| T616镗床数控化改造方法和实施 |
现因公司新产品品种繁多,壳体加工能力不够,若新购一台卧式加工中心则生产成本太高。遵循针对性、先进适用性、可能性和经济性的原则,从实际出发,按照生产工艺要求,针对生产中的薄弱环节,采用不同的新技术,以企业的产品更新换代、发展品种、提高质量为目标,结合设备在生产过程中所处的地位及其技术状况,我公司决定启用一台20世纪70年代自制的T616简易镗床。该镗床因设计不够完善,手动进给,工效低下,导致其闲置长达5年之久。若将此机床数控化改造成一台简易的卧式加工中心,则可以满足公司壳体生产的需求。
1 机床进行数控化改造的必要性⑴可以加工出传统机床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。
⑵可以实现加工的自动化,效率可比传统机床提高3~ 7倍。因为计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控机床只要更换一个程序,就可实现另一工件加工的自动化,从而使单件和小批量生产得以自动化。
⑶可以降低工人的劳动强度,节省劳动力(一个人可以看管多台机床),减少了工装,缩短了新产品试制周期和生产周期,可对市场需求作出快速反应。
⑷同购置新机床相比,将原有设备进行改造费用低,一般可以节省60 %~ 80 %的费用。特别是大型、特殊机床尤其明显。若采购一台同规格的加工中心,其价格约是150万元,而改造费用仅仅是其费用的10 %(约15万元)。
2 改造方法 2.1 机械精度方面的改造因T616镗床床身、立柱等基础件都是重而坚固的铸造构件,受到原来机械结构的限制,不宜做突破性的改造。根据该台设备的现状,针对机械精度方面作了以下的改造。
(1) 滑动导轨副。T616简易镗床导轨是铸造构件,已具有足够的导向精度、刚度和良好的耐摩擦、磨损特性,但为减少导轨变形对加工精度的影响,在润滑方面,专门为此机床准备了手动润滑泵,依靠润滑管道将润滑油在加工过程中均匀地加到三条导轨上,并采用柔性钢琴式护罩将导轨、滚珠丝杆进行保护,防止铁屑灰尘的进入。
(2) 将滑动丝杆更换为滚珠丝杠。丝杠传动直接关系到传动链精度。丝杠的选用主要取决于加工件的精度和拖动扭矩要求。该台设备采用南京亚凯数控机器有限公司生产的精密滚珠丝杆,摩擦损失小,效率高,其传动效率可达90 %以上;精度高,寿命长;启动力矩和运行时力矩相接近,可以降低电机启动力矩,因此可满足较高精度零件加工要求。并且带伺服驱动装置。将原有的滑动丝杆装置取消,增加合适的支撑块将三轴滚珠丝杆安装在机床上。并在合适的部门安装限位开关和接近开关,确定机床的零点位置。
(3)将设备的主轴更换成具有液压爪刀机构功能的主轴头结构。将主轴箱内的齿轮传动取消,现有主轴拆下,在遗留下的轴承孔内增加一个安装主轴头的定位套(铸铁),使设备能装通用的BT-40刀具,可以和加工中心的刀具交换使用,减少公司投入的成本,满足产品加工需要。将5.5 kW电机转移到主轴箱上固定,带动齿形皮带直接传动主轴。这样减少传动部件,可以间接提高传动的精度,使主轴转速与电机转速的比率为1: 1。主轴的转速靠变频器控制,可以在1~3 000 r/min范围内进行无级调速。这样减轻主轴箱的重量,使主轴运动更轻松自如,滚珠丝杆负荷更轻。
2.2 数控系统的选择半闭环系统检测元件安装在中间传动件上,间接测量执行部件的位置,它只能补偿系统环路内部分元件的误差。因此,它的精度介于开环系统和闭环系统之间,但是它的结构与调试都较闭环系统简单。在将角位移检测元件与速度检测元件和伺服电机联成一个整体时,则无需考虑位置检测装置的安装问题[1]。目前,该系统是我国数控改造的首选。故公司决定采用此种数控系统进行改造。
因为该设备受到原来机械结构的限制,不能做突破性的改造,若使用功能齐全的系统,反而造成资源的浪费现象。经过反复研究,决定采用CNC100M数控系统进行改造。CNC100M数控系统拥有三轴联动、中文液晶显示屏,全中文提示菜单操作容易。编程控制,最小控制单位0.001 mm。手动速度倍率可控制,三十二组刀补。配备交流伺服驱动及伺服电机,形成半闭环控制,采用交流伺服驱动单元新技术, 运行速度可以在1~3 000 mm/min范围内无级调速,正是该设备改造最适用的系统。因此该系统功能可满足生产的需求,重新设定电器柜,将伺服驱动单元和变频系统有机地联合在一起,构成整个改造后设备的控制系统。
2.3 改造过程中需注意的事项(1)确定改造步骤时,把整个电气部分改造先分成数控系统、主轴、进给系统、面板控制与强电部分等,待各系统基本成型后再互联完成全系统工作。这样可使改造工作减少遗漏和差错。在机械传动系统中,先处理三轴滚珠丝杆改造问题,再进行主轴系统改造,最后通过数控系统将两部分有机地结合起来。
(2)应根据改造的规模,将改造系统分成两大部分,一是电气改造部分,负责数控系统与电控柜的安装。二是机械改造部分,负责三轴滚珠丝杆以及主轴头的安装,并协助电气部分进行各个电控元件在床身上的安装。确定两组人员的职责,做到有主有次,这样便于组织与协调。因电气项目采用对外合作形式,更需在目标明确的前提下,界定分工,确定技术协调人。
(3)新系统有许多新功能、新技术、新要求。因此必须先熟悉新系统的技术资料,包括系统原理说明、线路图、PLC梯形图及文本、安装调试说明、使用手册、编程手册等,合理进行新系统的安装、布线以及配置。包括箱体固定、面板安放、线路走向和固定、调整电器器件位置、密封及必要装饰等。确保连线工艺规范、线径合适、正确无误、可靠美观。以及对操作、编程人员的技术培训,机床电气系统改造后,对操作人员和编程人员进行新系统知识培训,否则将影响改造后的机床迅速投入生产。培训内容一般应包括新的操作面板配置、功能、指示含义;新系统的功能范围、使用方法及与旧系统的差别;维护保养要求;编程标准与自动化编程等。重点是弄懂、弄通操作说明书和编程说明书。
(4)验收标准是对新系统的考核,制定时必须实事求是,过高或过低的标准都会对改造工作产生负面影响。过高的标准必须提高机床与系统的实际控制精度,会造成资源的浪费,过低的标准无法满足公司生产的需求。根据公司产品的现状及设备的状态,选择大吨位箱体加工为产品验收标准,因为大吨位箱体的位置度在0.02 mm以内。
调试中首先调试安全保护系统灵敏度,防止人身、设备事故发生。调试现场必须清理干净,无多余物品;各运动坐标拖板处于全行程中心位置;能空载试验的,先空载后加载;能模拟试验的,先模拟后实动;能手动的,先手动后自动。
3 改造后效果经验收该机床X、Y、Z三轴重复精度达到0.01 mm,主轴转速达到1~3 000 r/min(无级调速),跳动精度达到0.005 mm,偏摆精度达到0.001 mm,振动量为0.000 4 mm,此项精度比原有精度提高6倍。机床改造前后精度的对比见表 1。
| 表 1 机床改造前后的精度 |
![]() |
| 点击放大 |
用DC25主箱体进行产品试加工,单件生产45min/件,精度为X方向累计误差0.015mm/400mm,Y方向累计误差0.018 mm/400 mm,加工精度比原有精度提高3倍,工效比原有工效提高6倍以上,。加工刀具与卧式加工中心刀具一致,可实行互换。完全可以满足公司产品的加工需求,为公司下一步设备改造打下了坚实的基础。
机床改造完后,应及时将图纸(包括原理图、配置图、接线图、梯形图等)、资料(包括各类说明书)、改造档案(包括改造前、后的各种记录)汇总、整理、移交入档。保持资料的完整、有效、连续,对该设备今后稳定运行十分重要。
4 结语此次改造体现了公司设备管理的一个新的趋向,利用数控系统的强大威力,使旧设备焕发新春。但设备的改造是一个十分复杂的问题,在改造设计中应综合考虑各方面的因素,要讲究先进适用,不要盲目追求高指标,更不能为改造而改造。制定技术改造方案时,采用新技术一定要有充分把握。它必须经实践证明是可行的,经技术论证适用于改造设备。才能使改造后的系统正常工作。
2008, Vol. 22
