| 可逆皮带行走小车的改造设计与实施 |
德兴铜矿大山选厂在碎矿后3万t/d生产系统中,有8台YAH2460X型单层振动筛筛上的矿石,是由一条B1400X6(6+3)型的6#尼龙皮带运输机输送到圆锥厂房,卸到6#可逆皮带行走小车上,通过6#可逆皮带的正反转和小车的来回移动,给4台进口的7英尺特超重型标准细碎圆锥破碎机分料配矿,如图 1所示。自1993年投入使用以来,存在故障率高,维修费用大,运转率低等缺陷,不能维持正常生产,达不到原设计日运送矿石3万t的能力。通过分析和研究,认为必须对其进行改造,从根本上解决该设备所存在的问题,以满足生产的需要。
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| 1.圆锥矿仓; 2.可逆皮带行走小车; 3.皮带运输机; 4.YAH2460X型单筛 图 1 可逆皮带小车给料系统 |
1 原设计存在的问题
6#可逆皮带小车整体设计上存在不合理,设备故障率高,以及受现场场地设施的制约,不便于维护、维修。存在的主要问题有以下几方面。
(1) 小车行走轨道铺设在地面上太低,轨道易积矿。常造成小车行走不稳定,负载增大,易烧毁电机和损坏减速机。
(2) 整台可逆皮带小车设计时是两头低中间高,运行时漏矿严重。
(3) 皮带受正反转运行,且速度较快,加之矿石会漏到皮带回空面上,皮带易跑偏,纠偏困难。而一旦跑偏,如未及时发现和纠偏,则皮带会磨损撕裂。
(4) 因行走轮轴安装在可逆小车底部,位置狭小,加上皮带跑偏,摩擦轴承座引起轴承温度升高,油脂干枯,而造成轴承润滑不良,易烧坏,行走轮轴报废事故。
(5) 一旦行走驱动装置某部件损坏时,小车难于移动。大量的矿石滞留在皮带上,因矿仓料位高难于卸下,将皮带压死,而损坏皮带驱动系统中的电机、减速机。
(6) 受现场设施及空间位置所限,小车发生故障后的修复工作难度大,基本上全凭人工借助简易工具来完成。劳动强度大,停机时间长,并对检修人员安全和设备安全构成很大威胁。
2 改造方案设计通过对6#皮带现场位置和运行状况的多次调查和分析研究,决定整体拆除6#皮带可逆行走小车,将原安装6#皮带可逆行走小车层,四周用钢板封制成矿仓。同时根据厂房的结构和空间位置,把6#皮带驱动系统,由原4#、6#矿仓中间位置移至8#矿仓前空场地上。设计制作一台高度为2.5m、长度为15m、坡度为10°的B1400型双侧卸料小车,安装在6#皮带上,如图 2所示。小车驱动系统采用Y180L-6/15kW电机、YWZB -300/45型液压推动缸制动器、HWT280-50型直廓环面蜗杆减速机和自制的一对传动齿轮副的B1400型卸料小车单驱动系统。这样8台单筛上矿石直接由6#皮带运输至圆锥厂房,由双侧卸料小车把矿石卸下,给4台圆锥配矿,解决了6#可逆皮带行走小车故障率高的问题。
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| 1.圆锥矿仓; 2.双侧卸料小车; 3.6#皮带运输机; 4.YAH2460X型单筛 图 2 改造后的双侧卸料小车系统 |
3 主要技术参数计算
由于把6#皮带水平延长了13m,提升高度增加了2.5m,并把驱动滚筒由原来的Φ830×1600mm改为Φ1030×1600mm,提高了运输机的带速,因此必须对6#皮带主要参数进行计算。
3.1 圆周驱动力圆周驱动力按下式计算[1]:
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式中:C—系数;
f—模数摩擦系数;
L—输送机长度,m;
g—重力加速度;
qRO—承载分支托辊旋转部分质量,kg/m
qRU—回程分支托辊旋转部分质量,kg/m
qB—输送带的质量,kg/m
qG—输送物料的质量,kg/m
FS1—主要阻力,即托辊前倾摩擦阻力及导料槽摩擦阻力;
FS2—附加阻力,即清扫器、卸料器及翻转回程分支输送带的阻力;
H—输送机卸料段和装料段间的高差,m。
3.2 传动功率传动功率按下式计算:
PA =Fuv =231.2kW
式中:v—带速,m/s。
3.3 轴功率轴功率按下式计算:
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式中:PM—驱动电机轴功率,kW;
η—传动装置总效率。
3.4 输送带张力限制输送带下垂度的最小张力,则
(1) 承载分支为:
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式中:α0—上托辊架的间距,m;
α—下托辊架的间距,m;
h—上、下托辊架的高度,m。
输送带许用的最大垂度应满足h/a ≈0.01。
(2) 回程分支为:
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按输送带不打滑条件的最小张力为:
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则
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式中:KA—系数;
F2min—保证输送带工作时不打滑,需在回程上保持最小张力;
Fu.max—满载输送机起动或制动时出现的最大圆周驱动力;
μ—传动滚筒与输送带间的摩擦系数;


输送带最大张力按下式计算:
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考虑到6#皮带负载起动的因素,取功率备用系数K=1.20,故驱动电机功率为:
Pm=KPM=1.20×265.7=318.8 kW
3.6 改造效果根据设计方案和参数计算,制作了一台B1400双侧卸料小车,以及小车行走驱动系统等,同时进行了其他相关设施的改造和安装。改造前、后的主要参数如表 1所示。
| 表 1 6#皮带改造前后的主要参数对照表 |
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从上表可以看出,6#皮带改造后的技术参数与原设计时的参数相差不大,只要适当调整皮带的张力就能满足正常运行的要求。只是皮带负载起动时,电机功率偏小3.8kW,考虑到对单筛筛网进行了改造,提高了筛分效率,6#皮带的实际负载比原设计要小,同时为了节省改造费用,决定暂时对减速机、电机不换型,采用原减速机、电机。
4 结语2000年2月改造实施后,运行至今,效果良好。而且操作简单,安全可靠,易于维护,能够实现自动配矿。从根本上解决了原6#可逆行走小车存在的问题,大大地的提高了设备运转率,为碎矿系统生产能力的达产达标解决了一道难题,也为碎矿前3万t系统中5#可逆行走小车改造提供了借鉴经验。
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任文斗, 张兴辉.
运输机械选用手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 1999: 1.
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2001, Vol. 15


