江西有色金属  2008, Vol. 22 Issue (2): 45-47
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T616镗床数控化改造方法和实施[PDF全文]
李建明     
赣州五环机器有限责任公司,江西 赣州 341000
摘要:简要介绍如何将T616镗床进行数控改造,改造后的T616镗床比原有的工效提高6倍,精度提高3倍,完全能适应生产的需求。因此,机床数控化改造是企业发展和挖掘潜力的重要手段。
关键词镗床    数控化    精度    
On Numerical-controlled Renovation of T616 Boring Machine
LI Jian-ming     
Ganzhou wuhuan Machinery Co., Ltd., Ganzhou 341000, Jiangxi, China
Abstract: This paper introduces the numerical controlled renovation methods on T616 boring machine. The performing efficiency and precision of T616 boring machine upon numerical controlled renovation improved drastically. Thus, numerical controlled renovation is of significant importance for economical development.
Key words: boring machine    numerical control    precision    
0 引言

现因公司新产品品种繁多,壳体加工能力不够,若新购一台卧式加工中心则生产成本太高。遵循针对性、先进适用性、可能性和经济性的原则,从实际出发,按照生产工艺要求,针对生产中的薄弱环节,采用不同的新技术,以企业的产品更新换代、发展品种、提高质量为目标,结合设备在生产过程中所处的地位及其技术状况,我公司决定启用一台20世纪70年代自制的T616简易镗床。该镗床因设计不够完善,手动进给,工效低下,导致其闲置长达5年之久。若将此机床数控化改造成一台简易的卧式加工中心,则可以满足公司壳体生产的需求。

1 机床进行数控化改造的必要性

⑴可以加工出传统机床加工不出来的曲线、曲面等复杂的零件。由于计算机有高超的运算能力,可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时的运动量,因此可以复合成复杂的曲线或曲面。

⑵可以实现加工的自动化,效率可比传统机床提高3~ 7倍。因为计算机有记忆和存储能力,可以将输入的程序记住和存储下来,然后按规定的顺序自动去执行,从而实现自动化。数控机床只要更换一个程序,就可实现另一工件加工的自动化,从而使单件和小批量生产得以自动化。

⑶可以降低工人的劳动强度,节省劳动力(一个人可以看管多台机床),减少了工装,缩短了新产品试制周期和生产周期,可对市场需求作出快速反应。

⑷同购置新机床相比,将原有设备进行改造费用低,一般可以节省60 %~ 80 %的费用。特别是大型、特殊机床尤其明显。若采购一台同规格的加工中心,其价格约是150万元,而改造费用仅仅是其费用的10 %(约15万元)。

2 改造方法 2.1 机械精度方面的改造

因T616镗床床身、立柱等基础件都是重而坚固的铸造构件,受到原来机械结构的限制,不宜做突破性的改造。根据该台设备的现状,针对机械精度方面作了以下的改造。

(1) 滑动导轨副。T616简易镗床导轨是铸造构件,已具有足够的导向精度、刚度和良好的耐摩擦、磨损特性,但为减少导轨变形对加工精度的影响,在润滑方面,专门为此机床准备了手动润滑泵,依靠润滑管道将润滑油在加工过程中均匀地加到三条导轨上,并采用柔性钢琴式护罩将导轨、滚珠丝杆进行保护,防止铁屑灰尘的进入。

(2) 将滑动丝杆更换为滚珠丝杠。丝杠传动直接关系到传动链精度。丝杠的选用主要取决于加工件的精度和拖动扭矩要求。该台设备采用南京亚凯数控机器有限公司生产的精密滚珠丝杆,摩擦损失小,效率高,其传动效率可达90 %以上;精度高,寿命长;启动力矩和运行时力矩相接近,可以降低电机启动力矩,因此可满足较高精度零件加工要求。并且带伺服驱动装置。将原有的滑动丝杆装置取消,增加合适的支撑块将三轴滚珠丝杆安装在机床上。并在合适的部门安装限位开关和接近开关,确定机床的零点位置。

(3)将设备的主轴更换成具有液压爪刀机构功能的主轴头结构。将主轴箱内的齿轮传动取消,现有主轴拆下,在遗留下的轴承孔内增加一个安装主轴头的定位套(铸铁),使设备能装通用的BT-40刀具,可以和加工中心的刀具交换使用,减少公司投入的成本,满足产品加工需要。将5.5 kW电机转移到主轴箱上固定,带动齿形皮带直接传动主轴。这样减少传动部件,可以间接提高传动的精度,使主轴转速与电机转速的比率为1: 1。主轴的转速靠变频器控制,可以在1~3 000 r/min范围内进行无级调速。这样减轻主轴箱的重量,使主轴运动更轻松自如,滚珠丝杆负荷更轻。

2.2 数控系统的选择

半闭环系统检测元件安装在中间传动件上,间接测量执行部件的位置,它只能补偿系统环路内部分元件的误差。因此,它的精度介于开环系统和闭环系统之间,但是它的结构与调试都较闭环系统简单。在将角位移检测元件与速度检测元件和伺服电机联成一个整体时,则无需考虑位置检测装置的安装问题[1]。目前,该系统是我国数控改造的首选。故公司决定采用此种数控系统进行改造。

因为该设备受到原来机械结构的限制,不能做突破性的改造,若使用功能齐全的系统,反而造成资源的浪费现象。经过反复研究,决定采用CNC100M数控系统进行改造。CNC100M数控系统拥有三轴联动、中文液晶显示屏,全中文提示菜单操作容易。编程控制,最小控制单位0.001 mm。手动速度倍率可控制,三十二组刀补。配备交流伺服驱动及伺服电机,形成半闭环控制,采用交流伺服驱动单元新技术, 运行速度可以在1~3 000 mm/min范围内无级调速,正是该设备改造最适用的系统。因此该系统功能可满足生产的需求,重新设定电器柜,将伺服驱动单元和变频系统有机地联合在一起,构成整个改造后设备的控制系统。

2.3 改造过程中需注意的事项

(1)确定改造步骤时,把整个电气部分改造先分成数控系统、主轴、进给系统、面板控制与强电部分等,待各系统基本成型后再互联完成全系统工作。这样可使改造工作减少遗漏和差错。在机械传动系统中,先处理三轴滚珠丝杆改造问题,再进行主轴系统改造,最后通过数控系统将两部分有机地结合起来。

(2)应根据改造的规模,将改造系统分成两大部分,一是电气改造部分,负责数控系统与电控柜的安装。二是机械改造部分,负责三轴滚珠丝杆以及主轴头的安装,并协助电气部分进行各个电控元件在床身上的安装。确定两组人员的职责,做到有主有次,这样便于组织与协调。因电气项目采用对外合作形式,更需在目标明确的前提下,界定分工,确定技术协调人。

(3)新系统有许多新功能、新技术、新要求。因此必须先熟悉新系统的技术资料,包括系统原理说明、线路图、PLC梯形图及文本、安装调试说明、使用手册、编程手册等,合理进行新系统的安装、布线以及配置。包括箱体固定、面板安放、线路走向和固定、调整电器器件位置、密封及必要装饰等。确保连线工艺规范、线径合适、正确无误、可靠美观。以及对操作、编程人员的技术培训,机床电气系统改造后,对操作人员和编程人员进行新系统知识培训,否则将影响改造后的机床迅速投入生产。培训内容一般应包括新的操作面板配置、功能、指示含义;新系统的功能范围、使用方法及与旧系统的差别;维护保养要求;编程标准与自动化编程等。重点是弄懂、弄通操作说明书和编程说明书。

(4)验收标准是对新系统的考核,制定时必须实事求是,过高或过低的标准都会对改造工作产生负面影响。过高的标准必须提高机床与系统的实际控制精度,会造成资源的浪费,过低的标准无法满足公司生产的需求。根据公司产品的现状及设备的状态,选择大吨位箱体加工为产品验收标准,因为大吨位箱体的位置度在0.02 mm以内。

调试中首先调试安全保护系统灵敏度,防止人身、设备事故发生。调试现场必须清理干净,无多余物品;各运动坐标拖板处于全行程中心位置;能空载试验的,先空载后加载;能模拟试验的,先模拟后实动;能手动的,先手动后自动。

3 改造后效果

经验收该机床X、Y、Z三轴重复精度达到0.01 mm,主轴转速达到1~3 000 r/min(无级调速),跳动精度达到0.005 mm,偏摆精度达到0.001 mm,振动量为0.000 4 mm,此项精度比原有精度提高6倍。机床改造前后精度的对比见表 1

表 1 机床改造前后的精度
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用DC25主箱体进行产品试加工,单件生产45min/件,精度为X方向累计误差0.015mm/400mm,Y方向累计误差0.018 mm/400 mm,加工精度比原有精度提高3倍,工效比原有工效提高6倍以上,。加工刀具与卧式加工中心刀具一致,可实行互换。完全可以满足公司产品的加工需求,为公司下一步设备改造打下了坚实的基础。

机床改造完后,应及时将图纸(包括原理图、配置图、接线图、梯形图等)、资料(包括各类说明书)、改造档案(包括改造前、后的各种记录)汇总、整理、移交入档。保持资料的完整、有效、连续,对该设备今后稳定运行十分重要。

4 结语

此次改造体现了公司设备管理的一个新的趋向,利用数控系统的强大威力,使旧设备焕发新春。但设备的改造是一个十分复杂的问题,在改造设计中应综合考虑各方面的因素,要讲究先进适用,不要盲目追求高指标,更不能为改造而改造。制定技术改造方案时,采用新技术一定要有充分把握。它必须经实践证明是可行的,经技术论证适用于改造设备。才能使改造后的系统正常工作。