澄清是甘蔗糖厂生产流程中至关重要的一个 步骤,蔗汁的澄清效果在很大程度上影响煮糖操 作、糖分收回和最终产品质量。因此,国内外制 糖工作者都在努力寻求提高蔗汁澄清效果的新工 艺新方法,而研制开发新型糖用澄清剂是重要的 热点课题之一[1,2,3,4,5]。目前,糖用澄清剂主要分无机 阳离子澄清剂和有机阳离子澄清剂2 大类,其作 用机理是利用阳离子物质对糖汁中带负电荷胶体 和色素的电中和能力及较强的吸附性能形成沉 淀,经澄清后得到清净的蔗汁。无机澄清剂一般 具有较强的吸附及电中和能力,但其分子量相对 较低,在澄清过程中实现胶体颗粒间粘结架桥的 能力有限,导致用量较大。而且,它所形成的絮 凝物细小、松散,体积大,沉降或上浮速度较慢, 泥汁或浮渣较难处理。有机阳离子澄清剂一般是 阳离子的高分子化合物,具有较高的分子量和线 性长分子结构,具有很强的颗粒间粘结架桥的能 力,但由于阳离子有机高分子澄清剂电荷密度都 不高,其电中和能力相对较弱,同时由于长链碳 氢基原料成本较高,阳离子有机高分子澄清剂的 使用成本也较高。
本试验旨在利用无机-有机-超细粉体的协同 效应,通过综合效果及成本因素的分析筛选复配 出一种既能充分发挥无机高分子的吸附及电中和 作用,又能充分发挥有机高分子的粘结架桥作用 的高效澄清剂,同时借助超细粉体的晶核作用强 化凝聚清净效果[6]。试验结果显示:该复合澄清 剂在糖汁的澄清处理过程中只需在一个投加点加 入,可取代部分磷酸,提高了澄清效果,为后续 工段提供高质量的蔗汁。
(1)蔗汁:广东台山海晏糖厂提供,取甘蔗 压榨车间未预灰混合汁。
(2)药品:自制改性聚合铝、市售聚合铝、 Y 型季铵盐絮凝剂、壳聚糖CTS、自制壳聚糖季铵 盐G、超细粉吸附剂、H3PO4、H2SO3、石灰。
取未预灰混合蔗汁250 mL 加入澄清剂,加热 至60~65℃,加石灰乳调pH 至7.0~7.2,搅拌 10 min,加热至沸1 min,加絮凝剂(聚丙烯酰 胺0.05%,1 mL),倒入250 mL 量筒静置0.5 h, 记录泥浆体积,取清汁过滤,调pH,测吸光度。
未预灰混合蔗汁加入澄清剂(或磷酸),加灰 调pH 至6.0~7.0,加热至60~65℃,搅拌10 min , 加入亚硫酸(按糖厂使用的硫熏强度:18~20 mg SO2/10 mL),搅拌10 min,加热至沸,加絮凝剂, 置量筒中保温静置,取清汁过滤,调pH,测吸光 度。
样品的色值、 pH 值、锤度等按《甘蔗糖厂 日常分析方法》进行测定。
脱色率(%)=(S1-S2)/S1×100
式中:S1-混合蔗汁色值,S2-澄清汁色值
无机澄清剂主要在自制的几种聚合镁铝及外 购的固体聚铝间进行筛选。采用新鲜的未预灰混 合蔗汁进行澄清试验,结果如表1。
| 表1 无机澄清剂澄清试验结果 |
由表1 可见,在不同用量及不同波长下,脱 色效果保持中上并平稳的是编号4,即自制聚镁 铝1282。因此选自制聚镁铝1282 及外购的固体 聚铝进行下步试验。
选用:①市购Y 型季铵盐絮凝剂;②自制壳聚 糖季铵盐G(12);③自制壳聚糖季铵盐G(18); ④壳聚糖(DD=95%)进行蔗汁澄清试验,结果见 表2、图1。
| 表2 有机澄清剂澄清试验结果 |
|
图1 |
从表2 和图1 可看出在低剂量时季铵盐化合 物的脱色率比壳聚糖稍高,随着添加量的增加壳 聚糖的脱色率升幅比季铵盐化合物大,而季铵盐 化合物在添加量增加至200 ppm 时脱色率升幅趋 于平缓。在选用的2 个自制壳聚糖季铵盐中总体 的脱色率趋势G(18)比G(12)稍高。为了进一 步了解这些有机物与无机澄清剂的复合澄清效 果,除效果较差的G(12)外,其余3 种有机物 均参加下阶段的复配试验。
在前述试验的基础上,以无机、有机为主剂, 细粉吸附剂为辅助成分组成复合澄清剂,脱色效 果及成本因素进行正交方案设计,找最佳组合配 方。正交方案及试验结果见表3、表4、表5。
| 表3 正交方案 |
| 表4 正交1 |
| 表5 正交1 |
由表4、表5 可见:极差值显示超细粉吸附 剂对整体效果贡献最低,Y 表现出较强的作用, 与两种聚铝搭配都显示出对用量非常敏感;聚铝 居于其后,CTS 与G18 的贡献较弱。
表6、表7 为考虑成本降低了有机组分含量, 聚铝表现出对用量最敏感,对配方贡献最大,除 1282/G18 组合外,另两个组合的各组配比脱色率 均优于磷酸;从成本来看,1282 与Y 的332 组合 与磷酸比较具有成本略低而420 脱色率相对高约 50%(估计),560 脱色率相对高约30%的优势。 其中,Al2O3 按5700 元/t 计,Y 按13000 元/t, 超细粉按3300 元/t 计。综合脱色效果及成本因 素得出最佳的组合配方,按其用量配比进行澄清 试验,结果见表8 图2。表中,用量是对汁比; 其中编号1~4 是由正交试验3 得到,其余由正交 4 得到,由于壳聚糖季铵盐的成本较高,考虑经 济因素,在该表中省略了部分含壳聚糖季铵盐的 组合。从表8、图2 可看出组合3、4 的脱色率较 高,考虑经济因素选择6 较好。
| 表6 正交2 |
| 表7 正交2 |
| 表8 复合澄清剂配比蔗汁澄清试验结果 |
|
图2 |
在传统的磷酸亚硫酸法制糖工艺中磷酸的脱 色机理是:磷酸在与钙离子反应生成磷酸钙或磷 酸二氢钙沉淀的过程中吸附色素等物质而脱色[7]。 复合澄清剂的脱色机理主要是通过高正电荷的阳 离子物质对蔗汁中带负电荷胶体和色素的电中和 及吸附作用[8]。为了考察两者搭配使用的脱色效 果,将组合6 配方与磷酸按不同比例搭配进行蔗 汁澄清试验,复合澄清剂的添加量与磷酸使用量 的总成本控制在糖厂正常生产单独使用磷酸时的 成本,结果如表9 图3。由图可见,随配方6 所 占比例的增大,脱色率有升高趋势:在成本一致 的情况下,用配方6 完全取代磷酸,420 波长脱 色效果相对提高约28%,取代一半磷酸时,脱色 效果提高约15%。
| 表9 复合澄清剂与磷酸配比蔗汁澄清试验结果 |
|
图3 |
取复合配方6 与磷酸按成本1:1 搭配(加入量 对汁比ppm 分别为1282=75;ys=25;超细粉=25; 磷酸=140),采用不同时期压榨的新鲜混合蔗汁 进行澄清试验,检验其脱色稳定性。结果如表10。
| 表10 复合澄清剂与磷酸固定配比蔗汁澄清试验结果 |
由图表10 可看出复合澄清剂配方与磷酸组 合对不同时期甘蔗420 波长色素的除去效果存在 较大差别,但对560 波长色素的除去率有很好的 效果。与完全使用磷酸相比,该组合在560 波长 有较大的脱色优势。
将组合6 配方与磷酸搭配模拟亚硫酸法生产 工艺进行澄清脱色试验,结果见表11。从表中数 据可看出,澄清剂与磷酸的复合使用对硫熏效果 无不良影响,两者复合具有一定的协同作用,在 560 波长表现出较高的脱色效果。
| 表11 复合澄清剂与磷酸配比模拟生产澄清试验结果 |
将组合6 配方与磷酸按1:1 搭配模拟亚硫酸 法生产工艺进行不同硫熏强度的澄清脱色试验, 结果如表12 图4。由图可见,随硫熏强度增大, 脱色率升高,但硫熏强度增至15 后,脱色率基本 变化不大,即合适的硫熏强度应控制在10~15。
| 表12 复合澄清剂与磷酸固定配比模拟生产澄清试验结果 |
|
图4 |
(1)通过脱色效果及成本因素的正交试验, 筛选出一组以自制的聚合镁铝与Y 型季铵盐絮凝 剂及超细粉体为主要成分的组合配方。由其组成 的复合型澄清剂与磷酸配合使用时,其综合澄清 效果高于单独使用磷酸。
(2)复合型澄清剂在亚硫酸法制糖工艺中使 用的最佳硫熏强度为10~15,这与目前大部分亚 硫酸法糖厂工艺控制指标相吻合。
(3)复合型澄清剂在蔗汁中的脱色机理与磷 酸、亚硫酸的脱色机理不同,在亚法工艺中使用 起到了协同的作用,是一种经济有效的糖用助剂, 具有推广应用价值。
| [1] | 王诰.现代制糖工业技术:第一分册[M]. 北京:轻工业出版社,1992:59-74. ( 1)
|
| [2] | 刘和清.PSAS-亚硫酸法澄清新工艺研究[J]. 广西大学学报,1995,20(3):20-26. ( 1)
|
| [3] | 袁天佑,刘和清,谭承德.聚硅酸盐絮凝剂对甘蔗混合汁清净效率的研究[J]. 甘蔗糖业,2000(1):33-37. ( 1)
|
| [4] | 王丽娟,张国梁,阮才锦.TR高效脱色清净剂用于甘蔗糖汁脱色的研究[J]. 广西轻工业,2005(5):14-16. ( 1)
|
| [5] | 霍汉镇.现代制糖工业技术[M]. 北京:中国轻工业出版,1992:59-72. ( 1)
|
| [6] | 路光杰,黄柱嵩,段杰辉.新型高效强化絮凝法的原理与应用[J]. 清华大学学报:自然科学版,2000(40):114-116. ( 1)
|
| [7] | 陈树功.现代制糖工艺理论.北京:轻工业出版社,1988,124.( 1)
|
| [8] | 陈树功.蔗糖工业化学.广州:华南理工大学出版社,1994,44. ( 1)
|
2006














1)