江西有色金属  1987, Vol. 1 Issue (1): 34-39, 33
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DN系列乳化炸药[PDF全文]
喻仁昌     
南昌有色冶金设计研究院
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南昌有色冶金设计研究院和德兴铜矿共同研制的D N系列乳化炸药,属有色金属“六五”科技攻关项目之一。历经三年多时间的努力,成功的制备了DN系列六个产品品种的乳化炸药,并于1986年5月5日至9日在北京通过了技术鉴定。现将该系列乳化炸药情况介绍如下:

一 配方选择

众所周知,乳化炸药主要由不连续相的含氧酸无机盐(称水相或内相),连续相的碳质燃料(称油相或外相),不连续相的吸留气体和连续相的乳化剂共同组成,此外,还添加一些痕量的稳定剂。

1. 不连续相的含氧酸无机盐

本系列乳化炸药的水相与其他系列乳化炸药的共同处为,采用硝酸铵和硝酸钠(5~6 : 1),不同处为加入痕量(0.03~0.06%)的十二烷基硫酸钠。这不仅药体柔软富有弹性,且提高了炸药的贮存稳定性能。

2. 连续相的碳质燃料

一般乳化炸药的油相,除蜡类物质外,尚加入少量轻柴油。本系列乳化炸药采用凡士林代替轻柴油(石蜡和地蜡为1:2,凡士林1-3%)。我们曾对凡士林和轻柴油做过大量的对比试验,在含量均为3 %, 其他组份不变时,炸药主要性能见表 1

表 1 炸药主要性能
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表 1看出,炸药的初始爆速高于轻柴油的10%以上,说明使用凡士林对提高炸药的稳定储存性能具有明显效果。

3. 不连续相的吸留气体

本系列乳化炸药使用了一种新的密度调节剂——空心微球。

在其他组份相同条件下,对膨胀珍珠岩粉和空心微球做了对比试验,结果见表 2

表 2 空心微球性能
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表 2看出,无论是炸药爆速还是炸药的储存性能,使用空心微球优于传统使用的膨胀珍珠岩粉,且每吨可节省原料费用1900元左右,相应地降低了炸药成本。

4. 连续相的乳化剂

我们先后对S—80、S—60、T—60、M—201和蓖麻油单油酸酯等进行了反复试验,结果表明,S—80对制备乳化炸药效果较好,成药较稳定,其含量一般在0.8~2 %较好.

5. 其他添加剂

为了提高乳化炸药的贮存性能,我们加入了痕量(0.03~0.06%的硬脂酸锌,取得了较好的效果。)

经过几年来的试验,制备了六个产品、三个能量等级的DN系列乳化炸药,其组成见表 3

表 3 DN系列乳化炸药组成
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二 工艺流程

德兴铜矿已建成一条年产1000~1500吨DN系列乳化炸药生产线,其工艺流程由水相溶解、油相熔化、乳化和混拌、凉药、包装等组成,详见示意图。

三 影响乳化技木的因素

乳化是关键的工序,乳化的好坏将直接影响炸药的质量。几年来,我们摸索与掌握了影响乳化的主要因素。

图示:1.破碎机;2.水计量桶;3.甲胺硝酸盐计量桶:4.水相溶解罐(K500L型搪玻璃反应罐);5.中间储液漕;6.油相熔化罐(K50L型搪玻璃反应罐); 7.乳化器;8.混拌机.
注:德兴铜矿是利用旧房建厂,高差不够.故设置了一个中间储液槽,如新设计厂房可不设置中间储液槽.
工艺流程示意图

1. 加料顺序

以水相加入到油相较为合理,所形成的乳胶体较稳定,工艺条件也较容易控制。反之,则难于实现乳化。

2. 水相加料速度

水相加料速度也是影响乳化效果的一个重要因素,以每锅投料量440公斤为例,加料时间在6.5~8分钟较好,而且加料初期一定要缓慢,如果初期加料速度大于40~45公斤/分钟,将导致不乳化或乳化不完全,严重影响乳胶体的稳定性能。

3. 油相物料配比

油相物料(包括乳化剂),都是在油相熔化罐内熔化,试验表明,乳化剂和碳质燃料的合理配比,对乳化炸药的稳定性能影响较大。乳化剂用量低于0.8%, 乳化效果较差,以1.2~1.8%为佳。碳质燃料,使用单一蜡效果较差,柴油和黄油与凡士林比较,凡士林所形成的乳胶体较稳定,以3~7 %为优。

4. 乳化温度和搅拌速度

试验表明,温度在65 ℃以上就能顺利实现乳化,但油相含有凡士林时,乳化温度控制在85℃较好,其搅拌速度在200转/分时就开始乳化,以700~800转/分为好。水相加完后,转速要迅速减慢, 如仍在高转速下成熟15分钟时,炸药的爆炸性能和稳定性将明显降低。所以,成熟时的转速以400~500转/分为佳。

5. 干料加入温度

试验表明,干料加入温度对乳化炸药的稳定性有一定的影响,以空心微球作为密度调节剂时,加入时的温度要在65℃以下,过高将导致乳胶体破乳。以珍珠岩玢作为密度调节剂时,可在高于65 ℃以上加入,对乳胶体没有影响。

6. 痕量组份的引入

水相中加入十二烷基硫羧钠可提高炸药的可塑性,比加入其它表面活性剂好。在炸药中加入少量的固体粉末硬脂酸锌,可提高乳化炸药的稳定性能。

四 DN系列乳化炸药的性能 1. 外形

柔软而细腻,呈淡黄色或灰色乳胶体,除DN—1号外,均有较好的物理成型,不粘壁。

2. 炸药的密度

(见表 4)

表 4 炸药密度
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成型的几个牌号的密度,可随着加入密度调节剂的量而自行调节,在以上的密度范围内均可用一只8号雷管引爆,当密度大于1.35时,不能用8号雷管引爆。

3. 抗水性能

(见表 5)

表 5 抗水性能
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4. 储存期

(见表 6)

表 6 储存期
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5. 主要爆炸性能 1 安全性能

冲击感度:0 %。

摩擦感度:0 %。

枪击感度:0%。

热安定性:差热分析,样品分解放热最髙峰温度为244~280℃。

受压试验:用60吨油压机,置于特定的模具中受压,在9 0公斤/厘米2压力下不爆不燃,受压后的炸药爆速较受压前的爆速高200~400米/秒。

2 临介直径和传爆长度

临介直径ϕ为4>18~20毫米,传爆长度大于2米,殉爆距离大于7厘米。

3 爆速

(见表 7)

表 7 爆速
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4 猛度

采用铅柱压缩法测定均为15~18毫米。

5 重量和体积漏斗值

在尾矿坝均质的沙土和采场Ⅰ类岩石中,用DN—4号、5号、13号与2 #岩石炸药测定的漏斗值,见表 8

表 8 测定漏斗值
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6 爆热

爆热在1000~1250千卡/公斤范围内。

测定条件:在8毫米厚的陶瓷外壳中,充1个气压的氮气中爆炸。

7 颠簸试验

从德兴铜矿运至江西瑞昌县9333厂,全程300多公里,炸药未发生爆燃异常现象。将炸药从1.5~1.8米高度摔下亦未发生过任何爆燃现象,测其爆速不变。

8 火焰试验

置炸药在灼热的电热板上,未发生爆轰,只是冒烟,最后残渣产生燃烧。用电焊枪烧也未发生爆轰现象.

9 耐酸测定

置于PH =2~4酸性水中浸泡4小时以上,仍可用一只8号雷管引爆。

6. 有毒气体的测定

(见表 9)测定条件:气压:761毫米汞柱;气温:干球4.21℃ (湿球3.8℃); 相对湿度:93%。试验碉室容积:1.5×3.5 ×1.7米3。取样时间:炸响9 5秒钟取样。

表 9 有毒气体的测定值
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表 9中可看出,DN系列乳化炸药在井下实际爆破作业中,新产生的有毒气体量远低于国家规定值。

五 工业性试用情况

德兴铜矿南山露天采场,自1985年9月23日至11月26日,使用DN系列乳化炸药(只用了含硫磺的低能量的乳化炸药)进行了六次工业性使用试验,炸药总量31.65吨,爆破矿岩量167639吨,平均炸药单耗0.193公斤/吨(混),与目前使用的浆状炸药相比,炸药单耗下降25% (1985年该矿浆状炸药平均单耗为0.257公斤/吨)。按年爆破量1200万吨计算,可节省炸药768吨,折合人民币70万元以上。爆后无根底,大块亦很少,特别是该炸药的良好抗水性能,给今后的生产将带来更多的有利条件。具体试验情况,见表 10

表 10 工业试验
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10月16日在进行工业实验的同时,还进行了抗酸性硫磺水的试验,取同样大小(1公斤左右)的乳化炸药和浆状炸药块体,浸入0.3米深PH值2~3的酸性水中,4小时后对其外表进行观测,乳化炸药由表及里丝毫未动,说明抗酸性水性能良好,而浆状炸药表面胶体已开始溶解,局部已解体。

六 经济效益的怙算 1. 炸药成本

动力(水、电、汽)单耗1.08元/吨,工资及辅助工资20.55元/吨,车间经费2.51元/吨,维修及设备折旧费2.0元/吨,化验及其它杂费0.53元/吨(以上数值取自德兴804厂,稍偏高,其他原材料以进厂价格计).炸药成本:低能量的(DN—2、DN—3) 800元/吨,中等能量(DN—5) 980元/吨,高能量的(DN—4、DN —6) 1200元/吨,与目前德兴铜矿使用的含梯恩梯13.4%的浆状炸药成本(1000元/吨)大体相当。

2. 经济效益的估算

由于乳化炸药具有雷管感度,在实际使用中,可以少用或不用起爆药柱,按德兴铜矿日产1.5万吨计,每个炮孔少装一半的起爆药柱,年节省起爆药柱费用在30万元以上。同时该系列乳化炸药的重量威力和体积威力都较大,在采场试用时证明,可以降低炸药的单耗25% (浆状炸药单耗为0.257公斤/吨,乳化炸药为0.193公斤/吨),按1985年采剥总量计,年节省炸药量768吨,折合人民币70万元以上。两项合计,年获直接经济效益在100万元以上。

此外,试用证明,该炸药对降低大块率和消除根底有明显的效果,相应地罢高了采场的铲、装、运生产效率。这部分经济效益尚应进行估算。

七 几点看法

DN系列乳化炸药与其他系列乳化炸药相比,具有如下几个特点:

1.采用了空心微球作密度调节剂,导致炸药爆速提高400~800米/秒,且对炸药的贮存稳定性能有一定提高。这种密度调节剂来源广泛,价格便宜,较常用的膨胀珍珠岩粉便宜50~55%。该密度调节剂应用于生产乳化炸药,在国内尚属首次。

2.使用了微晶蜡、十二烷基硫酸钠、硬脂酸锌和凡士林等组份,对提高炸药的爆炸性能和储存稳定性能有一定的效果。

3.适应性较强,可广泛应用到矿山和其他工程的爆破作业。

4.炸药的各种主要爆炸性能,具有国内同类产品的先进水平。爆速、重量威力、体积或力以及抗水性能等爆炸性能,达到国际同类产品的先进水平。

5.除具有一般乳化炸药原料来源广泛,无“三废”,加工简单,操作容易等优点外,还具有较好的物理成型,不粘壁,既可散装,又可制成不同规格的筒装。

本系列乳化炸药尚需完善和提高的有如下几项工作。

1.要进一步从浬论上探索本系列乳化炸药的工艺过程,如加空心微球时,温度为何一定要在65 ℃以下等问题。

2.要进一步研究适合本系列乳化炸药的机械包装设备,以减轻工人的繁重体力劳动提高生产率。

3.进一步完善和提高炸药储存稳定期。目前,在六个月之内仍可保持炸药雷管感度,适合矿山自行加工使用。而作为商品炸药就显得为期过短,应从炸药配方和加入痕量组份的稳定剂上着手,进一步提高炸药储存稳定期。

DN系列乳化炸药
喻仁昌