某低品位黑钨细泥浮-重-浮联合流程分选试验研究 | ![]() |
2. 广东省大宝山矿业有限公司,广东韶关 512127
2. Dabaoshan Minning Co.Ltd., Shaoguan 512127, China
黑钨矿性硬而脆,在磨矿过程中极易过粉碎形成细泥,其中由选厂破碎系统和洗矿作业产生的细泥为原生细泥,磨矿及选别过程中产生的细泥为次生细泥.重选法回收黑钨细泥效率很低,导致近半数的钨损失到尾矿中[1],在黑钨资源日渐枯竭的今天,越来越多的科研工作者致力于研究运用全浮选工艺或浮选与重选、磁选相结合的联合工艺回收黑钨细泥[2-5],以期较大程度地提高选矿效率.
1 矿石性质试验黑钨细泥取自江西大余县某矿山细泥车间的原、次生细泥(1∶3).该矿区属黑钨锡石细脉充填-高温热液石英脉型多金属矿床,金属矿物主要有黑钨矿、锡石,主要伴生矿物有黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿、黄铁矿,并含有较少量的白钨矿、辉铋矿、斑铜矿、毒砂、褐铁矿等.脉石矿物主要为石英,其次为绢云母、锂云母、萤石、绿帘石、电气石、绿柱石、黄晶、叶腊石、绿泥石等.
黑钨细泥原矿多元素化学分析结果见表 1,钨物相分析结果见表 2,经筛析、水析后粒度分析结果见表 3.
表1 原矿多元素化学分析结果/% |
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表2 钨物相分析结果/% |
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表3 原矿筛、水析粒度分析结果/% |
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从表 1、表 2 可知,钨细泥原矿中钨的含量较低,且主要以黑钨矿形式存在,是钨回收的主要对象,铜铅锌硫等硫化矿也具有伴生回收价值,可采取优先浮选方法回收[6-7];从表 3 可知,矿石粒度很细,<0.074 mm粒级钨占有率高达91.95 %.
2 试验结果与讨论该黑钨细泥粒度微细,<0.074 mm 粒级产率为81.25 %,钨占有率高达91.95 %;<0.038 mm 粒级产率为45.9 %以上,钨占有率达48.41 %.显然,采用常规重选法无法获得较好的回收效果[8],为了提高黑钨细泥的钨回收指标,经工艺条件探索试验发现,采用预先脱硫-离心机预富集-浮选联合工艺流程回收该黑钨细泥效果较好.
2.1 脱硫浮选试验由于矿石中含硫达0.76 %,还有少量的铜、铅、锌矿物,具有一定的回收价值,且若不回收硫化矿直接浮选黑钨,硫化矿不仅会增加药剂的消耗,而且会混入钨粗精矿,严重恶化钨精选试验指标,因此,在黑钨细泥浮选之前,需先进行脱硫浮选[9].脱硫浮选试验采用丁基黄药作捕收剂,2# 油作起泡剂,采取简单的两次粗选脱硫流程,其捕收剂用量试验结果见表 4.
表4 脱硫浮选捕收剂用量试验结果/% |
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从表 4 可知,随着捕收剂丁基黄药的用量增加,尾矿中S 品位下降,硫精矿中S 回收率逐渐提高,但钨在硫精矿中损失也逐渐增大.以S 的回收指标和 WO3在硫精矿中损失量作为评判依据,故采用丁基黄药的用量为脱硫粗选一:40 g/t,脱硫粗选二:20 g/t,此时S 回收率较高,且钨损失率相对较低.
2.2 黑钨细泥离心机重选富集试验由于该黑钨细泥入选品位低、含泥量大,直接进行浮选试验难以获得较好的分选指标,故对黑钨细泥脱硫后原矿采用SLon-1 600 型离心选矿机进行了预富集试验.试验采取一粗一扫流程,并进行了转速、给矿浓度、漂洗水量和给矿速率等离心机预富集条件试验,最终采用的离心机粗选工艺流程及工艺条件如图 1 所示,试验结果见表 5.
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图 1 离心机重选富集试验流程 |
表5 离心机重选富集试验结果/% |
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从表 5 可知,采用SLon-1600 型离心选矿机对黑钨细泥进行预富集试验可获得含WO3 0.71 %,回收率达73.57 %的钨粗精矿,试验指标较好.重选预富集试验在提高了黑钨细泥浮选入选品位的同时,也大大降低了黑钨细泥浮选的给矿量与含泥量,为后续浮选节省了大量的浮选药剂,降低了后续选矿的成本.
2.3 粗精矿浮选试验脱硫后黑钨细泥原矿,经重选离心机粗选预富集后,黑钨细泥离心机精矿WO3品位也只有0.71 %,因此,需要采用浮选工艺进一步提高黑钨细泥精矿的产品质量.
2.3.1 水玻璃用量试验以离心机粗精矿作为黑钨细泥浮选试验的给矿,由于黑钨矿最佳浮选矿浆pH 值为7.0~9.0 的中性或弱碱性环境[10],而试验所用脉石矿物抑制剂为水玻璃,它是一种弱酸强碱盐,在水溶液中水解呈碱性,经探索试验发现,本黑钨细泥浮选试验在自然pH 条件下进行即可,不需要额外添加pH 值调整剂.
水玻璃用量试验流程见图 2.固定药剂用量:硝酸铅为200 g/t,捕收剂731 为200 g/t,试验结果见表 6.
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图 2 黑钨细泥粗选条件试验流程 |
表6 水玻璃用量试验结果/% |
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从表 6 可知,随着水玻璃用量增加,钨粗精矿品位逐渐升高,但过量的水玻璃对黑钨矿也会产生抑制作用,导致WO3回收率略微上升后整体呈下降趋势,当水玻璃用量为400 g/t 时,WO3回收指标最好,品位为4.22 %,回收率达到68.94 %.
2.3.2 硝酸铅用量试验硝酸铅是目前黑钨浮选最常用的活化剂,对黑钨矿有显著的活化作用,硝酸铅的用量变化对黑钨矿浮选指标有较大影响.硝酸铅用量试验流程见图 2,固定药剂用量同上,水玻璃用量为400 g/t,改变硝酸铅用量,试验结果见表 7.
表7 硝酸铅用量试验结果/% |
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从表 7 中数据可知,随着硝酸铅的用量增加,WO3品位变化不大,黑钨矿的回收率呈较大幅度升高,当硝酸铅用量为300 g/t 时达到最高的75.82 %,继续增加硝酸铅的用量至400 g/t 时,黑钨矿回收率下降较快,可能是过量硝酸铅引起黑钨矿表面电位负值[11]的升高所致,综合考虑,硝酸铅用量以300 g/t 为宜.
2.3.3 捕收剂种类试验大量选矿实践表明,捕收剂组合使用能够产生协同作用而提高选矿效率[12-15],选择合适的捕收剂对浮选指标至关重要,在其他条件均相同的情况下,捕收剂种类试验对常规脂肪酸类捕收剂、螯合型捕收剂、脂肪酸类与螯合型捕收剂组合使用进行了对比和筛选,捕收剂种类试验流程见图 2.固定药剂用量:水玻璃用量为400 g/t,硝酸铅用量为300 g/t,捕收剂用量为200 g/t,试验结果见表 8.
表8 捕收剂种类试验结果/% |
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从表 8 可知,单一捕收剂仅731 对黑钨细泥选矿效果较好,苯甲羟肟酸、水杨醛肟和油酸单独使用效果均不理想; 而两种组合捕收剂浮选效果均优于单独使用731;综合比较:采用731∶水杨醛肟(指质量比,下同)=9∶1,即以731 和水杨醛肟作组合捕收剂选别该黑钨细泥效果最好,钨粗精矿中含WO3 4.98 %,WO3回收率高达82.61 %.
2.3.4 组合捕收剂用量试验为了取得组合捕收剂的最佳浮选效果,进行了组合捕收剂用量试验.其试验流程见图 2.固定药剂用量: 水玻璃用量为400 g/t,硝酸铅用量为300 g/t,731∶水杨醛肟比例为9∶1,其组合捕收剂用量试验结果见表 9.
表9 组合捕收剂用量试验结果/% |
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从表 9 可知,随着组合捕收剂用量的增加,钨粗精矿品位下降趋势明显,而回收率不断升高,但增势缓慢.综合品位、回收率两项指标,组合捕收剂总用量仍采用200 g/t 时较好,此时WO3品位为5.12 %,WO3回收率达81.26 %.
2.3.5 辅助捕收剂TBP 用量试验为了探索TBP(磷酸三丁酯)是否对组合捕收剂浮选该黑钨细泥性能具有辅助作用,进行了辅助捕收剂TBP 用量试验,试验流程见图 2.固定药剂用量:水玻璃用量为400 g/t,硝酸铅用量为300 g/t,731/水杨醛肟(9∶1)组合捕收剂用量为200 g/t,改变TBP 用量,试验结果见表 10.
表10 辅助捕收剂TBP 用量试验结果/% |
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从表 10 可知,随着TBP 的用量增加,钨回收率先小幅上升再快速下降.在TBP 用量为40 g/t 时,钨回收率达到了最高,为83.90 %,继续增加TBP 用量则WO3回收率急剧下降.试验表明,添加TBP 可以有效改善组合捕收剂的浮选效果,但如用量过大则会引起精矿泡沫量变少而造成浮选指标骤降,因此必须严格控制TBP 的用量.
2.4 钨粗精矿精选试验黑钨细泥粗精矿精选试验采用3 次精选的流程进行,精选条件试验进行了精选一的药剂用量条件、精选二抑制剂用量试验,精选三采取空白精选.精选试验流程见图 3,精选一与精选二条件试验结果汇总见表 11.
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图 3 黑钨细泥粗精矿精选试验流程 |
表11 钨粗精矿精选条件试验结果/% |
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从表 11 中数据可知,随着精选一过程药剂用量的增加,钨精矿回收率不断增加,但钨品位却下降较快,综合考虑,精选一采用水玻璃用量为100 g/t,731∶水杨醛肟=9∶1 组合捕收剂总用量为50 g/t.精选二水玻璃用量条件试验表明,当水玻璃用量为100 g/t 时,钨回收率指标最好.精选三为空白浮选,经过3 次精选,可获得含 WO3 43.56 %,回收率为69.31 %的钨精矿.
2.5 全流程闭路试验全流程闭路试验在条件试验的基础上增加了2 次浮钨扫选作业,其工艺流程见图 4,试验结果见表 12.
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图 4 某黑钨细泥闭路试验工艺流程 |
表12 闭路流程试验结果/% |
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从表 12 可知,经采用如图 4 所示的实验室闭路试验流程处理该黑钨细泥,可获得WO3品位为38.01 %、回收率为64.27 %的钨精矿,使该矿黑钨细泥得到了有效回收.脱硫浮选产出的硫精矿,可进一步开展硫化矿分选试验研究,而尾矿2 也具备进行锡细泥回收的研究价值,这部分研究内容将另文研究讨论.
3 结论(1)江西某黑钨矿山钨细泥主要有用矿物为黑钨矿、锡石,并伴生有黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿等硫化矿,脉石矿物主要为石英,其次为云母、萤石等.该黑钨细泥特征为品位低、粒度细.
(2)采用离心选矿机作为钨细泥回收的粗选富集设备,不仅提高了黑钨细泥浮选给矿品位,降低了钨细泥浮选的给矿量,而且使整个浮选工艺药剂总用量大幅下降,更有益于节约成本和环境保护.
(3)采用“脱硫浮选-离心机重选富集-黑钨细泥粗精矿再浮选” 的浮-重-浮联合工艺流程,可获得 WO3品位为38.01 %、WO3回收率为64.27 %的钨精矿,钨浮选作业回收率达85 %以上,较好地回收了该黑钨细泥中的钨矿物.
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