DN系列乳化炸药
喻仁昌
江西有色金属 ![]() ![]() |
DN系列乳化炸药 | ![]() |
南昌有色冶金设计研究院和德兴铜矿共同研制的D N系列乳化炸药,属有色金属“六五”科技攻关项目之一。历经三年多时间的努力,成功的制备了DN系列六个产品品种的乳化炸药,并于1986年5月5日至9日在北京通过了技术鉴定。现将该系列乳化炸药情况介绍如下:
一 配方选择众所周知,乳化炸药主要由不连续相的含氧酸无机盐(称水相或内相),连续相的碳质燃料(称油相或外相),不连续相的吸留气体和连续相的乳化剂共同组成,此外,还添加一些痕量的稳定剂。
1. 不连续相的含氧酸无机盐本系列乳化炸药的水相与其他系列乳化炸药的共同处为,采用硝酸铵和硝酸钠(5~6 : 1),不同处为加入痕量(0.03~0.06%)的十二烷基硫酸钠。这不仅药体柔软富有弹性,且提高了炸药的贮存稳定性能。
2. 连续相的碳质燃料一般乳化炸药的油相,除蜡类物质外,尚加入少量轻柴油。本系列乳化炸药采用凡士林代替轻柴油(石蜡和地蜡为1:2,凡士林1-3%)。我们曾对凡士林和轻柴油做过大量的对比试验,在含量均为3 %, 其他组份不变时,炸药主要性能见表 1。
表 1 炸药主要性能 |
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从表 1看出,炸药的初始爆速高于轻柴油的10%以上,说明使用凡士林对提高炸药的稳定储存性能具有明显效果。
3. 不连续相的吸留气体本系列乳化炸药使用了一种新的密度调节剂——空心微球。
在其他组份相同条件下,对膨胀珍珠岩粉和空心微球做了对比试验,结果见表 2。
表 2 空心微球性能 |
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表 2看出,无论是炸药爆速还是炸药的储存性能,使用空心微球优于传统使用的膨胀珍珠岩粉,且每吨可节省原料费用1900元左右,相应地降低了炸药成本。
4. 连续相的乳化剂我们先后对S—80、S—60、T—60、M—201和蓖麻油单油酸酯等进行了反复试验,结果表明,S—80对制备乳化炸药效果较好,成药较稳定,其含量一般在0.8~2 %较好.
5. 其他添加剂为了提高乳化炸药的贮存性能,我们加入了痕量(0.03~0.06%的硬脂酸锌,取得了较好的效果。)
经过几年来的试验,制备了六个产品、三个能量等级的DN系列乳化炸药,其组成见表 3。
表 3 DN系列乳化炸药组成 |
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德兴铜矿已建成一条年产1000~1500吨DN系列乳化炸药生产线,其工艺流程由水相溶解、油相熔化、乳化和混拌、凉药、包装等组成,详见示意图。
三 影响乳化技木的因素乳化是关键的工序,乳化的好坏将直接影响炸药的质量。几年来,我们摸索与掌握了影响乳化的主要因素。
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图示:1.破碎机;2.水计量桶;3.甲胺硝酸盐计量桶:4.水相溶解罐(K500L型搪玻璃反应罐);5.中间储液漕;6.油相熔化罐(K50L型搪玻璃反应罐); 7.乳化器;8.混拌机.
注:德兴铜矿是利用旧房建厂,高差不够.故设置了一个中间储液槽,如新设计厂房可不设置中间储液槽. 工艺流程示意图 |
以水相加入到油相较为合理,所形成的乳胶体较稳定,工艺条件也较容易控制。反之,则难于实现乳化。
2. 水相加料速度水相加料速度也是影响乳化效果的一个重要因素,以每锅投料量440公斤为例,加料时间在6.5~8分钟较好,而且加料初期一定要缓慢,如果初期加料速度大于40~45公斤/分钟,将导致不乳化或乳化不完全,严重影响乳胶体的稳定性能。
3. 油相物料配比油相物料(包括乳化剂),都是在油相熔化罐内熔化,试验表明,乳化剂和碳质燃料的合理配比,对乳化炸药的稳定性能影响较大。乳化剂用量低于0.8%, 乳化效果较差,以1.2~1.8%为佳。碳质燃料,使用单一蜡效果较差,柴油和黄油与凡士林比较,凡士林所形成的乳胶体较稳定,以3~7 %为优。
4. 乳化温度和搅拌速度试验表明,温度在65 ℃以上就能顺利实现乳化,但油相含有凡士林时,乳化温度控制在85℃较好,其搅拌速度在200转/分时就开始乳化,以700~800转/分为好。水相加完后,转速要迅速减慢, 如仍在高转速下成熟15分钟时,炸药的爆炸性能和稳定性将明显降低。所以,成熟时的转速以400~500转/分为佳。
5. 干料加入温度试验表明,干料加入温度对乳化炸药的稳定性有一定的影响,以空心微球作为密度调节剂时,加入时的温度要在65℃以下,过高将导致乳胶体破乳。以珍珠岩玢作为密度调节剂时,可在高于65 ℃以上加入,对乳胶体没有影响。
6. 痕量组份的引入水相中加入十二烷基硫羧钠可提高炸药的可塑性,比加入其它表面活性剂好。在炸药中加入少量的固体粉末硬脂酸锌,可提高乳化炸药的稳定性能。
四 DN系列乳化炸药的性能 1. 外形柔软而细腻,呈淡黄色或灰色乳胶体,除DN—1号外,均有较好的物理成型,不粘壁。
2. 炸药的密度(见表 4)
表 4 炸药密度 |
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成型的几个牌号的密度,可随着加入密度调节剂的量而自行调节,在以上的密度范围内均可用一只8号雷管引爆,当密度大于1.35时,不能用8号雷管引爆。
3. 抗水性能(见表 5)
表 5 抗水性能 |
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(见表 6)
表 6 储存期 |
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冲击感度:0 %。
摩擦感度:0 %。
枪击感度:0%。
热安定性:差热分析,样品分解放热最髙峰温度为244~280℃。
受压试验:用60吨油压机,置于特定的模具中受压,在9 0公斤/厘米2压力下不爆不燃,受压后的炸药爆速较受压前的爆速高200~400米/秒。
2 临介直径和传爆长度临介直径ϕ为4>18~20毫米,传爆长度大于2米,殉爆距离大于7厘米。
3 爆速(见表 7)
表 7 爆速 |
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采用铅柱压缩法测定均为15~18毫米。
5 重量和体积漏斗值在尾矿坝均质的沙土和采场Ⅰ类岩石中,用DN—4号、5号、13号与2 #岩石炸药测定的漏斗值,见表 8。
表 8 测定漏斗值 |
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爆热在1000~1250千卡/公斤范围内。
测定条件:在8毫米厚的陶瓷外壳中,充1个气压的氮气中爆炸。
7 颠簸试验从德兴铜矿运至江西瑞昌县9333厂,全程300多公里,炸药未发生爆燃异常现象。将炸药从1.5~1.8米高度摔下亦未发生过任何爆燃现象,测其爆速不变。
8 火焰试验置炸药在灼热的电热板上,未发生爆轰,只是冒烟,最后残渣产生燃烧。用电焊枪烧也未发生爆轰现象.
9 耐酸测定置于PH =2~4酸性水中浸泡4小时以上,仍可用一只8号雷管引爆。
6. 有毒气体的测定(见表 9)测定条件:气压:761毫米汞柱;气温:干球4.21℃ (湿球3.8℃); 相对湿度:93%。试验碉室容积:1.5×3.5 ×1.7米3。取样时间:炸响9 5秒钟取样。
表 9 有毒气体的测定值 |
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表 9中可看出,DN系列乳化炸药在井下实际爆破作业中,新产生的有毒气体量远低于国家规定值。
五 工业性试用情况德兴铜矿南山露天采场,自1985年9月23日至11月26日,使用DN系列乳化炸药(只用了含硫磺的低能量的乳化炸药)进行了六次工业性使用试验,炸药总量31.65吨,爆破矿岩量167639吨,平均炸药单耗0.193公斤/吨(混),与目前使用的浆状炸药相比,炸药单耗下降25% (1985年该矿浆状炸药平均单耗为0.257公斤/吨)。按年爆破量1200万吨计算,可节省炸药768吨,折合人民币70万元以上。爆后无根底,大块亦很少,特别是该炸药的良好抗水性能,给今后的生产将带来更多的有利条件。具体试验情况,见表 10。
表 10 工业试验 |
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10月16日在进行工业实验的同时,还进行了抗酸性硫磺水的试验,取同样大小(1公斤左右)的乳化炸药和浆状炸药块体,浸入0.3米深PH值2~3的酸性水中,4小时后对其外表进行观测,乳化炸药由表及里丝毫未动,说明抗酸性水性能良好,而浆状炸药表面胶体已开始溶解,局部已解体。
六 经济效益的怙算 1. 炸药成本动力(水、电、汽)单耗1.08元/吨,工资及辅助工资20.55元/吨,车间经费2.51元/吨,维修及设备折旧费2.0元/吨,化验及其它杂费0.53元/吨(以上数值取自德兴804厂,稍偏高,其他原材料以进厂价格计).炸药成本:低能量的(DN—2、DN—3) 800元/吨,中等能量(DN—5) 980元/吨,高能量的(DN—4、DN —6) 1200元/吨,与目前德兴铜矿使用的含梯恩梯13.4%的浆状炸药成本(1000元/吨)大体相当。
2. 经济效益的估算由于乳化炸药具有雷管感度,在实际使用中,可以少用或不用起爆药柱,按德兴铜矿日产1.5万吨计,每个炮孔少装一半的起爆药柱,年节省起爆药柱费用在30万元以上。同时该系列乳化炸药的重量威力和体积威力都较大,在采场试用时证明,可以降低炸药的单耗25% (浆状炸药单耗为0.257公斤/吨,乳化炸药为0.193公斤/吨),按1985年采剥总量计,年节省炸药量768吨,折合人民币70万元以上。两项合计,年获直接经济效益在100万元以上。
此外,试用证明,该炸药对降低大块率和消除根底有明显的效果,相应地罢高了采场的铲、装、运生产效率。这部分经济效益尚应进行估算。
七 几点看法DN系列乳化炸药与其他系列乳化炸药相比,具有如下几个特点:
1.采用了空心微球作密度调节剂,导致炸药爆速提高400~800米/秒,且对炸药的贮存稳定性能有一定提高。这种密度调节剂来源广泛,价格便宜,较常用的膨胀珍珠岩粉便宜50~55%。该密度调节剂应用于生产乳化炸药,在国内尚属首次。
2.使用了微晶蜡、十二烷基硫酸钠、硬脂酸锌和凡士林等组份,对提高炸药的爆炸性能和储存稳定性能有一定的效果。
3.适应性较强,可广泛应用到矿山和其他工程的爆破作业。
4.炸药的各种主要爆炸性能,具有国内同类产品的先进水平。爆速、重量威力、体积或力以及抗水性能等爆炸性能,达到国际同类产品的先进水平。
5.除具有一般乳化炸药原料来源广泛,无“三废”,加工简单,操作容易等优点外,还具有较好的物理成型,不粘壁,既可散装,又可制成不同规格的筒装。
本系列乳化炸药尚需完善和提高的有如下几项工作。
1.要进一步从浬论上探索本系列乳化炸药的工艺过程,如加空心微球时,温度为何一定要在65 ℃以下等问题。
2.要进一步研究适合本系列乳化炸药的机械包装设备,以减轻工人的繁重体力劳动提高生产率。
3.进一步完善和提高炸药储存稳定期。目前,在六个月之内仍可保持炸药雷管感度,适合矿山自行加工使用。而作为商品炸药就显得为期过短,应从炸药配方和加入痕量组份的稳定剂上着手,进一步提高炸药储存稳定期。