| 丁家山金矿选矿工艺优化实践 |
九江县丁家山金矿是一个小型金矿,1990年正式投产,其主要选冶生产工艺为池浸及堆浸、活性炭吸附、解吸电解的氰化提金工艺。此工艺优化以前日处理量只有58t/d,年产金不到30kg,金回收率只有70%。从1998年6月~2003年期间进行了选矿工艺优化,通过降低破碎粒度,控制最佳氰化钠用量,增加渗滤层及使用氰化助浸剂, 改进吸附系统,控制堆高,完善加药及喷淋制度等工艺优化措施, 黄金选矿的回收率提高15百分点,并逐步提高处理量, 最终达200t/d, 降低了成本,明显提高了企业效益。
1 原矿性质丁家山金矿矿石中金属矿物主要为褐铁矿,其次为赤铁矿,少量黄铁矿、黄铜矿,偶见方铅矿、自然铜、斑铜矿、铜蓝、闪锌矿、毒砂、自然金、硫铁银矿;非金属矿物主要为石英、硅质水云母、高岭石、绢云母等。
金矿物为自然金,主要以裂隙金、粒间金和包裹金状态嵌布于褐铁矿中(占86.74%),少量嵌布在脉石矿物中(占13.26%)。
自然金的粒度主要在0.074~0.01mm之间(占75.58%),属中-细粒金,形状以长角粒状为主,角粒状次之,枝叉状、针状、板片状少量,金成色率935.8‰,金的粒级分布见表 1。
| 表 1 自然金粒级相对含量 |
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矿石中主要有用成分为金、共生铁,伴生有益组分为银,伴生有害成分为砷,但含量不高。金的含量以含金土状褐铁矿最高,含金块状褐铁矿次之,含金砾石最低,金的赋存关系及多元素分析见表 2、3。
| 表 2 自然金赋存关系含量 |
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| 表 3 原矿多元素分析 w/% |
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2 氰化工艺参数小型试验
为确立丁家山金矿选矿工艺最优参数,对现场工艺参数及改进的工艺参数进行小型试验对比。
2.1 尾矿粒度分析及浸出粒度试验 2.1.1 尾矿粒度分析从生产现场尾渣堆场取氰化浸出后的尾矿综合大样1 000kg, 进行了尾矿粒度分析, 结果见表 4。
| 表 4 尾矿粒度筛析 |
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从尾矿筛析可见, 尾矿品位偏高, 大部分分布在50mm粒级以上, 降低这部分粒级金损失是提高回收率之关键。
2.1.2 浸出粒度试验将上述尾矿粒度筛析出来的+50mm粒级尾矿缩分成三份,分别破碎至-30mm、-20mm、-10mm,进行40kg/桶小型氰化浸出试验。试验条件如下,试验结果见表 5。
| 表 5 尾矿浸出粒度试验 |
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固定条件:氰化钠用量1kg/t矿, 氧化钙5kg/t矿, pH10~11, 液固比3:1, 共分三次浸出,第一次时间72h,第二次24h,第三次12h,共108h。
变动条件:粒度-30mm, -20mm, -10mm。
从表 5试验结果可见, +50mm尾矿通过重新破碎后, 进行氰化浸出, 仍然可以将金大部分浸出, 其中-20mm粒度浸出率最佳,达66.9%, 说明降低入选粒度是提高金浸出率的关键。
2.2 氰化钠用量试验1998年6月从选厂原矿堆场取原矿样1000kg, 进行氰化钠用量对比试验及不同pH值试验。试验结果见表 6。试验固定条件:浸出时间108h, 液固比3:1, 入选矿石粒度-20mm, 40kg矿/桶;对比条件:氰化钠用量,石灰用量。
| 表 6 氰化钠用量及pH值试验 |
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工艺优化之前, 现场的氰化钠用量及石灰用量基本上与本试验Y2#试验相同, 从上述试验结果可见, 在降低破碎粒度之后, 现场高氰高pH值(>12)金浸出率只有82.98%, 没有低碱低氰工艺浸出率高。在石灰用量10kg/t(pH10~11), 氰化钠用量1.1kg/t条件下, 浸出率最高达87%, 说明现场氰根及pH值工艺参数必须调整降低, 这样既可以节约成本又可以提高Au浸出率。
此试验尾渣多元素分析结果见表 7。
| 表 7 尾渣多元素分析 w/% |
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2.3 活性炭小型吸附试验
吸附工艺通过3~4个装有活性炭的吸附柱(Ø50×100)串联后使含金溶液由第一个吸附柱底部给入,第三、四个吸附柱顶部排出。试验固定条件:氰化贵液700mL;变动条件:吸附柱串联个数变。试验结果见表 8,对吸附的贵液及用4柱吸附后的贫液分析见表 9.
| 表 8 活性炭吸附试验结果 |
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| 表 9 氰化贵液、贫液多元素分析g/m3 |
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从吸附试验可见,3柱吸附柱吸附率只有98%,4柱吸附柱吸附率达99.6%,装炭量多了,载金炭品位有所下降。从这个试验可见,现场要提高吸附率,应适当增加吸附柱个数。
3 浸出工艺优化实践 3.1 池浸工艺优化 3.1.1 降低破碎粒度, 提高黄金浸出率丁家山金矿1998年6月以前有二个工区, 破碎工序只有一段破碎, 即PE250×400破碎机, 其破碎粒度较粗,加上牙板磨损后没有及时更换,破碎粒度明显偏粗,粒度大部分为50mm以下,粗的粒度达80mm。从前面小试研究已看出,粒度是影响金浸出率的主要因素,一段破碎满足不了选矿要求,对破碎进行技改势在必行。笔者在主要产金工段一工区进行了为期一个月的破碎技改,将一段破碎改为二段破碎流程,于1998年7月底投入生产使用。原矿入池粒度可以控制在15mm以下,经二个月试生产,配合进行了氰化钠用量及石灰用量试验,1998年10月份进入正式生产,在原矿金品位2.5g/t左右, 池浸生产尾矿金品位降至0.3~0.35g/t,金浸出率达86%以上,比破碎技改前金浸出率提高15个百分点,明显提高了选矿技术指标,每年为企业创效益约72万元。
3.1.2 降低氰化钠及石灰用量1998年6月以前,金矿氰化钠用量高达2.0kg/t矿,石灰20kg/t矿,现场抽检其贵液氰化钠浓度达2‰~3‰,pH>12,氰化钠浓度及pH值明显偏高。通过前述小试,氰化钠及石灰用量可降低一半,技术指标还可以有所提高。在1998年8~9月份进行了降低氰化钠及石灰用量试生产,据生产统计, 原矿品位2.5g/t, 处理矿量近3 000t, 氰化钠实际用量为0.9kg/t矿, 石灰用量9.3kg/t矿, 贵液氰化钠浓度在各次浸出中能控制在1.5‰~0.6‰左右, 且贫液氰化钠浓度在0.6‰~0.8‰左右。通过贵液含金品位、氰化钠浓度及尾渣金品位的跟踪检测, 降低氰化钠及石灰用量后, 并没有影响浸出速度及浸出率。在前述降低破碎粒度后, 在同等的浸出时间下(浸出时间仍为108h), 尾渣金品位在0.3~0.35g/t矿, 浸出率达86%, 与小试结果相符合。降低氰化钠用量后,每年能为企业节约氰化钠近40t,节约生产成本36万元。
3.1.3 提高吸附率和载金炭品位生产现场吸附只有3级吸附, 贫液含金在0.05~ 0.1g/m3左右, 吸附率只有97%~98%。从前面小试可见, 3柱吸附时间偏短。1998年10月池浸吸附柱改为每级5柱, 堆浸改为每级4柱。经改进后, 贫液含金降至0.01g/m3以下, 吸附率达99%以上。
为提高载金炭品位,2000年将池浸增加了渗滤层[1],使排出贵液含泥砂量明显减少,从而减少了载金炭泥砂夹杂量。所有池浸增加渗滤层后,经年生产统计,载金炭含金品位提高了0.7g/kg, 载金炭品位高达6g/kg。
3.1.4 使用助浸剂, 加快浸出速度, 提高金浸出率丁家山金矿矿床为不连续的鸡窝状, 比较分散,原矿品位变化非常大。1999年1~2月份采场284采矿点原矿品位含金高达40~100g/t, 在1999~2003年各年生产期间都不断有8g/t以上高品位原矿出现。生产上高品位原矿常规浸出, 当原矿含金品位20g/t以上, 浸出时间需12d,当原矿品位8g/t以上需7d, 浸出时间明显加长, 严重影响了采、选生产进度。
据有关黄金专著阐述,加双氧水能有效提高金浸出率及浸出速度[2]。笔者通过现场工业试验, 增加助浸剂——“氰化快速净”(河南洛阳老城选金试剂厂生产,用量0.1kg/t矿)及双氧水(0.3~0.5kg/t矿)后, 氰化速度明显加快, 浸出时间比常规缩短30%左右, 且金浸出率比常规高3~5个百分点。
在冬季,气温0℃时,氰化浸出速度明显减慢,常规池浸出由平时4.5d延至7d, 尾渣品位才能达标。2000年元月进行了H2O2助浸剂现场工业试验, 同一批矿试验对比, 加H2O2后(用量0.4~0.5kg/t), 浸出时氰化钠消耗明显加快, 贵液含金品位由1.3g/m3升高至2.2g/m3, 尾渣金品位由0.59g/t降至0.4g/t, 浸出时间由7d缩短至5d, 金浸出率达84%,比常规浸出率高7.6个百分点。通过这次工业试验, 在此后冬季气温达0℃以下时, 生产上都添加H2O2助浸剂,加快浸出,提高浸出率。
3.2 堆浸工艺优化丁家山金矿有4个堆场,堆场总面积3 000m2,堆场年处理量1万多t矿石,原矿品位含金1g/t以下矿石用于堆浸。在技改前,堆浸浸出率只有65%,尾渣含金高达0.4g/t。堆浸生产方面存在的问题主要有:堆矿粒度较粗, 达100mm以上;喷淋不能有效覆盖堆场;喷淋加石灰、加药存在一定问题;炭吸附只有二级;贫、贵液没有分开;整个浸出周期过长(50~ 60d)。从1999年6月至2001年陆续对堆场存在的设施和工艺问题进行了合理改进。
3.2.1 堆浸工艺优化(1)活性炭吸附系统由原来的二级吸附改为三级吸附,由过去的一个吸附系列改为三个吸附系列。吸附前含金贵液与吸附后的贫液分开,贵液经炭吸附后到贫液池,再加氰化钠药剂由泵扬至堆场,这样减少了溶液中金在堆场循环损失。
(2)喷淋系统由固定式莲蓬头改为旋转式喷头,从堆面至堆边均有效分布,使整个堆场全部覆盖。
(3)保证堆场石灰的添加。丁家山金矿的矿石属酸性,为了弥补pH值不足, 现场往往补加石灰至贵液池或贫液池, 导致载金炭表面钙化, 不载金,喷淋时常堵塞,产量低下。为此,加强了石灰添加的管理,保证入堆石灰的用量控制在7~10kg/t矿左右,喷淋前的洗矿作业控制pH值在10~11之间,pH值如不足,则将石灰补加至堆面上,并重新松堆一次,在pH达标下才开始加药喷淋。
(4)降低入堆粒度。为了保证进堆场的矿石粒度,堆场增加了一台PE250×400破碎机处理大块矿石,进堆原矿粒度控制在50mm以下。
(5)改善堆浸渗透性。丁家山金矿原矿含粉矿量较多,且有一定的粘土质脉石,-0.074mm粉矿达33.4%, 渗透性很差, 处理不好, 在喷淋过程中常产生沟流现象, 药剂不能有效渗透到矿堆内部, 影响浸出率。为此, 生产上采取了如下措施:
a.堆场底部铺一层厚30cm的破碎后渣子矿(粒度50mm左右),堆浸一段时间后根据底面情况,经常清底更换。
b.严格控制堆浸高度小于3m。
c.入堆过程中,粉矿及破碎渣子矿搭配入堆, 从采场方面控制入堆的粉矿量。
d.入堆完成后,在堆面上铺一层厚30cm破碎后的渣子矿, 以保证喷淋液均匀渗透。
经过上述改进,加上旋转喷头的使用,堆浸渗透性差的问题完全解决,经过计算喷淋强度达10~ 16L/(h·m2)。
(6) 改进加药制度。堆浸过程分三个阶段进行加药浸出,先洗堆,至pH10~11,大约1d;然后进入加药浸出,第一阶段浸出时间7d,连喷,CN-0.5‰; 第二阶段15d, 连喷, CN-0.3‰左右; 第三阶段, 10d, 喷一停一, CN-0.1‰~0.2‰.氰化钠消耗为0.4~0.5kg/t矿(仅为池浸的一半)。
(7) 增加助浸剂,加快浸出速度。入堆原矿含金品位有时会高于1g/t,甚至高达1.5g/t。为缩短浸出时间, 在堆浸第一阶段加入H2O2 (0.3~0.5kg/t矿)助浸。加助浸剂后, 浸出高峰期贵液含金高达2~3g/m3, 比未加H2O2堆浸贵液品位高1倍,浸出时间也能在30~35d结束,缩短了10d左右。
3.2.2 堆浸工艺优化效果经过上述工艺优化,2001年至2003年底,堆浸工艺技术指标大幅提高,尾渣含金全年平均降至0.2g/t, 金浸出率达79%~81%, 比工艺优化前提高14个百分点左右。
工艺优化以前金选矿回收率只有70%,通过上述工艺优化实践,选矿回收率比工艺优化前提高了约15个百分点。历年选矿生产指标见表 10。
| 表 10 丁家山金矿历年选矿生产指标 |
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4 结语
(1)入浸粒度是影响丁家山金矿浸出率的关健因素。通过多年的工艺优化实践,采用降低破碎粒度及低氰低碱工艺,金浸出率提高15个百分点,每年为企业创造了100多万元效益。
(2)对于原矿含金大于8g/t以上高品位金矿石,采用助浸剂及“氰化快速净”后,浸出速度加快30%,金浸出率提高3~5个百分点。
(3)通过对堆浸工艺的优化,降低破碎粒度,控制石灰用量,改进吸附系统,控制堆高,完善加药及喷淋制度,堆浸浸出率由65%提高到79%~81%。有效解决含粘土质金矿石堆浸指标低问题,并获得了较好堆浸选矿指标。
| [1] |
黄礼煌.
金银提取技术[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1995: 89-90.
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| [2] |
黄金生产工艺指南编委会.
黄金生产工艺指南[M]. 北京: 地质出版社, 2000: 392-393.
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2007, Vol. 21
