江西有色金属  2006, Vol. 20 Issue (3): 21-23
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提高某金矿选矿回收率的试验研究[PDF全文]
李国金1,2 , 顾帼华1 , 邱廷省2 , 罗仙平2     
1. 中南大学资源生物学院,湖南 长沙 410005;
2. 江西理工大学,江西 赣州 341000
摘要:对福建某矿以黄铁矿为金的主要载金矿物的金矿石进行选矿研究, 通过提高磨矿细度, 采用新型黄金组合捕收剂(MAC-10+丁黄药)等,对流程工艺条件进行了调优,获得了金精矿品位101.95g/t、回收率94.02%的指标,成功解决了该金矿金回收率低的问题。
关键词金矿    选金捕收剂    组合药剂    工艺流程    
Research on Improving Flotation Recovery Rate of a Gold Mine
LI Guo-jin1,2 , GU Guo-hua1 , QIU Ting-sheng2 , LUO Xian-ping2     
1. School of Resource and Biology, Ceutral South llrriversity, Changsha 410005, Hunan, China;
2. Jiangxi Uniuersty of Science and Technotogy, Ganzhou 341000, Jiangxi, China
Abstract: Studying on one of FuJian gold mines, whose gold mainly associate in the pyrite, through increasing the milling, using the new combined capture reagent (MAC-10 + tanwenqing) for gold and optimization of mineral processing technology and so on, the gold concentrate grade and recovery are 101.95g/t, 94.02%. We succeed in solving the problem of the low recovery of gold in the mine.
Key words: gold mine    capture reagent for gold    combined reagent    process circuit    
0 引言

福建某金矿床为少硫化物石英型金矿床,黄铁矿为金的主要载金矿物。该矿采用黄药与丁胺黑药作捕收剂浮选黄铁矿回收金的工艺,使用一粗二精二扫的流程选金,取得了较好的经济效益,在原矿含金4.10g/t的情况下,经选矿可得含金105g/t、金回收率94%左右的金精矿。2003年以来,该金矿选矿指标出现下滑,突出表现为金回收率下降,选矿尾矿中金品位高,在金原矿品位为4.37g/t的情况下, 只取得金精矿品位94.98g/t、金尾矿品位0.33g/t、回收率92.77%的指标。针对上述问题,我们经过大量探索试验,考察工艺条件对金浮选的影响,利用新型黄金捕收剂,并采用多段加药来强化载金矿物的浮选,成功解决了以上问题,取得了较好的效果。

1 矿石性质 1.1 矿石的化学成分

试验用矿石多元素分析结果见表 1

表 1 原矿多元素分析结果  w/%
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1.2 矿石结构及主要矿物特征

矿石多为它形粒状结构,少数为半自形-自形晶结构、乳滴状结构、交代筛孔结构、包裹结构;此外还有穿切结构、填隙结构等。矿石构造以块状、次块状构造为主,有少量浸染状构造,还有细脉状构造、网脉状构造。矿物组成复杂,贵金属是主要的矿物,金属硫化矿是主要伴生有益成分,其中又以黄铁矿为主;脉石矿物以石英为主,其次为方解石、白云石、粘土矿物等。黄铁矿大部分为它形晶粒状、不规则状,分布不均匀,与其它硫化矿和脉石矿物的嵌连关系较复杂,尤其与黄铜矿的嵌连关系更复杂,有的黄铁矿与黄铜矿呈规则毗邻连生,有的黄铜矿被黄铁矿包裹交代残留呈筛孔结构,有的黄铁矿与黄铜矿互相包裹,有的黄铁矿呈微脉、细脉穿插黄铜矿,与黄铜矿呈港湾状、锯齿状等不规则毗邻镶嵌;此外还有黄铁矿包裹脉石矿物;石英以粗粒块状和细粒脉状集合体为主,呈半透明状、脉状、网脉状与浸染状黄铁矿充填矿石裂隙中。

2 选矿试验研究

试验主要通过优化选金的工艺条件及采用新的药剂制度来提高金精矿的质量和回收率。

2.1 矿浆pH值试验

为了确定金矿物及金矿物的载体矿物浮选适宜的矿浆pH值,进行了矿浆pH值试验。探索性试验结果表明,采用石灰作矿浆pH值调整剂,即使石灰在较低的用量下,对金矿物的载体矿物黄铁矿有一定的抑制作用,因此选用Na2CO3作矿浆pH值调整剂。在磨矿细度-0.074mm占65%、捕收剂MAC1035g/t+丁黄药100g/t、2号油28g/t条件下的试验结果列于表 2

表 2 金粗选矿浆pH值试验结果
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表 2的试验结果看,随碳酸钠用量增大,矿浆pH值升高,浮选金粗精矿品位升高,但回收率明显下降,尤其是在矿浆pH值大于8.5以后,金矿物被强烈抑制,因此从金回收率方面考虑,试验采用矿浆自然pH浮选,即不加碳酸钠进行浮选的方案。

2.2 捕收剂试验

探索性试验结果表明,单纯采用MAC-10与单纯采用丁黄药(Butx),其效果不及(MAC-10+丁黄药)组合药剂优越,因此安排进行了带中心点的MAC-10与丁黄药用量22析因试验。试验条件为磨矿细度-0.074mm占65%,矿浆pH值为自然pH,2号油用量28g/t,MAC-10+Butx用量如表 3所示,试验结果如表 4所示,表 5为效应的计算结果。

表 3 各因素各水平的取值  g/t
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表 4 带中心点的析因试验结果
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表 5 效应的计算结果
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由效应的计算结果可知,从金粗选精矿品位来看,因素的效应最为显著,但对于金粗选精矿,考核金的回收率更有实际意义。从金粗选精矿中金的回收率结果来看,以中心效应最为显著,因此,可取中心点所代表的各因素用量水平为最佳用量水平,即MAC-10用量为35g/t,丁黄药用量为100g/t。

2.3 磨矿细度试验

在MAC-10用量为35g/t,丁黄药用量100g/t,2#油用量28g/t的条件下,考察了磨矿细度对浮选指标的影响,试验结果列于表 6中。

表 6 磨矿细度试验结果
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表 6的试验结果表明,随磨矿细度升高,金粗精矿回收率有所升高,同时金粗精矿品位有所下降,这可能是因为磨矿越细,碳酸盐和其它矿物容易夹带上浮;磨得太细,大量的矿泥又会影响金矿物的回收,因此磨矿细度以-0.074mm含量占70%较适宜。

2.4 闭路流程试验

在上述条件的基础上,在开路流程试验中发现采用多段加药可强化载金矿物的浮选。通过各种流程工艺条件的调优试验,选择新型黄金捕收剂的基础上,进行了闭路流程试验。试验流程如图 1所示,试验结果见表 7

图 1 闭路试验工艺流程

表 7 闭路试验结果
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表 7结果可见,采用研究提出的工艺条件,获得了金精矿品位101.95g/t、回收率94.02%的较好指标,各项指标都达到合同要求。

2.5 浮选金尾矿筛析

为了进一步探索尾矿中金的分布情况,我们对浮选尾矿进行了取样,并对尾矿样进行了筛析,对筛析样进行化验,结果见表 8

表 8 金浮选尾矿筛析结果
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对浮选金尾矿筛析结果表明:金在-0.13+0.097mm和-0.074mm中损失最大,其它粒级中金损失次之,-0.20+0.13mm、-0.097+0.074mm损失接近,因此要进一步减少尾矿中金的损失,主要是要加强-0.13mm粒级金的回收。

3 结语

试验结果表明:

(1)适度提高磨矿细度有利于金的回收。

(2)在试样含金3.78g/t的品位下,采用新型组合捕收剂(MAC-10+丁黄药),在磨矿细度-0.074mm占70%的条件下浮选回收金是有效的。经一粗二精二扫的流程选金,可获得含金101.95g/t、金回收率94.02%的金精矿。

(3)该工艺药剂用量少,成本低,工艺流程简单,矿泥的影响小,金矿的回收率高。