甘蔗糖业  2006 Issue (1): 46-53   PDF    
甘蔗糖厂联产燃料酒精及全面降低能耗——可获取最大的经济效益
Pedro Avram, Thomas Stark
摘要:近年来,由于生物量电能的价格较高,更为有利可图,糖厂进行联产发电(糖厂利用蔗渣发电,并将多余的电量出售给糖厂以外的用户)的需求越来越大。本文论述为获得最大联产效果而重新设计糖厂的主要措施,例如,工艺用汽的用量降低,采用高压锅炉,以及冷凝式和部分背压式透平机,全部工序用电动机操作。措施也包括把甘蔗中糖量的50%用于产糖,其余用于酒精生产。为了提高糖厂的联产潜力,在酒精生产的蒸馏过程中尽量减少蒸汽消耗显得很有必要。在蒸馏车间采用中压蒸汽和多抽用汁汽,这比传统普遍使用的方法降低约43%的汽耗,可使联产的糖厂减少乏汽的用量,并可增加高压蒸汽入冷凝式透平机。糖厂和酒精厂重新设计组合能获得最大的联产效果,生产能力从目前的12.8kW·h/t提高到82.6kW·h/t,这种联产的经济效益十分显著。特别是像巴西、危地马拉、毛里求斯,甚至印度等这些地区可在甘蔗生产季节中以相当可观的电价出售大量的电能。
关键词糖厂联产     燃料酒精     降低能耗    

为了得出联产食糖和酒精的生产厂所能达到 的最大联产效果,以巴西日榨2.4 万t/d 的大型 糖厂为试验目标。该糖厂的主要数据和特性见表 1 和图1、图2。榨期为200 天/年,在此期间, 同时生产食糖和酒精。食糖生产方面,巴西的糖 厂通常使用初压汁,用传统的石灰澄清法或亚硫 酸法处理初压汁,只煮二系糖膏。甲糖通常是色 值为150~200 IU 的耕地白糖。乙糖通常用作甲 糖底料,乙糖蜜与已澄清的初压汁以外的压榨汁 和部分滤清汁一起送进酒精车间。

图1 蒸汽与电力生产流程(原有的模式)

图2 原有的蒸发罐流程图

通常甘蔗的全糖分为15%,其中的7%用于 制糖,另外的7%送入相连的酒精车间用于生产 酒精,余下的1%为糖厂的所有糖分损失(包括 蔗渣、滤泥、洗蔗水和未测定糖分)。目前,巴西 酒精厂的发酵率可达91%(化学计算效率),蒸 馏率将近99%,因此,在该试验中,每吨甘蔗可 产酒精约40 L,1 天可产酒精约9.6 万L。目前, 巴西类似生产能力的酒精厂的耗汽量为3.5~4.5 kg/L。最终生产出与汽油混合的99.5%无水酒精。

1 联产糖厂原有的主要特征

图1 显示目前采用的蒸汽锅炉和透平发电 机,以及列明了所有的乏汽用户(工艺用汽)。总 共安装了5 个锅炉,有2 种压力。3 个较老式的 锅炉(280℃,21×105 Pa)所产生的蒸汽为100 t/h,另2 个较现代的锅炉(420℃,46×105 Pa) 产生的蒸汽为130 t/h。压力较低的锅炉蒸汽供 给预处理和2 列榨机用的透平机,总共需要动力 12.2 MW。另外,2 个46×105 Pa 锅炉供给3 个 10 MW 的透平发电机,总共发电28.8 MW。糖厂和 酒精厂的需电总量为16.0 MW,剩余的12.8 MW 可出售。目前平均净电价为40 美元/MW·h,收入 约达250 万美元/年。

糖厂和酒精厂的工艺用汽(2.5×105 Pa)总 耗汽量为510.7 t/h。包括以下方面:

(1)第1 效蒸发为3253 t/h

(2)酒精厂为157 t/h

(3)锅炉给水除气器为2.7 t/h

(4)通过蒸汽直接喷射加热的蒸汽为15.7 t/h

(5)其它用途和损失为10.0 t/h

表1 巴西联产糖与酒精的糖厂未改造前基本数据

根据热量和电量平衡,锅炉不需要燃烧所有 的蔗渣,每小时剩余41.3 t,1 年共剩余20 万t 蔗渣。剩余的蔗渣大部分出售给邻近的其它用户。 依据供求关系的不同而蔗渣价格也不同,平均价 格约为5 美元/t,就此项可额外增加收入100 万 美元。

糖厂原有的蒸发流程设计图如图2 所示。它 是一组五效蒸发罐,抽第1 效蒸发罐的汁汽(现 在称预蒸发)供煮糖和加热蔗汁。部分乏汽进入 第1 效蒸发罐前,先加热澄清汁,其它汁汽没有 更多的可加以利用。由于第5 效蒸发罐出来大量 汁汽(75 t/h)进入冷凝器(又称冷凝损失),因 此,糖浆的锤度仅为60°Bx。而蒸发罐和蔗汁加 热器消耗的乏汽量达到325.3 t/h。加热表面积 (没有备用罐)为18000 m2

上述所提及的酒精厂是传统使用乏汽的蒸馏 塔(有些甚至直接用蒸汽喷射),据调查,耗汽率 为3.92 kg/L,即在制造无水酒精前,蒸馏和全过 程消耗蒸汽量为157 t/h。另外,在进入分子筛 脱水前,还需要小量(2 t/h)7×105 Pa 蒸汽过 热酒精至150℃。在大气压力下操作加热塔。发 酵液的原料(初压汁以外的蔗汁、部分滤液和乙 糖蜜)经发酵可获得含9%~10%的酒精醪液和 含量约12%~13%的酵母浓缩液。发酵池是间歇 入料型,并有酵母回流。

2 为了获得最大的联产效果而进 行的技术改造

(1)主要改进蒸发罐和蔗汁加热器 为了使投资合理,并获得良好的投资回报率, 在保持主要生产工序不改变的情况下,重新设计 并改进糖厂以尽可能获得最大的联产效果。因此, 在压榨、蔗汁澄清或煮糖工序等技术没有改变的 情况下,建议实行以下的主要措施:

①主要改进蒸发罐和蔗汁加热器(见图3)

图3 革新改进后的蒸发系统流程图

②加热面积提高60%(为了缩短停留时间和 能够在低温差条件下工作,装设降膜蒸发罐)。

③在各效抽汁汽,使糖浆浓度达72°锤度, 乏汽消耗量降低33%。

④第3 效分为两个平行的罐:来自IIIa 的汁汽 被送入蔗汁加热器,来自IIIb 的汁汽进入煮糖罐。

⑤澄清汁不经乏气进入IIIb 罐,由于蔗汁量 大,蒸发罐的汁汽可适应煮糖罐的波动需求。

⑥为了能利用所有效的汁汽,用宽间隙板式 加热器加热蔗汁。

⑦基本上没有“冷凝损失”(冷凝器可以很小, 仅作启动所需),这可以使水喷射中大大节约能耗。

(2)因为要使用第3 效蒸发罐中温度只有106 ℃的汁汽,而且为了能够充分对流,所有煮糖罐 都带有搅拌器,便于实行全自动煮糖。

(3)用65×105 Pa 锅炉和冷凝透平机替代21 ×105 Pa 蒸汽锅炉和透平机。(见图4)包括:

图4 蒸汽及电的生产图(改进后)

①2 个新的蔗渣锅炉(65×105 Pa,510℃), 每小时可发生蒸汽180 t。

②2 个新的冷凝透平机,每个可产电38 MW, 并具高效率(耗汽率3.63 kg/kW·h)。

③1 个新的背压透平机可发电13 MW。还需要 每小时抽汽量为67.3 t 的蒸汽(11×105 Pa), 以供应改进后的酒精车间。

④原有的2 个130 t/h 的锅炉(46×105 Pa, 420℃),以及3 个10 MW 的背压式透平机,利用 率接近90%。

(4)包括压榨和预处理设备在内,糖厂的所有 设备实行电动机驱动。现有的效率低下的透平机 驱动设备(蒸汽消耗量为14~18 kg/kW·h)都 将被带有频率转换器的高压电动机所取代。

(5)蒸馏塔转为多级差压蒸馏及汽化酒精脱 水操作。详情可参阅早前刊登在《ISJ》(2003, Vol.105,1257)由F.Seemann 撰写的论文。主要内 容是减少在蒸馏过程中蒸汽的消耗。分述如下:

①使用多效差压系统,只有第1 个精馏塔使 用1.68 kg/L 11×105 Pa 的蒸汽(这需要精馏塔 在3×105 Pa、130℃的条件下操作)。

②酒精蒸汽来自第1 个精馏塔(RC-I),并通 过再沸器加热第2 个精馏塔中的醪液。

③由第2 个精馏塔出来的酒精蒸汽(RC-Ⅱ) 在MC-Ⅱ上面,大约是大气条件下(1.5×105 Pa 和100℃)也是通过再沸器加热第1 个醪液塔 (MC-I)。

④第1 个醪液塔(MC-I)在真空和温度接近 50℃的条件下运作。

⑤来自RC-II 塔的酒精蒸汽,虽然已达到96 %浓度却并不冷凝,而是在汽态下用分子筛脱水。 在进入分子筛前,仅需小量7×105 Pa 蒸汽(约2 t/h)过热酒精至150℃。

为了能在蒸馏塔进行上述的改变,我们的设 计不得不分别在真空条件即新的压力状况下从详 考虑,如有必要甚至还会替换部分蒸馏塔。在蒸 馏塔里塔板的选择也是很重要的,理想的塔板应 为80~90 个泡帽。

3 最佳联产状况的主要特征

糖厂总共将需要消耗2.5×105 Pa 的蒸汽(工 艺用汽)269.7 t/h,具体如下:

(1)第1 效蒸发为219.4 t/h

(2)锅炉给水除气器为8.0 t/h(由于经冷凝 式透平机出来的凝缩水达到50℃“低温”,故须 除气)

(3)其它用户和损失为10.0 t/h。

另外,如上述提及的酒精厂总共需要11×105 Pa 67.3 t/h 的蒸汽(来自抽汽/背压式透平机), 食糖和酒精生产过程中需要蒸汽量为304.7 t/h。 实施上述所提的措施。食糖和酒精生产的蒸 汽消耗量从511 kg/t 降至305 kg/t,用于工艺 用汽的一次蒸汽降低40%。作者在其它糖厂的经 验表明一次蒸汽的降低率可达到更低。

剩余可供出售的电量从12.8 kW·h/t 增高至 82.6 kW·h/t,除了保留必要的停机期间和开机 的贮备外,糖厂的所有蔗渣都加以利用。就此可 提高545%的收益。根据以下的数据,预测可增 加的额外收入(保守估计联产电的净价为0.04 美 元/kW·h)。

(1)目前状况

电量出售:480 万t/年×12.8 kW·h/t×0.04 美元/kW·h=245.76 万美元/年。

剩余蔗渣出售:20 万t×5 美元/t=100 万美元 /年。

(2)最佳状况

电量出售:480 万t/年×82.6 kW·h/t×0.04 美元/kW·h=1585.92 美元/年。

由于联产效果提高,多增加收入:1240.16 万 美元/年。

综合上述所提的措施,由于额外增加收入, 可得到一个较短的回收期。随着技术改进、自动 化水平提高和管理控制水平的改善,联产不仅能 提高生产效率,而且还能提高糖厂的产糖率。

巴西食糖/酒精生产厂按照上述措施设计安 装了简化装置。在蒸发阶段首先装配4 个新的降 膜蒸发罐,所有的蔗汁加热器都换上板式加热器, 并实行全面抽汁汽。通过新的降膜板和来自所有 效的蒸汽交换来实现。顺序的自蒸发器以收回凝 缩水的热量,因为外形相象,通常称做“冷凝雪 茄”,可获得最大的自蒸发量。

高压锅炉在提高糖厂联产能力中的作用显得 很重要。图5 是装配有背压式发电机的联产糖厂。 锅炉压力30×105 Pa 和温度400℃的条件下,工 艺用汽(对蔗百分比)与发电用量(每吨蔗千瓦时) 的比率可达到0.97%自足率。通过改进透平机, 并把锅炉压力提高至60×105 Pa,500℃,发电能力 可提高40%。若锅炉的压力为85×105 Pa、525 ℃,则提高的数值可达167%,其它参数保持不变。

图5 用背压式透平发电机供电(蒸汽用量不变)
4 总结

在联产食糖和酒精的生产厂可以通过以下措 施来降低能耗:

(1)利用高压蒸汽锅炉和冷凝式透平机

(2)糖厂的所有设备都全部使用电动机装置

(3)所有蒸发罐全面抽汁汽,并利用宽间隙蔗 汁加热器,降膜蒸发罐和第3 效汁汽供煮糖罐使 用。

(4)多级差压蒸馏操作蒸馏塔和进行酒精汽 相脱水。

因此,联产食糖/酒精的糖厂的联产能力能提 高545%(200 天生产期从6.13 万MW·h 提高到 39.65 万MW·h),从而大幅度增加收入。

(蓝艳华译自《ISJ》,陈世治校)

(本篇责任编校:邢海萍)