有色金属科学与工程  2021, Vol. 12 Issue (3): 77-84
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短流程4N碲生产实践[PDF全文]
王亚东1,2 , 房孟钊1,2 , 黄向祥1,2 , 伍刚华1,2 , 罗杰1,2     
1. 大冶有色金属有限责任公司,湖北 黄石435002;
2. 有色金属冶金与循环利用湖北省重点实验室,湖北 黄石435002
摘要:通过实验室实验与工业化试验论证,酸洗工序和改进后的氧化酸浸工艺可以有效地去除杂质,得到纯净的二氧化碲。通过控制氧化酸浸的终点电位,可以有效减少碲损失,提高碲提取率。新工艺氧化酸浸产出的二氧化碲与车间煅烧二氧化碲造液的溶液成分基本一致。煮洗与浇铸后,制得4N(99.99%)碲锭。新工艺提高了生产效率,每处理1 t还原碲渣可以节约成本4 807.8元。
关键词酸洗    氧化酸浸    二氧化碲    电位    造液    碲锭    
Production practice of short process 4N tellurium
WANG Yadong1,2 , FANG Mengzhao1,2 , HUANG Xiangxiang1,2 , WU Ganghua1,2 , LUO Jie1,2     
1. Daye Nonferrous Metals Co., Ltd., Huangshi 435002, Hubei, China;
2. The Key Laboratory of Hubei Province for Metallurgy and Recycling of Nonferrous Metals, Huangshi 435002, Hubei, China
Abstract: Laboratory and industrial experiments indicated that the pickling process and the improved oxidizing acid leaching process could effectively remove impurities and obtain pure tellurium dioxide. The loss of tellurium could be effectively reduced, and its extraction rate could be improved by controlling the terminal potential of the oxidative acid leaching. The solution composition of tellurium dioxide produced by the new process oxidative acid leaching was basically the same as that of the calcined one made in the workshop. After boiling, washing and casting, 4N(99.99%) tellurium ingots were prepared. The new process has improved production efficiency, and processing 1 ton of reduced tellurium slag can save 4 807.8 yuan in cost.
Keywords: pickling    oxidizing acid leaching    tellurium dioxide    electric potential    liquid making    tellurium ingot    
0 引言

目前,大冶有色金属有限责任公司生产的4N(99.99%)碲锭,主要原料是自产的铜阳极泥[1-10],通过湿法工艺的处理,从铜阳极泥中提取碲,再富集到还原碲渣中,最后通过对还原碲渣除杂、碲的提纯,得到1#碲锭。近年来,随着碲锭的产量逐年的增加,碲生产工艺已经无法满足产量的需求,现行的碲生产工艺主要存在如下问题:工艺流程复杂,周期较长;氧化酸浸工艺不稳定,碲的直收率低;造液工序溶液沉降性能差,影响最终的碲锭品质[11-26]。为了解决这些问题,以达到缩短生产流程,提高碲的直收率,提高碲锭的产量与品质,研发了短流程4N碲生产工艺技术。

1 试验 1.1 试验原料

本试验原料是还原碲渣,其成分如表 1所示。

表 1 还原碲渣成分及含量 Table 1 Composition and content of reduced tellurium slag
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1.2 生产工艺流程

目前,采用的工艺流程如图 1所示,还原碲渣的处理需要经过氧化酸浸工序、一次碱浸工序、二次碱浸工序、碱浸液净化工序、中和工序、洗涤工序、煅烧工序、造液工序、净化工序、过滤工序、电积工序等,整个工业生产工艺流程很长,碲的生产效率较低。

图 1 车间碱浸提碲工艺流程 Fig. 1 Process flow chart of the workshop alkaline leaching tellurium

1.3 试验方法

经过不断的试验探索,提出了较优的简化工艺方案,新工艺流程如图 2所示[2]。新工艺流程省去了一次碱浸、二次碱浸、碱浸液净化、中和、煅烧5道工序,简化了生产流程,提高了生产效率。

图 2 简化工艺流程 Fig. 2 Simplified process flow chart

1.4 试验原理

在本试验过程中主要发生的化学反应为:

2 结果与讨论 2.1 实验室实验

1)酸洗除杂。二次还原碲渣、三次还原碲渣用99% HCl洗涤,结果见表 2。二次还原碲渣与三次还原碲渣中碲主要是以单质碲的形式存在的,因此,通过稀酸酸洗,大部分碲仍以单质碲的形式富集,未与酸反应,但是还原碲渣中的其它杂质很容易与酸反应,进入溶液中,进而有效去除。由表 2可知,酸洗能够有效的除去钠盐与Cu、Pb、Bi等杂质,碲进一步富集,为后续工序提供了更好的条件。因此,对于还原碲渣进入下一步工序前预处理,即进行酸洗是很有必要且可行的。

表 2 还原碲渣酸洗结果 Table 2 Pickling results of reduced tellurium residue
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2)氧化酸浸。还原碲渣中的碲含量波动较大,氧化剂氯酸钠的量无法确定,因而氧化终点不易控制。氧化酸浸工序主要存在2个问题:①氯酸钠添加量不足,氧化不充分,导致后续碱浸时碲的浸出率较低,碱浸渣量大;②氯酸钠添加过量,碲转变成正六价进入溶液,生成的H2TeO4溶解度很大,随调碱尾液大量流失。

因此,实验通过严密监控氧化酸浸电位,确定氧化终点,以提高下一步碱浸工序的碲浸出率,并且减少尾液碲损失,从而提高碲的直收率。实验结果见表 3。由表 3可知,终点电位275 mV时,调碱尾液Te含量低至40.02 mg/L,且下步碱浸工序的碲浸出率很高。因此,氧化酸浸的终点电位控制在250~300 mV为宜。

表 3 氧化酸浸的溶液碲含量 Table 3 Solution tellurium content of oxidative acid leaching process
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工业生产上氧化酸浸工序具体流程如图 3所示,氧化酸浸结束之后,调节溶液pH=5.5~6,使碲一次性沉出至氧化酸浸渣,但杂质Cu、Pb、Bi、As等元素,也一并水解进入氧化酸浸渣。因此,去除调碱工序很有必要,直接过滤得到较纯净的TeO2,氧化酸浸液中少量的碲再集中回收,实验结果见表 4

图 3 氧化酸浸原工艺流程 Fig. 3 Oxidative acid leaching process

表 4 实验氧化酸浸产出的TeO2与车间TeO2成分对比 Table 4 Comparison of the composition of experimental oxidation TeO2 and workshop TeO2
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表 4可知,氧化酸浸产出的TeO2与现工业生产上中和TeO2成分基本相近,只有Si、Pb含量偏高,其余元素含量接近或者偏低。因此,氧化酸浸产出的TeO2可以直接进入造液工序,无需再进行碱浸、净化、中和3个工序,这样可以大大简化工艺,减少碲的分散,又进一步提高了生产效率。 

3)氧化酸浸产出的TeO2造液。实验采用新工艺的氧化酸浸渣造液、过烧的TeO2造液、正常的TeO2造液对比沉降速度,与工业生产上的TeO2造液对比溶液成分。溶液分析结果见表 5。由表 5可知,新工艺的氧化酸浸渣与工业生产上的TeO2造液的溶液成分基本接近,只有Si含量偏高,其余元素含量接近或者更低。

表 5 不同物料造液的溶液成分对比 Table 5 Comparison of solution composition of different materials
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不同物料造液的沉降速度对比如图 4所示,图 4(a)图 4(b)图 4(c)中左边量筒为③正常TeO2造液的沉降速度;中间量筒为②过烧TeO2造液的沉降速度;右边量筒为①氧化酸浸渣造液的沉降速度。由图 4可知,氧化酸浸渣造液与正常TeO2造液的沉降速度基本相同,0.5 h后明显分层,1~1.5 h后,上清液基本澄清,说明新工艺的氧化酸浸渣造液的沉降性能好,不需要再煅烧,可以省去煅烧工序,进一步缩短碲的生产周期。

图 4 不同物料造液的沉降速度对比 Fig. 4 Comparison of the sedimentation rate of different materials

4)电积。采用新工艺的氧化酸浸渣洗涤得到的TeO2直接造液,净化澄清后,将其作为电积液,在实验室进一步做了电积实验,得到电积碲片。电积条件:槽电压1.8~1.9 V,电流密度150 A以上。试验结果见表 6。由表 6可知,实验碲片的杂质成分与工业生产上的碲片很接近,只有Na含量偏高,后期可以通过浇铸碲锭的工序中去除。因此,新的工艺流程省去一次碱浸、二次碱浸、碱浸液净化、中和、煅烧5道工序,是可行的。

表 6 实验电积液与碲片成分 Table 6 Composition of experimental electroeffects and tellurium tablets
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2.2 工业化试验

按照图 2的简化工艺流程,在工业生产上进行了全流程工艺试验验证,即从还原碲渣到最后产出合格碲锭。

1)制备TeO2。采用二次还原碲渣为原料,为了保证较好地洗涤除杂效果,采用2道酸洗工序,然后依次进行氧化酸浸、一次煮洗与二次煮洗。具体过程如下:①一次酸洗:二次还原碲渣总计6 209 kg,分3锅进行酸洗,每锅加浓盐酸1.4 m3,HCl 2 mol/L,80 ℃,洗涤1 h,压滤得到一次酸洗碲粉总计2 678 kg;②二次酸洗:分3锅,每锅加浓盐酸1.4 m3,HCl 2 mol/L,80 ℃,洗涤1 h,压滤得到二次酸洗碲粉总计2 457 kg;③氧化酸浸:分3锅,pH < 0.5,60 ℃以上,缓慢添加氯酸钠,终点电位400 mV以下,压滤得到TeO2 3 057 kg;④二次煮洗:分2锅,纯水,温度80 ℃,煮洗2 h,压滤得到煮洗TeO2 2 744 kg,工业化试验结果见表 7所列。

表 7 试验过程的中间物料化验结果 Table 7 Test results of intermediate materials during the test
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表 7可知,2次酸洗后,新工艺得到的碲粉品位达到96.63%,然后经过氧化酸浸与煮洗,得到的TeO2含碲79.57%,与原工艺相比,不仅氧化TeO2的品位大幅提高,而且杂质含量显著降低。虽然有少量的碲分散于酸洗液与氧化酸浸液中,但是这部分碲只需要中和回收,即可重新进入碲的生产系统中,保证了碲不会直接损失。

2)造液与电积。①造液:煮洗TeO2 2 744 kg,加纯净水、片碱溶解,得到8 m3溶液;②净化:添加分析纯Na2S 15瓶(500 g/瓶)、分析纯氯化钙1.5 g/L,80℃,净化3 h;③澄清:在造液锅中沉降速度快,第二天即澄清,表层有黑色的漂浮物,易过滤;④电积:总电压45~50 V(单槽电压1.8~2.0 V),电流80~100 A,周期17 d,得到电积碲片1 045 kg。

试验分析各个工序的溶液成分,试验结果见表 8。由表 8可知,造液净化溶液、上清液杂质成分都很低,说明净化很彻底、澄清效果很好。

表 8 造液及电积液成分跟踪结果 Table 8 Results of tracking composition of liquid making and electroeffusion
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3)碲片煮洗与浇铸。电积碲片经过煮洗、烘干与浇铸,得到最终的碲锭产品916 kg,如图 5所示。

图 5 试验碲锭产品 Fig. 5 Test tellurium ingot products

试验结果见表 9所列,电积碲片的含量为99.84%,经过煮洗,达到99.96%,浇铸后得到碲锭,含量达到99.99%,达到1#碲锭标准。验证了新工艺流程的可行性。

表 9 试验碲片及碲锭成分对比 Table 9 Comparison of test tellurium tablets and tellurium ingots
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2.3 经济效益

新工艺在工业化的实践,不仅显著缩短了碲的生产周期,有效的降低了碲的生产成本,成本分析如下:

1)有效降低了药剂消耗,按照还原碲渣年处理量84.6 t,则减少片碱用量37.1 t/a。按照片碱5 600元/t,则降低成本37.1×0.56=20.776万元/年;

2)省去煅烧工序,煅烧炉功率105 kW,节约电耗21万kW·h/a。按照电费0.85元/(kW·h),则降低成本21×0.85=17.85万元/年;

3)减少废水排放,废水量减少640 m3/a。按照目前生产上的废水处理成本32元/m3,则降低成本640×0.0032=2.048(万元/a)。因此,新工艺流程的优化后,每年可以降低碲的生产成本共为40.674万元,即每处理1 t还原碲渣可以节约成本4 807.8元。

3 结论

1)酸洗工序和改进后的氧化酸浸工艺可以有效的去除杂质,得到纯净的TeO2

2)通过控制氧化酸浸的终点电位,可以有效减少碲损失,提高碲提取率。

3)新工艺氧化酸浸产出的TeO2与现工业生产上煅烧TeO2造液的溶液成分基本接近,而且澄清效果好。

4)电积实验得到的碲片品质接近生产碲片,煮洗与浇铸后,制得的碲锭产品达到1#碲锭标准,证明新工艺具有较好的可行性。

5)新工艺提高了生产效率,每处理1 t还原碲渣可以节约成本4 807.8元。

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