江西有色金属  1995, Vol. 9 Issue (4): 38-41
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含砷铜物料熔炼半工业试验[PDF全文]
张荣良     
江西铜业公司科研设计所, 江西贵溪 335400
摘要:全面论述了富氧底吹熔炼技术处理含砷铜物料熔炼半工业试验,介绍了该法脱除砷、锑、铋的工业应用前景及各项技术经济指标。
关键词含砷铜物料    富氧底吹    熔炼    脱杂    
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0 前言

江西铜业公司贵溪冶炼厂日处理精矿1500t, 原设计混合精矿的含砷量不超过0.19%。但实际上由于矿种多,成分复杂多变,包括银山和武山铜精矿,其中的As、Sb、Bi含量逐年升高,再加上贵溪冶炼厂闪速炉黑烟尘在系统中循环,使系统中As、Sb、Bi有害杂质含量不断升高,严重影响了电解铜产品质量,使排水含砷超标,硫酸系统操作恶化。为控制入炉物料的杂质含量,需将部分黑烟尘开路,杂质脱除后再返回流程,为此江西铜业公司采用水口山转炉富氧底吹熔炼装置进行含砷、高铅锌铜精矿如银山铜精矿、武山铜精矿并搭配贵溪冶炼厂副产黑烟尘、黑铜泥及废酸处理产出的洗净残渣混合处理,从而达到杂质开路的目的。

试验历时74天,熔炼过程中As的脱除率达95%以上,Sb、Bi脱除率均分别达60%~70%, 并富集于热电收尘和冷电收尘中便于综合回收,产出冰铜品位大于40%, 取得了熔炼过程稳定可靠,作业率高,各项经济技术指标良好的结果,是处理江西铜业公司含砷铜物料的有效方法之一。

1 试验物料

试验采用江西铜业公司提供的含砷铜精矿及含砷中间物料作为试料,试料合计重(干):1514.458t, 其中,银山铜精矿:919.425t, 武山铜精矿:339.669t, 黑烟尘:195.959t, 黑铜泥:59.405t, 洗净残渣:52.114t, 其成分及中间物料物相分析见表 1表 2。银山、武山铜精矿中的砷主要以砷黝铜矿[(CuFe)2AS4S]和硫砷铜矿(Cu3AsS4)形态存在。由于堆场狭小,物料入场后有不同程度的混杂。

表 1 试验物料成分  %
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表 2 中间物料的物相分析  %
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2 试验流程

试验采用水口山转炉富氧底吹技术强氧化脱除试料中的As、Sb、Bi等杂质,产出的熔炼渣送选矿处理,烟气净化采用热电收尘器-蒸发骤冷-冷电收尘器收砷流程。试验流程如附图所示。

附图 含砷铜物料熔炼半工业试验流程图

3 试验使用的主要设备

水口山熔炼炉 规格:ϕ2234mm×7980mm, V=10m3, 炉身有传动装置,可旋转90度,底部装设4支氧枪。

干燥窑 规格:ϕ1.6m×8.0m, 用功率为4kW的三相异步电动机带动。

圆盘制粒机 规格:ϕ2.0m, 用功率为5.5kW电机带动。

制氧机 型号3Z2-5.5/30 2台,送氧量5.5m3/min, 氧压3.0mPa;

型号3Z2-1.67/150 1台,送氧量1.67m3/min, 氧压15.0mPa;

型号2-2.83/150 1台,送氧量2.83m3/min, 氧压15.0mPa。

热电收尘器 F=5m2, 配高压硅整流器 GGAJ01/60kV。

骤冷塔 规格ϕ1.2m×5m。

冷电收尘器 F=5m2, 配高压硅整流器 KGGJ02/60kV。

烟道风机 型号Y4-73-11 1台,排风量33.100Nm3/h;

型号Y5-47-11 1台,排风量9.100Nm3/h。

4 试验结果及讨论

试验分别进行了铜精矿4:1、3:1配黑烟尘,铜精矿配洗净残渣,铜精矿配黑铜泥熔炼的单元试验。铜精矿熔炼选用银山矿作为开炉料,同时也作为锑、铋含量较低的试验点。铜精矿配洗净残渣熔炼试验,洗净残渣含水达25%以上,干燥窑的脱水能力不足,其配入量仅占混合矿的13.6%。各单元试验结果见表 3

表 3 单元试验结果
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4.1 试料准备

试料经过干燥、配料、制粒系统。试料成球性能较差,成球率不足30%, 基本上是散料入炉。入炉物料水份为5.3%~9.7%, 平均7.0%。试验证实:散料入炉对熔炼过程无不利影响,烟尘率也无明显上升。

4.2 造锍熔炼

含砷铜精矿成分复杂,除含砷较高外,含铅、锌也较高,尤其是含锌高达6%~10%, 一般冶炼方法难以处理。试验证实:当配入各种含砷中间物料后,由于混合矿含Zn明显下降,更有利于熔炼过程的进行。

4.3 熔炼过程的金属直收率

表 3可看出,金属直收率与入炉粒矿的品位及产出的冰铜品位有关系,其次与产渣率也有很大关系。试验表明Cu、Au、Ag的直收率较高,掺入中间物料提高粒矿铜品位是主要原因。

4.4 元素脱除率

试验证实熔炼过程中As、Sb、Bi的脱除效果良好,尤其是砷的脱除率达95%以上,Sb、Bi的脱除率也达60%~70%以上。由表 3可见,冰铜中Sb的含量在0.24%~0.40%之间波动,Bi的含量在0.15%~0.33%之间波动。表 3还可看出,掺入黑烟尘熔炼时对As、Sb、Bi的脱除影响不明显,掺入黑铜泥后冰铜中含Sb略有上升,加入洗净残渣后冰铜中含Bi量略有上升。

4.5 烟气监测

试验所用的烟气冷却及收尘设备已多年未大修,漏水漏气严重,隐患较多,烟气监测结果也只是在净化系统实现短暂的正常运转周期内取得。烟气监测结果见表 4

表 4 烟气监测结果
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监测结果显示:由于烟气净化系统严重漏风,致使冷电收尘器出口SO2只有5.2%, 烟气经两段电收尘器净化后,冷电收尘器出口烟气含尘浓度小于0.5g/Nm3

5 结论

(1) 试验采用富氧底吹技术处理高砷铜料,流程畅通,操作方便,技术经济指标先进。

(2) 熔炼产出冰铜品位大于40%, 可使As的脱除率达95%以上,Sb、Bi脱除率分别达60%~70%, 并富集于两段电收尘中,便于综合回收利用。

(3) 炉气出熔炼炉口的SO2浓度高,只要加强烟气净化收尘装置的管理,可满足制酸要求。

(4) 采用富氧底吹熔炼技术处理贵溪冶炼厂含砷中间物料,将可以解决As、Sb、Bi杂质在系统中循环、积累,影响电铜质量的难题,给银山、武山高砷铜精矿提供了良好的工艺途径。该技术还可推广应用于处理含杂质较高的铜、硫物料。