我省某辐照中心的钴-60辐照加工装置于1992年底投入运行。该装置的源升降机构设有上、下限位行程开关, 以保证栅板源的正常运行。但由于个别电器元件损坏, 1994年4月18日曾发生一次“降源反卷”。事后该中心进行了认真检查, 除查出本次事件的直接原因外, 还对原设计中存在的缺陷进行分析探讨, 并在控制电路和软件上进行了改进, 以期整个系统控制功能更可靠、报警功能更完善。为了认真总结经验教训, 现将该事件的经过和事后处理方法介绍如下。
1 事件发生的经过1994年4月18日, 该中心接受计量部门的例行检定。由于对“源到位重复性”项目检定时, 要求在短时间内需频繁升降钴源, 在一次降源后, 操作人员经检查控制台指示一切正常后, 便携带剂量报警仪准备步入辐照室。但在速道门外便发现报警仪有报警信号, 操作人员迅即返回操制室, 发现控制台显示源在提升过程, 因此, 操作人员便关闭总电源以停止运行操作, 并立即报告中心领导。
2 事件发生的原因分析该中心领导在接到报告后, 立即组织有关人员进行现场检查和探讨处理方法。经检查发现此时提升系统的传动杆处过位状态, 源到位及过位行程开关正常, 经深入检查发现交流接触器失灵, 电源不能及时断开, 源到位信号无法传递到控制台, 导致控制功能失效, 但源降至贮存位后, 又在电机带动下提升系统反转将钴源提升, 所以出现了“降源反卷”事件。
3 事后处理方法这次事件虽由于个别元件损坏引起, 但也暴露出该装置提升系统等设计上的欠缺, 事后该中心除更换损坏电器元件外, 还在控制电路和软件上进行了改进。
3.1在电机供电总电路中, 增设一个交流接触器, 把“上越限”和“下越限”行程开关的触点串联在电机供电电路上, 这样一旦因故引起源位越限, 便能及时地断电机供电, 使电机停转。
3.2将“上越限”和“下越限”行程开关常闭点串接在电磁离合器的控制电路中, 当源位因故越限时, 将使电磁离合器失电, 同时卷筒脱离与电机联系, 源便可靠自重降落在缓冲器上, 这时即使电机未能停转, 亦不会造成越限事故。
3.3在软件上, 进一步完善报警功能, 使原报警系统被“退行”复位后, 只要源再离开“贮位”, 报警功能就重新建立, 特别是重新建立了“门开”、“警戒”、“禁止”等报警功能, 这样便可防止可能发生“降源反卷”等源不在“贮位”事件时有人误入。
3.4在管理上, 将升源钥匙与防护门钥匙串接在一起, 以使要打开防护门时必须拔出升源钥匙, 这样便可保证打开防护门时不可能升源。
4 经验教训 4.1由于该中心工作人员能严格按常规程序工作, 步入辐照室前均携带性能合格的报警仪表, 这样才能及时发现异常情况迅即撤离, 因此就避免了可能引起误照事故。这次事件再次告诫我们必须严格按规定程序工作, 使用性能合格的防护器材的重要性。
4.2本次事件的直接原因是个别电器元件损坏引起, 因此通过本次事件, 可使我们进一步认识到严格遵守国家标准GB10252-88《辐照加工用钴-60辐照装置的辐射防护规定》中“每日对主要防护、安全措施的功能进行检查, 每半年进行一次全面检修”原则要求的必要性。
4.3据了解国内辐照装置中目前也还有应用类似这样的提升系统, 因此有必要对这类提升系统进行完善, 以保证辐照加工装置的安全运行。