| 东乡铜矿选矿节能的生产实践 |
东乡铜矿1966年开始建设, 1978年试生产, 生产能力逐年扩大, 目前日处理矿石达到890t。选矿生产采用二段闭路碎矿, 一段闭路磨矿, 优先浮铜, 后选硫, 精矿二段脱水的工艺流程。选矿总装机容量4879kW, 耗电量占全矿总耗电量的60%以上。80年代初期, 矿山经济效益低,能耗高。针对这种情况, 提出了挖掘潜力, 发展生产, 降低能耗, 节约成本, 走内涵发展的道路。1983年以来, 选矿在逐年提高处理能力的同时, 依靠技术进步.强化企业管理, 在降低选矿电耗、水耗方面取得了可喜的成绩。1991年比1983年吨矿电耗下降12.11kW·h, 耗新水下降522m3/t, 全年可节电330万kW·h, 年节约成本近140万元。几年来, 主要做了以下几项工作。
1 减少碎矿机空车运转时间, 提高碎矿机台效碎矿机台效和碎矿机开空车时间是影响碎矿能耗的主要原因。我们通过对工人加强教育, 使碎矿机台效从1983年的93.62t/h提高到1991年的105.12t/h, 年节电8.96万kW·h; 开空车时间下降13.13%.年节电10.75万kW·h。
2 合理选用先进设备, 淘汰能耗高的设备 2.1扬送铜尾的砂泵原为3台4½PSJ衬胶砂泵, 功率为5kW, 效率低于30%, 能耗很高。通过调查分析, 选用了2台¾ C-AH沃曼泵, 功率为30kW。总装机容量下降了105kW, 满足了生产和工艺要求.年节电20万kW·h。
2.2总尾矿输送原来采用两级泵站, 每级泵站都安装6SP砂泵和4½PSJ衬胶泵串联的三个机组, 总装机容量660kW, 不仅效率低, 能耗高, 而且由于二级泵站经常输送不完, 造成污水入河, 污染环境。我们通过调查研究, 认真选型, 用2台6/4E-AH沃曼泵串联在一个泵站输送尾矿, 总装机容量450kW。通过几年的实践, 效率提高到80 %左右, 满足了扩大生产的需要。年节电80多万kW·h。同时, 取消了一个泵站, 减少了操作人员, 也避免了污水入河。
2.31983年精矿脱水的抽气和压风设备分别为4台22kW的W5往复式真空泵和2台80 kW的SZ4水环式压风机,装机容量248 kW, 不仅达不到工艺要求, 而且能耗高, 现用2台37kW的LSZ5-29型射流真空泵代替原真空泵和压风机, 实现了一机两川.风压、风量和真空度完全符合工艺要求, 年电耗减少16万kW·h.它具有操作方便, 易于维修, 生产经营费用低等特点.
2.4积极推广新型节能电机, 原用电机基本上都是JO2系列产品, 效率低。现在全厂80%以上的电机均为Y系列节能电机, 对节能有益。
2.5解决“大马拉小车”的问题。由于种种原因, 有些设备配用的电机过大, 其负荷率和效率均较低。现在合理配用电机, 减少无功消耗。
3 改善功率因素, 提高能源利用率 3.1功率因素低也是能耗高的原因之一。我们在调查研究的基础上, 在选矿配电房采用了4台BJ-2-43静电电容器配电柜, 提高了功率因素, 减少了无功消耗。
3.2采用就地补偿的办法。在磨矿系统中的6 000V280kW的高压主电机联合FZ-3进相机使用, 单位电耗下降1.23kW·h/t矿, 年节电33.52万kW·h, 同时设备负荷平稳, 设备损耗得到了改善。
4 进行技术改造, 提高选矿效率, 节约用电1989年对磨浮Ⅲ系列进行了技术改造, 利用原选铁的设备, 将选矿工艺流程改为富尾再磨流程, 用SF-4浮选机取代XJK-2.8浮选机, 提高了选矿指标, 也提高了处理矿石的能力, 由此年节电18万kW·h。
5 降低碎矿产品粒度, 提高磨浮效率碎矿生产流程为二段闭路碎矿, 产品粒度偏粗, 我们针对这种情况, 进行了流程考查, 采取了各种有效措施(如强化原矿脱泥, 控制碎矿机排矿口宽度等), 将产品粒度从25mm降至20mm, 处理矿石能力增加1.26t/h, 使磨浮电耗下降1.19kW·h, 年节电32.4万kW·h。
6 消除了磨浮设备频繁启动的现象东乡铜矿生产能力逐年增长, 由1983年的510t/d上升到1991年的890t/d, 磨浮设备基本上正常连续运行, 而以前出矿量不足, 加上管理方面的不完善, 设备处于时开时停状态, 尤其是600V280kW的电动机频繁启动和20多台11kW电机在停止给矿后又不能立即停止运转, 造成了电能的大量浪费。如今, 矿山的生产能力提高了, 设备的频繁启动和长时间开空车的现象得到了有效的控制, 这也是节电的主要原因之一。
7 提高回水利用率, 减少新水用里东乡县是一个缺水的地区, 矿区的生产和生活用水主要来源于距矿山10多km的幸福水库, 到了干旱的季节, 就与农业用水发生矛盾, 给生产和生活带来困难。为了改变这种被动的局面, 我们采取了积极措施, 将井下的酸性水(pH3~4)扬送尾砂库, 与选矿的尾矿碱性水中和, 使回水近于中性, 用于选矿生产, 大大缓解了用水的矛盾, 也节约了大量的能源和费用, 年节新水142万t。同时, 矿山废水不外流, 形成了一个闭路循环系统, 完全消除了废水对农田和环境的污染, 取得了一举多得的效果。
1994, Vol. 8
