西南石油大学学报(自然科学版)  2016, Vol. 38 Issue (6): 105-110
塔河底水砂岩油藏氮气泡沫驱技术研究    [PDF全文]
刘学利 , 胡文革, 谭涛, 张林艳, 刘蕊    
中国石化西北油田分公司, 新疆 乌鲁木齐 830011
摘要: 塔河三叠系砂岩油藏为块状底水油藏,与中国其他砂岩油藏相比,其埋藏深、底水能量强,具有油藏温度高、矿化度高和钙镁离子含量高的特点,进入开发中后期以后油井水淹现象严重,低产低效井多,由于高温高盐的特征,一般的化学驱提高采收率方法很难适用。在调研砂岩油藏提高采收率技术的基础上,结合塔河底水砂岩油藏实际特点,开展了氮气泡沫驱室内实验研究,确定了氮气泡沫驱的可行性,并在现场进行了先导试验。实践表明,氮气泡沫驱技术是底水砂岩油藏有效的提高采收率手段。
关键词: 塔河油田     底水油藏     砂岩     高温高盐     氮气泡沫    
Researches on Nitrogen Foam Flooding Technology in the Tahe Triassic Sandstone Reservoir
LIU Xueli , HU Wenge, TAN Tao, ZHANG Linyan, LIU Rui    
Northwest Oilfield Branch Company, SINOPEC, Urumqi, Xinjiang 830011, China
Abstract: Compared with other sandstone reservoirs in China, the Tahe triassic sandstone reservoir is a block bottom water reservoir, which is characteristic of deeply buried reservoir, active bottom water, high formation temperature and high salinity (excessive calcium and magnesian ion). Therefore the number of low production and low effectiveness wells is increasing when the oil wells are flooded in the middle-later developed period. In addition, the chemical flooding to improve oil recovery does not apply due to high temperature and high salinity. Based on the researches on enhanced oil recovery technology in sandstone reservoir and the practical characteristics of bottom water sandstone reservoir of Tahe Oilfield, nitrogen foam flooding experiments were made and the feasibility was proved. Then the pilot test on field was conducted, and it showed that the nitrogen foam flooding technology is an effective method of improving oil recovery in bottom water sandstone reservoir.
Key words: Tahe Oilfield     bottom water reservoir     sandstone     high temperature and high salinity     nitrogen foam    
引言

以塔河1、2、9区三叠系油藏为代表的底水砂岩油藏为中孔高渗、块状底水油藏,其孔隙度20%~24%,渗透率733~892 mD,具有油柱高度小、底水能量强的特点,同时具有“一深、四高”的特征,即:埋藏深、压力高、温度高、矿化度高和钙镁离子含量高,其油藏埋深在4 000 m以上,原始油藏压力高于38 MPa,油藏温度在100℃左右,矿化度大于18×104 mg/L,钙镁离子含量高于8 000 mg/L,属于典型的高温高盐油藏[1-2]

此类油藏在天然能量开发阶段采用不规则水平井开发方式获得了较好的开发效果,水驱采收率在40%以上;但是随着开发的深入,水平井底水脊进严重,堵水治水难度大,高含水井、低产低效井越来越多,影响了开发效果。据统计,含水大于90%、日产油小于5 t的油井占总井数的40%,平均单井日产油2 t,水平井高含水制约了底水油藏的高效开发[3-5]

针对塔河底水砂岩油藏开发的难题,调研了国内外砂岩油藏提高采收率技术现状,结合油藏高温高盐实际特点,研发了耐温抗盐的泡沫剂,并采用物理模拟方法开展了氮气泡沫驱实验,初步明确了高温高盐底水油藏氮气泡沫驱的可行性,选取了典型井组进行了现场试验,为该类油藏提高采收率指明了方向。

1 国内外砂岩油藏注氮气泡沫技术现状

目前,世界上已经成熟的三次采油主要有4大技术系列,即热采、化学驱、气驱和微生物驱,受三采资源和注气气源的影响,其中热采主要分布在北美,气驱主要分布在美国(主要以CO2驱为主),而化学驱技术主要应用在中国[6-7]

中国稠油资源相对丰富,蒸汽吞吐和蒸汽驱已成为中国稠油开采的主要方法;受CO2气源和注气工艺的限制,中国东部砂岩主力油田化学驱技术得到了充分的发展和长足的进步,虽然东部沿海一带二氧化碳资源丰富,但CO2驱油技术也仅限于低渗透油藏和水驱后中高渗油藏;与CO2驱相比,中国注氮气提高采收率技术发展较晚,前期主要在胜利、中原和江汉油田开展过先导试验,取得了一定效果,但是注气规模都较小[8-10]

泡沫驱油技术是20世纪50年代开始提出的一项新兴技术,泡沫驱具有黏度高、优先封堵高渗层、堵水不堵油等优点,由于成本较低,工艺简单,提高采收率效果明显,近年来得到迅猛发展。由于N2资源丰富、性能良好,被油田广泛应用于现场,尤其是砂岩稠油热采后期及化学驱后高含水油藏,正在进行氮气泡沫驱先导试验[11-20]

目前高温高盐油藏的化学驱技术还处于室内实验阶段,耐温抗盐的高效驱油剂还处在攻关中,因此化学驱技术还不适合塔河砂岩油藏;而塔河油田周边缺乏CO2气源,由于N2容易获取,因此初步确定采用氮气泡沫驱方法在底水砂岩油藏中开展提高采收率先导试验。

2 耐温抗盐泡沫剂评价

由于塔河油田砂岩油藏温度高、矿化度高、钙镁二价阳离子含量高,常用磺基甜菜碱离子型泡沫剂与地层水中钙镁离子结合性能低,易解离,泡沫剂的起泡性和稳定性较差。针对高温高盐油藏特点,筛选了一种新型羧酸盐双阴离子型耐温抗盐泡沫剂。采用塔河9区地层水样配制泡沫剂溶液进行泡沫性能评价实验。常温常压下,200 mL浓度为1 000 mg/L和2 000 mg/L的泡沫剂溶液的起泡体积分别为770 mL和820 mL。油藏温度条件下,泡沫剂浓度为0.1%时的泡沫半衰期达到13′59′′,析液半衰期为4′32′′,说明该泡沫剂在塔河9区地层水条件下具有良好的泡沫性能。

同样采用塔河油田9区三叠系地层水配制添加0.1%稳泡剂的泡沫剂溶液,模拟地层环境在100 ℃下恒温老化。通过定期测定泡沫起泡体积和析液半衰期评价泡沫的稳定性能。实验结果显示,该泡沫剂在油藏温度和矿化度条件下起泡体积保持程度好;析液半衰期初期快速降低(见图 1),老化10 d后趋于稳定,老化20 d后仍大于7 min。可见,该泡沫剂抗温抗盐能力强,能够在油藏条件下长期发挥泡沫驱油优势。该泡沫剂抗温抗盐能力强,能够在油藏条件下长期发挥泡沫驱油优势。该泡沫剂抗温抗盐能力强,能够在油藏条件下长期发挥泡沫驱油优势。

图1 泡沫剂油藏条件下析液半衰期实验 Fig. 1 The half-life time of foam agent in the reservoir
3 氮气泡沫驱可行性室内实验

根据塔河9区实际油藏地质参数,设计了氮气泡沫驱二维填砂模型,用以模拟底水驱后注入氮气泡沫开发过程。根据二维模型模拟实验结果,注入的氮气泡沫在水平井四周扩散,并优先进入高渗透区域进一步排驱水驱残余油。随着氮气泡沫的注入,高渗透区域的渗流阻力不断增大,进而迫使含油饱和度较高的低渗透区域逐渐启动。如图 2所示,在氮气泡沫的主要波及区,模型含油饱和度显著降低,甚至出现石英砂被完全驱洗干净的现象。

图2 水平井氮气泡沫驱后模型上部和中部效果 Fig. 2 The effectiveness of nitrogen foam flooding in the horizontal well

通过实施注氮气泡沫开发,模型采出程度较水驱明显改善,采收率提高13.7%,显示出良好的氮气泡沫驱可行性。

4 氮气泡沫驱数值模拟

以塔河油田底水砂岩油藏典型区块A井区为例,建立了数值模拟模型,在生产历史拟合的基础上,模拟论证了衰竭开发、注水开发、注氮气泡沫3种开发方式。模拟结果显示,注氮气泡沫方式增油效果最好,而衰竭开发与注水开发增油效果不明显。分析氮气泡沫驱的主要机理认为,通过注氮气不但可驱替水平井段上部剩余油,同时可以抑制底水的脊进。

4.1 形成次生气顶

注氮气后能在油井水平段上方形成人工气顶。以A井区为例,注气前水平井水平段上方含油饱和度较高(图 3),注气后水平段之上的顶部砂体含油饱和度降低,说明形成了人工气顶(图 4)。

图3 注气前A井含油饱和度变化 Fig. 3 The oil saturation of Well A before the gas injection
图4 注气后A井含气饱和度变化 Fig. 4 The oil saturation of Well A after the gas injection
4.2 抑制底水脊进

由于底水脊进,A井在注气前水平段含水饱和度很高(图 5),注气后水平段含水饱和度明显下降(图 6),水脊明显消除,改善了水平段点状出水导致水淹的状态。

图5 注气前A井含水饱和度分布 Fig. 5 The water saturation of Well A before the gas injection
图6 注气后A井含水饱和度分布 Fig. 6 The water saturation of Well A after the gas injection
5 现场试验效果

为了验证氮气泡沫驱在塔河油田底水砂岩油藏中的适用性,选择了区块水淹严重、水平段轨迹距砂顶有一定距离、剩余油具有一定规模并且能形成较好注采关系的某井组进行了现场试验。

氮气泡沫试验方案设计注入氮气地下体积0.1 PV,氮气泡沫气液体积比3:1(油藏条件下),设计起泡剂浓度1%,采用段塞式注入方式,即氮气泡沫+氮气+氮气泡沫的方式,最后注入顶替液。

2014-03-22-2014-03-28进行了注氮气泡沫施工,累计注入氮气42.5×104 m3,泡沫液674 m3,顶替油田水41 m3。施工23 d后,邻井见到明显增油效果,如图 7所示,日产油量由注氮气泡沫前的18 t逐渐增加到38 t,有效期202 d,累计增油2 400 t,投入产出比达到了1.0:2.6,氮气泡沫驱现场试验取得了初步成果。

图7 某井组氮气泡沫驱注采响应曲线 Fig. 7 The injection-production curve of some-well during the nitrogen foam flooding
6 结论

(1)针对塔河油田三叠系底水砂岩油藏的特点筛选的泡沫剂稳定性强,能够满足高温高盐的需要。

(2)物理实验表明,氮气泡沫驱能够大幅提高底水砂岩油藏的采收率。

(3)塔河底水砂岩油藏氮气泡沫驱现场实践取得了良好效果,为此类油藏提高采收率指明了方向。

参考文献
[1] 杨秋来, 俞春阳, 钱书红. 塔河油田深层砂岩油藏描述研究[J]. 新疆地质, 2003, 21(3): 335–338.
YANG Qiulai, YU Chunyang, QIAN Shuhong. Study on reservoir characterization of deep-burial sandstones in Tahe Oilfield[J]. Xinjiang Geology, 2003, 21(3): 335–338. DOI:10.3969/j.issn.1000-8845.2003.03.016
[2] 王超, 吴振东, 杨迎春. 大底水砂岩油藏控液增油研究与应用[J]. 新疆石油天然气, 2011, 7(2): 23–29.
WANG Chao, WU Zhengdong, YANG Yingchun. The research on liquid control and oil-output lncreasing of the sandstone reservoir and its application[J]. Xinjiang Oil & Gas, 2011, 7(2): 23–29. DOI:10.3969/j.issn.1673-2677.2011.02.007
[3] 甘振维. 塔河油田底水砂岩油藏水平井堵水提高采收率技术[J]. 断块油气田, 2010, 17(3): 372–375.
GAN Zhenwei. EOR technology by water plugging for horizontal well of bottom water sandstone reservoir in Tahe Oilfield[J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2010, 17(3): 372–375.
[4] 李根, 郑海妮, 李雪, 等. 底水砂岩油藏夹层抑制水平井底水锥进作用研究-以塔河油田三叠系砂岩底水油藏的水平井为例[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2013, 35(8): 127–132.
LI Gen, ZHENG Haini, LI Xue, et al. Controlling of bottom water coning in horizontal wells in sandstone reservoirs with bottom water-by taking the Triassic horizontal wells in sandstone reservoirs with bottom water of Tahe Oilfield for example[J]. Journal of Oil and Gas Technology (Journal of Jianghan Petroleum Institute), 2013, 35(8): 127–132. DOI:10.3969/j.issn.1000-9752.2013.08.030
[5] 刘广燕, 秦飞, 吴文明, 等. 塔河砂岩油藏水平井出水分析及配套堵水工艺[J]. 断块油气田, 2013, 20(2): 248–251.
LIU Guangyan, QIN Fei, WU Wenming, et al. Watering analysis and matching water plugging technology for horizontal wells in sandstone reservoir of Tahe Oilfield[J]. Fault-block Oil & Gas Field, 2013, 20(2): 248–251. DOI:10.6056/dkyqt201302030
[6] 郭平, 苑志旺, 廖广志. 注气驱油技术发展现状与启示[J]. 天然气工业, 2009, 29(8): 92–96.
GUO Ping, YUAN Zhiwang, LIAO Guangzhi. Status and enlightenment of international gas injection EOR technology[J]. Natural Gas Industry, 2009, 29(8): 92–96. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2009.08.029
[7] 甄宝生, 曹宏涛, 黄华祥, 等. 我国提高采收率技术现状及发展[J]. 内蒙古石油化工, 2012(15): 104–106.
[8] 计秉玉. 国内外油田提高采收率技术进展与展望[J]. 石油与天然气地质, 2012, 33(1): 111–116.
JI Bingyu. Progress and prospects of enhanced oil recovery technologies at home and abroad[J]. Oil & Gas Geology, 2012, 33(1): 111–116.
[9] 王莉莎, 蒲万芬. 泡沫驱提高采收率的研究进展[J]. 内蒙古石油化工, 2012(12): 4–6.
WANG Lisha, PU Wanfen. Advance in enhanced oil recovery by foam flooding[J]. Inner Mongolia Petrochemical Industry, 2012(12): 4–6.
[10] 王其伟. 泡沫驱油发展现状及前景展望[J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(2): 94–97.
WANG Qiwei. Present situation and development prospect of foam flooding[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35(2): 94–97.
[11] 裴海华, 葛际江, 张贵才, 等. 桩106区块低气液比氮气泡沫驱可行性研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2011, 26(6): 61–65.
PEI Haihua, GE Jijiang, ZHANG Guancai, et al. Study on the feasibility of nitrogen foam flooding of low gasto-liquid ratio in Zhuang 106 block[J]. Journal of Xi' an Shiyou University (Natural Science Edition), 2011, 26(6): 61–65. DOI:10.3969/j.issn.1673-064X.2011.06.012
[12] 李宗宇, 张艾, 张奎, 丁卫平, 张云. 轮台凝析气田水锥后注氮气吞吐实践与认识[J]. 天然气工业, 2015, 35(4): 57–61.
LI Zongyu, ZHANG Ai, ZHANG Kui, et al. Practices in and understanding of nitrogen huff-and-puff after water coning in the Luntai Condensate Gas Field, Tarim Basin[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(4): 57–61. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2015.04.009
[13] 刘贵满, 张世民, 张威. 锦16块兴隆台油层氮气泡沫驱试验研究[J]. 长江大学学报(自科版), 2013, 10(26): 125–127.
[14] 卢川, 刘慧卿, 卢克勤, 等. 浅薄层稠油油藏氮气泡沫调驱适应性研究[J]. 油气地质与采收率, 2013, 20(1): 70–73.
LU Chuan, LIU Huiqing, LU Keqin, et al. Flexibility study on nitrogen-foam flooding for shallow-thin heavy oil reservoirs[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2013, 20(1): 70–73. DOI:10.3969/j.issn.1009-9603.2013.01.018
[15] 赵淑霞, 彭彦素, 于红军, 等. 氮气泡沫驱提高高渗透特高含水油藏采收率技术-以梁家楼油田纯56块为例[J]. 油气地质与采收率, 2010, 17(2): 74–76.
ZHAO Shuxia, PENG Yansu, YU Hongjun, et al. N2 foaming EOR for high permeable and high water cut reservoir-case of Block Chun56, Liangjialou Oilfield[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2010, 17(2): 74–76. DOI:10.3969/j.issn.1009-9603.2010.02.021
[16] 元福卿, 赵方剑, 夏晞冉, 等. 胜坨油田二区沙二段3砂组高温高盐油藏低张力氮气泡沫驱单井试验[J]. 油气地质与采收率, 2014, 21(1): 70–73.
YUAN Fuqing, ZHAO Fangjian, XIA Xiran, et al. A single-well test with low-interfacial tension nitrogen foam flooding in high-temperature and high-salinity reservoir, No.3 sand group, Shengtuo2 area, Shengtuo oilfield[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2014, 21(1): 70–73. DOI:10.3969/j.issn.1009-9603.2014.01.017
[17] 袁士义, 刘尚奇, 张义堂, 等. 热水添加氮气泡沫驱提高稠油采收率研究[J]. 石油学报, 2004, 25(1): 57–61.
YUAN Shiyi, LIU Shangqi, ZHANG Yitang, et al. Enhancing heavy oil recovery with hot water flooding by adding nitrogen and surfactant[J]. Acta Petrolei Sinica, 2004, 25(1): 57–61.
[18] 张艳辉, 戴彩丽, 徐星光, 等. 河南油田氮气泡沫调驱技术研究与应用[J]. 断块油气田, 2013, 20(1): 129–132.
ZHANG Yanhui, DAI Caili, XU Xingguang, et al. Research and application on nitrogen foam flooding in Henan Oilfield[J]. Fault Block Oil & Gas Field, 2013, 20(1): 129–132. DOI:10.6056/dkyqt201301033
[19] 张莉, 郭兰磊, 任韶然. 埕东油田强化泡沫驱矿场驱油效果[J]. 大庆石油学院学报, 2010, 34(1): 47–50.
ZHANG Li, GUO Lanlei, REN Shaoran. Pilot test of polymer enhanced foam flooding in Chengdong Oilfield[J]. Journal of Daqing Petroleum Institute, 2010, 34(1): 47–50.
[20] 刘仁静, 刘慧卿, 李秀生. 胜利油田稠油油藏氮气泡沫驱适应性研究[J]. 应用基础与工程科学学报, 2009, 17(1): 105–111.
LIU Renjing, LIU Huiqing, LI Xiusheng. Study on the adaptability of nitrogen foam flooding for heavy oil reservoir in Shengli Oilfield[J]. Journal of Basic Science and Engineering, 2009, 17(1): 105–111. DOI:10.16058/j.issn.10050930.2009.01.004