核燃料在反应堆中通过核裂变和某些中子的反应产生氚[1]。裂变产生的氚一部分渗透过燃料元件包壳进入冷却剂中,一部分留在燃料元件和包壳中,并随乏燃料进入后处理厂,但现有乏燃料后处理工艺无法净化水中氚[2-3]。联合电解液相催化交换技术[4-5](combined electrolysis and catalytic exchange,CECE)和低温精馏技术[6](cryogenic distillation,CD)是目前解决后处理厂含氚废水处理处置难题的有效技术手段[7]。在该技术路线中,CECE催化交换塔贫化段和CD精馏塔塔顶净化后的贫氚氢气直接向大气高空排放。建立贫氚氢气中氚浓度准确测量方法,既可以保证排放气体达到排放标准,又可以评估含氚废水处理工艺的净化性能。
在乏燃料后处理领域以外,低含量氚浓度的测量方法在含氚核设施退役[8]及其它涉氚领域同样有很重要的应用[9]。目前,低含量氚浓度的测量方法主要有电离室法、正比计数法和液闪计数法等[10-13],电离室法和正比计数法能够实现氚的在线测量,但量程较窄,对氚浓度变化大的应用场景需配置多台不同量程的设备实现氚的测量,并且测量结果受记忆效应影响大,可用于监测排放气体是否达标,但用于评估工艺净化性能则会带来较大误差;液闪法灵敏度高,检测下限低,没有记忆效应,但不能直接用于气体样品测量。本文通过催化氧化将贫氚氢气转化为液态水,然后用液体闪烁分析仪测量水中氚浓度的方式建立了氢气中低水平氚浓度的测量方法,该方法灵敏度高、测量范围宽,既可以直接测量极低浓度氚,又可以通过稀释的方式测量较高浓度氚。
1 材料与方法 1.1 主要试剂、仪器与材料低本底液体闪烁分析仪(Tri-Carb 3110,本底计数 < 15 cpm,美国PerkinElmer公司);氢气转化装置(自研);分析天平(XPE205,重复性0.01 mg,美国METTLER TOLEDO公司);氢监测仪(HY-OPTIMATM 500,量程0.0015%~100%,美国H2SCAN公司);移液器(10 uL、100 uL、1000 uL,德国BRAND公司)。
氚标准溶液(1.59 × 106 Bq/L,不确定度±3.2%,k = 2,国防科技工业电离辐射一级计量站);闪烁液(ULTIMA GOLDTM LLT,美国PerkinElmer公司);四氯化碳CCl4(分析纯,国药化学试剂有限公司);无氚水(深井水);高纯氧气、氦气、氢气(纯度 > 99.999%,北京氦普北分气体公司);计数瓶(20 mL,美国PerkinElmer公司)。
1.2 氢气催化氧化方法在催化剂的作用下,氢气催化氧化的方程式为:
$\mathrm{H}_2(\mathrm{HT})+\frac{1}{2} \mathrm{O}_2 \xrightarrow{\text { 催化剂 }} \mathrm{H}_2 \mathrm{O}(\mathrm{HTO})$ |
采用图1所示的氢气催化氧化装置在催化剂的作用下将贫氚氢气转化为液态水。具体转化方法是:通过流量计控制进料比例,分别通入样品氢气和过量氧气,氧气过量一是确保氢气完全反应,二是过量氧气可将合成水带出;通过压力计记录管道压力,如果转化过程中有压力骤降的现象,需通入一定比例的惰性气体降低反应速率,保障催化氧化反应温和进行;装置合成室中填装自研氢氧复合铂疏水催化剂,合成室外部包裹自动控温装置,以保证反应温度恒定;合成室下端接冷凝管,将合成的水蒸气冷凝为液态水,流入下方取样瓶中,取样瓶浸泡于冰浴中,进一步将水蒸气冷凝,同时取样瓶上端接一尾气管道,将过量的氧气和惰性气体排出,尾气管道后端接氢监测仪(检测限0.0015%),以验证氢气是否反应完全,若氢气未完全反应,由于合成过程存在氢同位素分馏,合成水中的氚丰度与贫氚氢气中的氚丰度会有一定差异,带来测量误差,因此需调节氢气氧气进料流量或合成室反应温度,确保氢气反应完全。在贫氚氢气完全反应的情况下,取样瓶中无需取出所有的合成水,合成水量满足液体闪烁分析仪的测量需求即可。取样完成后,样品气切换为钢瓶氢气,通过钢瓶氢气合成水清洗合成室,清洗完成后关闭氢气阀门继续在高温下通入氧气吹干合成室备用,应定期测量钢瓶氢气合成水中的氚浓度,如果记忆效应已经影响到样品的分析,则应更换合成室。合成室见图2。
取1 mL无氚本底水,加入到20 mL计数瓶中,再加入10 mL闪烁液,制备出本底样品;取1 mL氚标准溶液,加入到20 mL计数瓶中,再加入10 mL闪烁液,制备出氚标准样品;取1 mL合成水样,加入到20 mL计数瓶中,再加入10 mL闪烁液,制备出合成水待测样品;样品摇晃混合均匀后密封避光保存备用。
1.3.2 样品测量方法将配制好的无氚水本底样品、合成水待测样品放入液闪分析仪内,避光24 h,每个样品测2个循环,每个循环测60 min,记录测量数据。当样品计数率超出设备量程时,将样品稀释相应倍数后再次测量。
1.3.3 液闪探测效率刻度方法由于闪烁液及样品中的成分中存在某些杂质或干扰,阻止光子发射,从而降低液闪的技术效率,导致其计数率低于活度值,这种现象称为淬灭。为得到准确活度值,应使用淬灭系列标准源建立淬灭指数与样品探测效率的关系曲线,在Tri-Carb 3110液闪分析仪中,以外标转换谱指数tSIE(transformed special index of external standard)表征淬灭指数。
按1.3.1方法制备出10个相同的标准样品和10个相同本底样品,本底样品与标准样品一一对应。在每个标准样品和本底样品中依次加入10 uL、20 uL、30 uL……100 uL递增数量的CCl4,得到10个淬灭校正系列标准源和10个淬灭校正系列本底。用1.3.2所述方法测量上述20个样品,记录每个淬灭校正系列标准源的tSIE值,以公式(1)计算液闪分析仪对10个淬灭校正系列标准源的探测效率。
$ E=\frac{{N}_{s}-{N}_{b}}{0.06\times {C}_{s}\times {V}_{s}} $ | (1) |
式中:
合成水中氚的活度浓度计算公式为:
$ C_{\mathrm{H_2O}}=\frac{N_c-N_b}{0.06\times E\times V_{\mathrm{H_2O}}} $ | (2) |
式中:
液闪测量结果是氢气合成水中的活度浓度,需根据氢气与合成水的体积比求得贫氚氢气中氚的活度浓度,计算公式为:
$ C_{\mathrm{H_2}}=\frac{M_{\mathrm{H_2O}}\times P}{10^6\times R\times T}\times C_{\mathrm{H_2O}}=8.03\times10^{-4}\times C_{\mathrm{H_2O}} $ | (3) |
式中:
贫氚氢气中氚主要以HT的形式存在,在评估精馏塔分离能力时,为与塔底氚质谱测量结果相对比,一般需要将氚的活度浓度转化为HT的体积百分比浓度,HT的体积百分比浓度计算公式为:
$ A_{\mathrm{HT}}=\frac{R\times T\times10^3}{\lambda\times N_A\times P}\times C_{\mathrm{H_2}}=2.09\times10^{-14}\times C_{\mathrm{H_2}} $ | (4) |
式中:
固定氢气流量100 mL/min,氧气流量100 mL/min中的进料量,分别在40、60、80、100、120 ℃合成室温度下通入高纯氢气,以尾气中氢气含量表征氢气转化率,结果见表1。
结果表明,氢气转化率随反应温度的升高而升高,当反应温度高于80 ℃时,尾气中氢气含量低于0.0015%。
2.2 进料流量对氢气转化率的影响固定氢气流量100 mL/min,合成室温度110℃,分别在氧气流量55、80、100、200、300 mL/min条件下通入高纯氧气,以尾气中氢气含量表征氢气转化率,结果见表2。
结果表明,固定氢气进料流量和反应温度,氢气转化率随氧气流量的增大先升高后降低。
2.3 液闪探测效率拟合液闪对氚的探测效率与淬灭指数的关系见图3所示。拟合曲E=6.66 × 10−8x3 − 1.83 × 10−4x2 + 0.19x − 7.63,R2 = 0.9999。式中,E为仪器探测效率(%),x为淬灭指数tSIE值,根据实际样品测量时的tSIE值即可得到对应的氚探测效率。
在氢气流量100 mL/min,氧气流量100 mL/min,催化反应温度110 ℃条件下,将贫氚氢气合成为液态水,用液闪分析仪分析合成水中氚浓度,测量及计算结果见表3(样品3液闪测量结果为合成水稀释104倍的数值,氢气中氚浓度及HT的体积浓度为校正后的样品3原始数值)。
分析工艺中氢同位素气体组分含量时,气体同位素质谱仪应用最为广泛,但当组分体积浓度低于1 × 10−6时,质谱仪无法测量[14-15]。本文建立了贫氚氢气合成水液闪定值方法用于测量低于质谱仪检测限的样品。在将氢气合成水的方法中,直接燃烧法反应剧烈不易控制,加热还原法反应缓慢需要高温,而本文选择的催化氧化方法在催化剂作用下,降低了氢、氧反应的活化能,改变了氢氧复合的反应速度,既可以保证氢气完全反应,又不至于反应过于剧烈。
氢气转化率随反应温度升高而升高,这是因为温度升高会增强催化剂活性提高反应速度,进而提高转化率,但与此同时氢氧复合是强放热反应[16],反应速度过快有可能造成温度失控,进而烧毁催化剂甚至引起爆炸,因此反应温度不宜过高。在氧氢进料比例1∶1的条件下,反应温度高于80 ℃时,氢气完全反应,同时考虑到合成水蒸气相比于液态水更容易导出,反应温度稍高于100 ℃为宜。
固定氢气流量和反应温度,氢气转化率随氧气流量的增大先升高后降低。这是因为开始阶段随氧气流量的增大,氧气过量程度升高,氢气反应更充分,转化率也就越高,但随氧气流量继续增大,气体在合成室中的反应时间缩短,导致部分氢气未反应便随尾气排出,降低了氢气转化率,同时过量氧气载带着合成水进入冷凝器的滞留时间相应缩短,也增大了冷凝器的冷凝压力,因此对于该催化氧化装置,综合考虑氢气转化率和合成水冷凝效果,在反应温度110 ℃、氢气流量100 mL/min条件下,氧气流量设置为100 mL/min左右为宜。
为降低氢气合成装置记忆效应,保证测量准确度,应注意(1)氢气合成装置整体布局应按气体流向从上向下布置,利于合成水排出,避免合成水在装置中残留;(2)合成室在保证氢气完全反应的前提下,应尽量小型化,减小死体积和记忆效应;(3)贫氚氢气合成后,应用天然氢气合成水清洗合成室和冷凝器,并在高温下用氧气吹干备用,并定期测量天然氢气合成水中的氚浓度,其结果影响样品分析时应及时更换合成室。同时为延长合成室使用寿命,应以管道压力是否骤降作为判断标准,控制反应条件使氢氧不发生爆炸反应,氢氧爆炸反应会使催化剂活性点局部温度过高,造成催化剂失活,影响后续氢气转化率。
经过条件优化,在氢气流量100 mL/min,氧气流量100 mL/min,催化反应温度110 ℃条件下,将质谱仪无法定值的贫氚氢气样品合成水液闪测量。测量结果表明,对于HT体积浓度在(1 × 10−7~2 × 10−14)范围内贫氚氢气,该方法可以实现HT含量的准确定值,液闪测量精度优于2%,为低温精馏工艺分离效果的计算提供了数据支撑。
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