| 新疆阿舍勒铜矿软弱岩体成巷的试验研究 |
2. 赣州有色冶金研究所,江西 赣州 341000
2. Ganzhou Nonferrous Metallurgy Research Institute, Ganzhou 341000, Jiangxi, China
阿舍勒铜矿位于新疆维吾尔自治区北部阿勒泰地区的哈巴河县境内,阿尔泰山脉西段南缘低山丘陵区,是一座2004年9月投产的中型地下矿山。目前开采对象为Ⅰ号矿体,采用竖井、斜坡道无轨联合开拓。在开采中,巷道工程施工出现掉块、片帮和冒顶等地压现象,尤其在构造较发育地带还出现了鼓底和严重冒落等情况,一定程度上影响了矿山的正常生产。为了加快矿山建设,保证施工的安全和正常生产,矿山与有关单位合作,开展了软弱岩体成巷的试验研究,取得了良好效果。
1 工程地质条件阿舍勒铜矿床属于火山喷发—沉积成因的黄铁矿型铜、锌、硫多金属矿床,由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号三个矿体组成,其中Ⅰ号矿体为主矿体,其铜储量占矿床总储量的98%,其它两个矿体工业意义不大。Ⅰ号矿体呈层状、似层状和透镜状产出,其垂直断面呈“鱼钩状”,水平断面为“镰刀状”。矿体在成矿同期褶皱的作用下,形成东西两翼,即倒转翼和正常翼。东翼(正常翼)顶板以英安质沉凝灰岩、含砾沉凝灰岩为主,部分地段已硫铁化,并成为铜矿体的直接顶板,底板为玄武岩;西翼(倒转翼)矿体和两翼过渡带矿体的顶板以玄武岩为主,底板主要是英安质沉凝灰岩、含砾沉凝灰岩。在构造应力和地下水的作用下,矿体北部的顶板和南部底板各形成一条构造带;而两翼过渡带则形成了破碎带。
构造破碎带多为压扭性应力形成,具有多期性及继承性活动特征,使岩石多呈棱角状、碎裂状,节理面和裂隙带空隙中夹有泥质物;同时发育一系列压性结构面,形成的裂隙多为闭合型。结构面纵横分布,构造破碎带主要分布在矿体和围岩的接触带。由于蚀变形成的矿物大部分为绢云母、绿泥石,使蚀变带结构疏松,岩石片理发育,岩组破碎松散。
此类岩体的节理、片理非常发育,含水量相对较大,通常为碎块状、泥状,完整性较差,岩体强度低,变形量大,并具有一定的膨胀性。
2 成巷方案的确定 2.1 巷道围岩的变形特征及分析在构造、裂隙发育带等软弱岩体的巷道施工中,围岩的变形特征主要有:沿节理面掉块、片帮和冒顶,个别含水量较大的地段会出现大面积的塌方和冒落。岩体几乎没有自撑能力,暴露时间短,暴露后随时都有可能变形和破坏,并且变形延续的时间长、范围大,成巷后,巷道断面收缩大,围岩有明显的膨胀,个别地段还出现了鼓底;几个月后,在局部容易产生裂缝和脱落现象,严重的会造成支护钢梁弯曲等情况。这类岩体单一采用刚性支护,即混凝土支护,或单一采用柔性支护,即喷锚网支护,效果均不明显,并且施工难于进行,即有的无法顺利进行施工,有的在成巷后失败。
经现场调查研究认为,巷道地压明显、围岩变形大的主要原因是由于岩体结构松软,岩石物理力学性能差而引起的,主要因素有:
(1)矿体的主要围岩凝灰岩、玄武岩均为可溶性岩体,遇水容易软。
(2)围岩构造发育,尤其在构造带中,节理、裂隙更为发育,孔隙率也相对较大,这些均为岩体进一步风化创造了条件。
(3)地下水的作用。
(4)矿体开采等因素的影响。
在上述因素的作用下,岩体加剧了风化,岩石的物理力学性质大大削弱,岩体的结构通常以碎块状、片状呈现,局部以泥状呈现,因而整体稳定性极差。
2.2 成巷方案通过现场调查和相关的研究,确定成巷方案为:掘进采用“亚光面爆破”技术,支护以喷锚网和钢筋支架等联合支护为主,预注浆或补注浆及钢梁支护为辅的形式。相关的技术参数如下。
2.2.1 掘进施工的技术参数“亚光面爆破”是介于普通爆破和光面爆破的爆破技术。本方案主要技术参数为:
孔径Φ=42mm
孔深L=1 500mm
周边眼距E=600~800mm
光爆层抵抗线W=(0.8~1)E
光爆孔起爆时间≤100ms
不耦合系数=1.5~2
装药密度Q=0.25~0.35kg/m
2.2.2 支护相关的技术参数锚杆直径为45mm,长2.2m;网筋6~8mm,网度200mm× 200mm,钢筋支架主筋直径22mm,间距0.8~1m,砼厚80~100mm。钢梁采用不同型号的钢管或工字钢制作(具体视工程地质情况而定),间距为0.8~1.2m。
喷射砼的配比,水泥:砂子:碎石为1: 2: 2,水灰比为0.4~0.45,其中水泥采用普通硅酸盐水泥,标号325号或425号。砂子采用硬质耐磨的中砂、细砂或硬质的戈壁滩砂。碎石采用硬质耐磨的碎石或戈壁滩卵石,粒径不大于15mm。采用未污染的水,pH值在4~7.5间为宜。
预注浆时,注浆孔直径取60mm,孔深10~20m,孔间距3~5m;补浆时,对于规格为3.9m× 3.25m的巷道,每个断面布置3个注浆孔(左右帮各一个,顶部一个),注浆孔直径为43~ 45mm,孔深为2 500mm,排间距为4m。注浆液采用纯水泥或加少许质硬的细砂(粒径≤1mm),水灰比0.4~0.45(顶孔取下限,边孔取上限)。
3 现场工业试验方案确定后,选择在700中段767分段,2线附近的矿体下盘沿脉巷进行了现场工业试验。该区域为矿体下盘构造带的中心部位,节理、裂隙相当发育,岩体特别破碎,岩性条件非常差。同时在700中段下盘沿脉平巷的施工中,曾发生过塌方和冒顶的现象,平均冒顶高3~5m。由于下分段的塌方、冒顶,一定程度上扰动了周边的岩体,尤其是巷道上部围岩,区段工程地质条件较为特殊,具有代表性,因此确定为试验地点。
现场施工发现,揭露后的情况和事前分析的基本一样,岩体除了节理、片理非常发育以外,岩体的蚀变也相当严重,成巷条件很差。
开始施工,采用普通掘进和喷锚网加钢筋支架联合支护的成巷方案进行施工,在施工中发现,由于岩体的自撑能力小,暴露时间短,即使勉强成巷,事后巷道变形也较大;另外有些地段虽然不特别破碎,但由于岩体的含水量相对较大,具有膨胀性,并且岩层厚度大,成巷后巷道变形同样也较大。因此,在总结经验的基础上,提出了预注浆或补注浆等加固岩体的措施。对于构造带中心区域等空隙率较大的岩体,采取预注浆的方式,事先对岩体进行加固;对于岩体空隙率小,预注浆施工困难的区域,采取待成巷后,围岩发生一定的变形,在二次支护时进行注浆,即补注浆。通过现场试验,已摸索了一套成功的施工技术,其工艺方法为:
施工前,必须查清楚工程地质情况;具体施工时,构造带中心区域等孔隙较大的岩体,施工程序为:预注浆、安先行锚杆、打眼及亚光面爆破,喷锚网和钢筋支架支护,必要时再进行钢梁支护。其它区域的施工程序为:打眼及亚光面爆破、喷锚网和钢筋支架支护,必要时再进行钢梁支护、补注浆。其主要工艺方法为:
(1)巷道掘进施工过程中,要求做到各炮孔与巷道轴线平行,同一面炮眼的孔底应在同一个铅垂面上,周边眼所构成的曲面是一个平滑的曲面。对于特别软弱的岩体,可采取安装超前锚杆,超前锚杆采用直径45mm、长2.2m的钢管。主要在巷道顶部安装,间距为0.3~0.5m。爆破作业要求严格按设计进行。
(2)采用喷锚网、钢筋支架联合支护时,施工顺序为喷砼、安装锚杆挂网、上钢筋支架再喷砼。在砼的喷射施工中要求不出现裸喷和漏喷现象。喷射砼要求分二次进行,第一次喷射要求做到及时,在爆破通风后,出掉部分矿碴就进行,喷层厚为设计厚度的一半,第二次喷射在进行其它支护后进行,要求喷层面光滑平缓,不出现凹凸不平现象。对于性能特差的岩体,支护施工可采取安锚杆、挂网、上花拱架、喷砼的施工顺序。对于局部暴露时间特别短的岩体,可采取立即进行钢梁支护,然后再进行其它支护。
(3)注浆施工,考虑岩体较为松软,为便于施工,可利用空心锚杆兼作注浆管,简称“注浆锚杆”。注浆锚杆前段是带有若干个射浆眼的注浆段,后段是锚固段。采用锚杆与注浆相结合,可以大大地提高软弱岩体巷道支护的效果。
注浆施工时,影响注浆效果的因素主要有:注浆孔深度、注浆锚杆结构、注浆材料及压力、注浆孔布置及施工操作等。
注浆孔深度:注浆孔的深度直接影响加固岩体范围的大小,确定合理注浆孔深度是锚注技术的关键之一。试验表明,对于补注浆施工,当注浆孔深超过1.5m时,底鼓量就小于顶板下沉量,可有效地控制巷道底鼓;当注浆孔深度在2~ 3m时,围岩位移量明显减少;如果再增加注浆孔深,虽围岩位移量仍有所减少,但减少幅度不大。因此注浆孔深度以2.5m左右最合适。
注浆锚杆结构:注浆锚杆的结构根据支护巷道的具体情况而定。阿舍勒铜矿矿体围岩裂隙较发育,注浆锚杆采用直径42mm的无缝钢管制作,长为2 000mm,注浆段1 300mm,锚固段630mm,注浆段钻有若干交叉射浆眼。在施工中,注浆锚杆锚固段与钻孔岩壁间的密封程度,及锚固力的大小是锚注支护成功与否的关键。因此,密封材料既须有短期能提供足够抵抗注浆压力的能力,又能具备施工方便、快捷条件。试验时,我们采用水泥卷作为密封材料,效果良好。
注浆材料及压力:注浆材料主要是水泥、少量的硬质细砂和水。注浆液的水灰比为0.45: 1.25,注浆压力约5.0MPa。具体施工时,注浆压力要根据现场的具体情况而定,压力过小,浆液难以向围岩中渗透,达不到预期注浆效果;若注浆压力过大,由于岩体松软可能导致在注浆过程中巷道冒顶或片帮。实践表明,对于孔隙率较大的区域可加入少许的硬质细砂,水灰比也可减小,这样可以增大注浆层的强度。对于孔隙率较小、注浆困难和可溶性岩体,注浆的压力可适当大些,浆料也可适当稀一点,这样可以增大浆液在岩体中的渗透力,取得更好的较果。
注浆孔布置:为了注浆时不出现死角,保证注浆效果,注浆孔的间、排距一般取注浆扩散半径的1.67倍。从现场试验获得,巷道注浆扩散半径平均为2.5m,由此确定,注浆孔深度为2.5m,排间距为4m;对于规格为3.9m× 3.25m的巷道,每个断面布置3个注浆孔,左右帮各一个,顶部一个较为合适。
注浆施工:采用QZB-24/6手提式气动注浆泵进行注浆。注浆前将水泥浆拌匀,注浆时,要求不断搅拌浆料,确保浆料均匀。当排气管有明显的空气排出时,说明浆料快填满整个孔了;当排气管出浆料时,说明孔内已注满浆料。此时应将排气管扎紧,继续注浆,尽量增大浆液的扩散半径,待注浆机停止时(此时孔内阻力等于注浆机提供的压力),关掉压风。稍停1~2min,再重新开启压风,继续注浆。反复几次后,确认无法再注进浆液时,即可停止注浆。
现场施工结束后,我们进行了现场观测调查,情况表明,围岩变形小,巷道稳定,效果明显,成本较原矿山成巷降低约21%~25%,试验取得了成功。
4 结语试验表明,阿舍勒铜矿软弱岩体成巷,掘进采用“亚光面爆破”(介于光面爆破与普通爆破)技术,支护以喷锚网和钢筋支架等联合支护为主,预注浆或补注浆及钢梁支护为辅的方案是有效的,试验取得了成功。其成果在矿山得到了全面推广,获得了良好经济效益和社会效益。通过现场试验工作,使我们更进一步地认识到了软弱岩体的变形特点,积累了其成巷施工经验;尤其对于孔隙率小和可溶性岩体,即在预注浆困难的情况下,成巷后待围岩发生了一定变形时,再进行补注浆的方法效果特别明显,也是本次试验研究的一项创新,具有较高的推广价值。
2006, Vol. 20
