江西有色金属  2001, Vol. 15 Issue (3): 39-41
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可逆皮带行走小车的改造设计与实施[PDF全文]
陈利安 , 俞金开     
江西铜业公司 德兴铜矿,江西 德兴 334224
摘要:针对德兴铜矿大山选厂碎矿后3万t/d生产系统达不到设计生产能力的问题,通过分析和研究,主要是6#可逆皮带小车整体设计上存在不合理,设备故障率高,不能维持正常生产,特将其改造为卸料小车,改造实施后取得了较好的效果。
关键词皮带上料    改造    设计    实施    
The reform of design and application of reversible belt walking car
Chen Li_an , Yu Jin_kai     
Dexing Copper MineofJiangxi Copper Co.,Dexin 334224,China
Abstract: Through the analysis and research,it doesn't reach the production capacity of design for production system of 30 000 t/d dashan concentrator of Dexing copper mine,it mainly lies in the unreasonable design of No 6 reversbible belt walking car and high failure rate of equipment can't maintain normal production.Therefore,the walking car was reformed into the discharge car.It had achieved better results by reform and application.
Key words: belt filled    reform    design    application    
0 前言

德兴铜矿大山选厂在碎矿后3万t/d生产系统中,有8台YAH2460X型单层振动筛筛上的矿石,是由一条B1400X6(6+3)型的6#尼龙皮带运输机输送到圆锥厂房,卸到6#可逆皮带行走小车上,通过6#可逆皮带的正反转和小车的来回移动,给4台进口的7英尺特超重型标准细碎圆锥破碎机分料配矿,如图 1所示。自1993年投入使用以来,存在故障率高,维修费用大,运转率低等缺陷,不能维持正常生产,达不到原设计日运送矿石3万t的能力。通过分析和研究,认为必须对其进行改造,从根本上解决该设备所存在的问题,以满足生产的需要。

1.圆锥矿仓; 2.可逆皮带行走小车; 3.皮带运输机; 4.YAH2460X型单筛 图 1 可逆皮带小车给料系统

1 原设计存在的问题

6#可逆皮带小车整体设计上存在不合理,设备故障率高,以及受现场场地设施的制约,不便于维护、维修。存在的主要问题有以下几方面。

(1) 小车行走轨道铺设在地面上太低,轨道易积矿。常造成小车行走不稳定,负载增大,易烧毁电机和损坏减速机。

(2) 整台可逆皮带小车设计时是两头低中间高,运行时漏矿严重。

(3) 皮带受正反转运行,且速度较快,加之矿石会漏到皮带回空面上,皮带易跑偏,纠偏困难。而一旦跑偏,如未及时发现和纠偏,则皮带会磨损撕裂。

(4) 因行走轮轴安装在可逆小车底部,位置狭小,加上皮带跑偏,摩擦轴承座引起轴承温度升高,油脂干枯,而造成轴承润滑不良,易烧坏,行走轮轴报废事故。

(5) 一旦行走驱动装置某部件损坏时,小车难于移动。大量的矿石滞留在皮带上,因矿仓料位高难于卸下,将皮带压死,而损坏皮带驱动系统中的电机、减速机。

(6) 受现场设施及空间位置所限,小车发生故障后的修复工作难度大,基本上全凭人工借助简易工具来完成。劳动强度大,停机时间长,并对检修人员安全和设备安全构成很大威胁。

2 改造方案设计

通过对6#皮带现场位置和运行状况的多次调查和分析研究,决定整体拆除6#皮带可逆行走小车,将原安装6#皮带可逆行走小车层,四周用钢板封制成矿仓。同时根据厂房的结构和空间位置,把6#皮带驱动系统,由原4#、6#矿仓中间位置移至8#矿仓前空场地上。设计制作一台高度为2.5m、长度为15m、坡度为10°的B1400型双侧卸料小车,安装在6#皮带上,如图 2所示。小车驱动系统采用Y180L-6/15kW电机、YWZB -300/45型液压推动缸制动器、HWT280-50型直廓环面蜗杆减速机和自制的一对传动齿轮副的B1400型卸料小车单驱动系统。这样8台单筛上矿石直接由6#皮带运输至圆锥厂房,由双侧卸料小车把矿石卸下,给4台圆锥配矿,解决了6#可逆皮带行走小车故障率高的问题。

1.圆锥矿仓; 2.双侧卸料小车; 3.6#皮带运输机; 4.YAH2460X型单筛 图 2 改造后的双侧卸料小车系统

3 主要技术参数计算

由于把6#皮带水平延长了13m,提升高度增加了2.5m,并把驱动滚筒由原来的Φ830×1600mm改为Φ1030×1600mm,提高了运输机的带速,因此必须对6#皮带主要参数进行计算。

3.1 圆周驱动力

圆周驱动力按下式计算[1]:

式中:C—系数;

     f—模数摩擦系数;

     L—输送机长度,m;

     g—重力加速度;

     qRO—承载分支托辊旋转部分质量,kg/m

     qRU—回程分支托辊旋转部分质量,kg/m

     qB—输送带的质量,kg/m

     qG—输送物料的质量,kg/m

     FS1—主要阻力,即托辊前倾摩擦阻力及导料槽摩擦阻力;

     FS2—附加阻力,即清扫器、卸料器及翻转回程分支输送带的阻力;

     H—输送机卸料段和装料段间的高差,m。

3.2 传动功率

传动功率按下式计算:

PA =Fuv =231.2kW

式中:v—带速,m/s。

3.3 轴功率

轴功率按下式计算:

式中:PM—驱动电机轴功率,kW;

     η—传动装置总效率。

3.4 输送带张力

限制输送带下垂度的最小张力,则

(1) 承载分支为:

式中:α0—上托辊架的间距,m;

     α—下托辊架的间距,m;

     h—上、下托辊架的高度,m。

输送带许用的最大垂度应满足h/a ≈0.01。

(2) 回程分支为:

按输送带不打滑条件的最小张力为:

式中:KA—系数;

F2min—保证输送带工作时不打滑,需在回程上保持最小张力;

Fu.max—满载输送机起动或制动时出现的最大圆周驱动力;

μ—传动滚筒与输送带间的摩擦系数;

—传动滚筒的围包角;

—尤拉系数。

输送带最大张力按下式计算:

3.5 电机功率

考虑到6#皮带负载起动的因素,取功率备用系数K=1.20,故驱动电机功率为:

Pm=KPM=1.20×265.7=318.8 kW

3.6 改造效果

根据设计方案和参数计算,制作了一台B1400双侧卸料小车,以及小车行走驱动系统等,同时进行了其他相关设施的改造和安装。改造前、后的主要参数如表 1所示。

表 1 6#皮带改造前后的主要参数对照表
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从上表可以看出,6#皮带改造后的技术参数与原设计时的参数相差不大,只要适当调整皮带的张力就能满足正常运行的要求。只是皮带负载起动时,电机功率偏小3.8kW,考虑到对单筛筛网进行了改造,提高了筛分效率,6#皮带的实际负载比原设计要小,同时为了节省改造费用,决定暂时对减速机、电机不换型,采用原减速机、电机。

4 结语

2000年2月改造实施后,运行至今,效果良好。而且操作简单,安全可靠,易于维护,能够实现自动配矿。从根本上解决了原6#可逆行走小车存在的问题,大大地的提高了设备运转率,为碎矿系统生产能力的达产达标解决了一道难题,也为碎矿前3万t系统中5#可逆行走小车改造提供了借鉴经验。

参考文献
[1]
任文斗, 张兴辉. 运输机械选用手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 1999: 1.