、输出、工艺 流程参数动态显示、数据报表、历史数据报表、 历史曲线等数据库管理功能。
上浮系统采用 DCS 方案,操作管理直观而简 单,一切参数设置以及系统监视均在电脑屏幕上 进行;上浮所用的各种助剂都是通过计量泵进行 添加,配合变频控制技术,可在生产波动情况下 实现助剂量的精确控制。该技术一方面避免了因 助剂过量而造成的浪费和不良的工艺效果,并且 可借助电脑完成历史数据的统计分析,形成波动 曲线用于生产管理。另一方面上浮自控技术的应 用大大降低了工人的操作管理以及劳动强度,并 使工艺控制在一个相对稳定的状态,保证上浮工艺效果。
糖浆气浮的作用主要是除去粗糖浆中的胶 体、色素、无机有机非糖杂质以降低糖浆的混浊 度、色值、灰分、SO2等,通过气浮降低糖浆的粘 度,缩短煮糖时间,提高产品质量。与传统的气 浮工艺相比,该气浮新工艺有如下新特点:
(1)改进型的上浮工艺流程, 满足当前对降低白砂糖 SO2含量指标的新要求。
(2)新式制泡技术,制泡效率高,气泡小、量足、均匀。
(3)合理的自控系统, 降低生产波动和人为因素对系统工艺效果的影响。
(4)试验和研究不同助剂组配的工艺效果, 提供最佳的助剂组配方案。
从蒸发罐出来的粗糖浆 (58~65° Bx, pH6.2~ 7.0) ,由粗糖浆箱泵到加热器升温至 80~85℃, 经流量计计量,其中小部分经制泡机制泡,然后 与其余糖浆一起流入一级反应箱,同时,计量泵 根据糖浆的流量按比例加入磷酸(180~360 ppm) 和澄清剂(120~360 ppm) ,必要时按一定 pH 要 求加入糖化钙,在流入二级反应箱之前按比例加 入絮凝剂(2~15 ppm) ,经二级反应箱后,流入 浮升池浮升,得到清净透明的糖浆送去煮糖罐煮 糖,浮升出来的浮渣送去中和汁箱混合或与泥汁 混合过滤。
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图 1 糖浆上浮工艺框图 |
生产实测于 2006/07 年榨季在云南康丰糖业 有限公司旧城糖厂进行,该厂全线生产绵白糖, 日榨量 1500 t,中和 pH 控制在 7.2~7.5,硫熏 强度为 18~24 mL。旧城糖厂于 2007 年 3 月 12 日开始启用糖浆上浮系统,生产统计数据从启用 糖浆上浮开始,为期 2 周。生产现场操作工每两 个小时测定一次粗精糖浆的残硫量。 在生产现场, 使用糖浆上浮前 2 天检测了粗精糖浆残硫量,生 产开始后继续检测粗精糖浆残硫量,检测趋势图 如图 2 所示,同时检测使用糖浆上浮前后的绵白 糖残硫量如图 3 所示。
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图 2 粗、精糖浆残硫量对比趋势图 |
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图 3 绵白糖 SO2含量趋势图 |
图 2 为粗、精糖浆残硫量趋势图,编号 1~ 25为使用糖浆上浮前采用二次硫熏的粗精糖浆残 硫量趋势图, 编号 25 后为使用糖浆上浮后粗精糖 浆残硫量,从图 2 可以看出,没有使用糖浆上浮前 粗精糖浆残硫量基本没变,甚至精糖浆残硫量还 略高一点。而使用糖浆上浮后精糖浆 SO2 明显降 低,精糖浆残硫量平均为 6 mg/kg。粗、精糖浆残 硫量对比可明显看出,上浮后精糖浆残硫量降低约 30%,为成品白砂糖 SO2的降低创造良好的条件。
图 3 为绵白糖 SO2含量趋势图,从编号 45 开 始为使用糖浆上浮后成品绵白糖的残硫量。从图 3 可以明显看出,使用糖浆上浮后,成品绵白糖 残硫量明显降低,基本上在 10 mg/kg 以下,而且 有很多组数据都在 5 mg/kg 以下。由此说明,使 用糖浆上浮后绵白糖 SO2 含量已不再是威胁成品 糖质量的关键因素。
图 2、图 3 对比分析可以发现,精糖浆 SO2 含量在 6 mg/kg 以下时成品绵白糖 SO2含量基本 在 10 mg/kg 以下。由于生产各个环节的影响,并 不一定每个数据都有一定的代表性,但总体的效 果已明显说明,使用糖浆上浮后绵白糖残硫量达 到质量标准。
综上所述,该气浮提纯新技术对于中间制品 糖浆 SO2含量降低明显,成品 SO2含量在原料及生 产正常情况下达到国家精制糖标准,即使在处理 霜冻蔗等不正常情况下,也可达到优级糖标准。 中间制品糖浆 SO2含量的变化对于分析成品糖 SO2 的变化有非常大的参考价值。另外,该新工艺操 作简便,运行过程平稳、均衡,自控程度较高。 由此可见,该糖浆上浮新技术对于改善糖浆及成 品糖品质,减少成品糖 SO2 含量,增加企业经济 效益,提高人民健康水平,具有较强的实用性和 可行性。
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2007
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