江西有色金属  1993, Vol. 7 Issue (1): 45-47
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从中和渣中回收金属碲[PDF全文]
赖建林     
贵溪冶炼厂, 江西贵溪 335424
摘要:叙述了碲回收试验和工业处理情况, 所选流程包括酸浸-氯化-还原等工序。工业处理碲回收率92.6%, 产品碲粉品位达99.14%。该流程特点是:流程短, 投资省, 收率高, 成本低。
关键词中和渣        酸浸    氯化    还原    
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我厂高碲铜阳极泥,含碲较高,1988年确定阳极泥处理新流程后,碲除部分分散于蒸硒渣分铜所得分铜液外,其余绝大部分集中于分铜渣分碲工序所得中和渣,含碲高,量也大。目前国际市场碲价上升至60~70美元/kg, 国内市场也很乐观。我厂中和渣已积存上百吨,为回收碲,经申报批准列入1991年科研项目,1991年1~3月份,确定了硫酸浸出-氯化-还原工艺流程较为适宜,通过试验,碲浸出率和回收率均达到较好指标。1991年3月中旬,生产处理了一槽中和渣,获金属蹄17.99kg,回收率91.91%, 蹄粉品位99.14%。

1 小试

工艺流程如图 1

图 1 中和渣提碲工艺流程

原料成分:Te33.46%,H2O39.3%,Pb23.99%,试料批重200g。

1.1 硫酸浸出

TeO2易溶于强酸,故试验采用硫酸浸出,且硫酸作浸出剂还可抑制原料中铅的浸出。

1.1.1 硫酸酸度

试验固定反应固液比、反应时间及温度,当硫酸浓度达到一定值, 继续提高酸度,碲浸出率并未相应上升,故确定硫酸浓度为主要因素。

表 1 硫酸浓度影响
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1.1.2 反应固液比

固定硫酸浓度、反应时间及反应温度,增大反应固液比,碲浸出率有明显增加。

表 2
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1.1.3 添加剂影响

加入添加剂可改善浸出液的过滤性能。通过分析比较确定添加剂加入量为5g/L,一次浸出后再进行二次浸出,结果总浸出率达95%以上。

1.2 浸出液氯化

氯化使浸出液中的碲以TeCl62-形式存在,便于还原。

用SO2或亚硫酸钠作还原剂产品质量好。

表 3 氯离子浓度的影响  mg/L
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小试考察了亚硫酸钠还原过程亚钠加入量、硫酸酸度(N)及反应温度(t)对碲还原率(Y)影响。

图 2 亚硫酸钠加入量的影响

图 3 硫酸酸度的影响

2 工业处理

工业规模处理在1.5m3浸出槽内进行。还原加热采用盘管间接加热,浸出渣过滤用一台SS-300钛离心机进行。共投入150.4Kg中和渣,投入金属碲20.803kg,产出的碲粉含金属碲17.924kg。

工业处理每公斤碲消耗硫酸17.56kg, 氯化剂8.27kg, 亚硫酸钠6.89kg,主要材料消耗成本仅29.17元/kg碲。人工费用也较为低廉,生产成本很低。无论小试或工业处理主要技术经济指标均令人满意。由于工业处理批次少,二次浸出液返回一次浸出,未直接还原,因此碲直收率值相对偏低。1992年转入半工业试验,10批考核结果,直收率达91.35%。

表 4 技术经济指标  %
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3 结语

a.  试验选择的工艺简短,所需化工原料种类少、来源广,价格也较便宜。

b.  该流程所需设备少,投产快,一次性投资少。

c.  该流程技术指标较好,工业处理碲回收率可达91.91%,产品质量好,经处理后碲粉可达99.14%。

d.  生产成本低。