矿产保护与利用   2019   Vol 39 Issue (4): 88-92
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浮选—焙烧磁选工艺回收豫西某金尾矿中的钨[PDF全文]
乔小虎1 , 吕良2,3 , 岳铁兵2,3 , 李文军2,3     
1. 中国黄金集团嵩县金牛有限责任公司,河南 洛阳 471499;
2. 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所,河南 郑州 450006;
3. 自然资源部多金属矿评价与综合利用重点实验室,河南 郑州 450006
摘要:针对豫西某金尾矿中钨初步富集后品位难以提高的问题,从工艺矿物学角度出发,查明了影响钨提纯的主要原因,并据此开展了详细的钨精选试验研究。结果表明:(1)钨粗精矿中主要矿物为白钨矿、重晶石、碳酸盐,其可浮性相近,同时含有细粒嵌布的黄铁矿等,使得钨精矿品位较低,杂质硫元素含量高;(2)根据矿石性质,工艺采用"彼得洛夫法"加温精选除去碳酸盐矿物,调浆至酸性条件下浮选除去重晶石矿物,焙烧磁选工艺除去细粒嵌布黄铁矿,最终获得了白钨精矿WO3品位69.53%、回收率86.27%的选别指标。试验结果为该地区同类型尾矿资源综合利用提供了依据。
关键词白钨矿方解石重晶石磷灰石浮选焙烧磁选尾矿
Recovery of Tungsten from a Gold Tailings in Western Henan Province by Flotation-Roasting Magnetic Separation Process
QIAO Xiaohu1 , LYU Liang2,3 , YUE Tiebing2,3 , LI Wenjun2,3     
1. China National Gold Group Songxian Jinniu Co., Ltd, Luoyang 471499, China;
2. Zhengzhou Institute of Multipurpose Utilization of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Zhengzhou 450006, China;
3. Key Laboratory of Polymetallic Ores Evaluation and Comprehensive Utilization, Ministry of Land and Resources, Zhengzhou 450006, China
Abstract: In view of the difficulty in improving the grade of tungsten after preliminary enrichment in a gold tailings in Western Henan Province, the main factors affecting tungsten purification were identified from the point of process mineralogy, and a detailed experimental study on tungsten cleaning test was carried out accordingly. The results showed that the main minerals in tungsten concentrate were scheelite, barite and carbonate, which had similar floatability. Duo to the contained fine-grained pyrite, tungsten concentrate had low grade and high content of impurity sulfur. According to the nature of the ore, the tungsten concentrate WO3 grade of 69.53% and the recovery of 86.27% was finally obtained under the process of fine-grained pyrite removed by calcined magnetic separation, the barite minerals removed by flotation under acidic conditions and the carbonate minerals removed by the heating cleaning test with the method of "Petrov method". It provided a basis for the comprehensive utilization of the same type of tailings resources in this area.
Key words: scheelite; calcite; barite; apatite; flotation; roasting; magnetic separation; tailings
前言

随着豫西金矿资源多年开采,该地区金资源量及品位逐年下降,多数金矿山进入开发后期,已被列为危机矿山。金矿加工企业已将重点转移至其中的共伴生矿物综合回收方面,如豫西地区金矿中普遍伴生钨矿资源,该类资源预计金储量大于5 t,钨储量大于10万t[1]。但受限于对含钨资源矿石特性不明、前期研究基础薄弱,采用阴离子捕收剂经过一粗二精二扫获得的钨粗精矿含有重晶石、磷灰石、碳酸盐和残余的硫铁矿,严重影响了精选作业,使钨精矿品位较低,严重影响了企业的效益,同时也增加了后续冶炼加工能耗成本。基于此本文针对豫西某金尾矿中钨资源利用率低的问题,开展选钨精选试验,以提高钨精矿产品质量,为该地区同类型金钨资源综合回收提供指导。

1 矿石性质

试验样品来源于现场金尾矿经氧化矿浮选的钨粗精矿,为查明样品性质,对选矿工艺提供指导,分别进行多元素分析、钨物相分析、MLA矿物组成分析和钨的嵌布粒度检测分析,结果列于表 1~表 3

表 1 现场钨粗精矿多元素分析结果 Table 1 Multi-element analysis results of tungsten rough concentrate

表 2 现场钨粗精矿钨物相分析结果 Table 2 Phase analysis of tungsten rough concentrate

表 3 钨粗精矿的主要矿物组成         /% Table 3 Mineral composition of tungsten rough concentrate

由以上检测分析可知,现场钨粗精矿中的钨主要以白钨矿的形式存在,是主要的回收对象。由于碳酸盐矿物及重晶石等与白钨矿可浮性相近,造成了钨粗精矿品位难以进一步提高。同时对白钨矿嵌布粒度检测表明,白钨矿多具有不规则状晶形,中细粒为主,占55.1%(图 1),部分为粗粒,占28.57%,少量为细粒,约占16.33%。白钨矿主要呈他形粒状嵌布在石英脉中,或与云母等脉石矿物共生(图 2),少量与黄铁矿共生。矿石中钨矿物的解离较好,92.73%的白钨矿已单体解理。

图 1 已单体解离的中细粒白钨矿 Fig.1 Medium-fine monomer dissociated scheelite

图 2 细粒白钨矿包裹在石英颗粒中,与白云母连体 Fig.2 Fine-grained scheelite encased in quartz particles and connected with muscovite

2 试验研究 2.1 试验原则流程的确定

工艺矿物学给出粗精矿中白钨矿已单体解离,因此无需再磨。而影响精矿品位不高的主要原因为可浮性相近的碱土金属矿物。对于易浮的方解石、白云石等碳酸盐矿物,常采用“彼得洛夫法”加温精选[2-4]抛除。对于更为易浮的重晶石多在酸性条件下,采用栲胶、单宁酸、水玻璃等可获得较好的抑制效果[5-7]。因此原则工艺流程确定为在先碱后酸环境中,分步去除影响白钨精矿品位的碳酸盐和重晶石矿物,与此同时其它脉石矿物如石英、云母等硅铝酸盐矿物也进一步受到抑制,最终达到提高白钨精矿品位的目的。

2.2 “彼得洛夫法”加温精选试验

为去除粗精矿中的碳酸盐,采用“彼得洛夫法”进行了加温精选试验,通过条件试验确定了最佳的预处理及选别工艺条件,并据此进行了闭路浮选试验,工艺流程见图 3,试验结果见表 4。加温精矿MLA矿物含量鉴定结果见表 5

图 3 钨粗精矿加温精选闭路试验工艺流程 Fig.3 Closed circuit test process of heating cleaning tungsten rough concentrate

表 4 钨粗精矿加温精选闭路试验结果 Table 4 Closed circuit heating cleaning results of tungsten rough concentrate

表 5 加温浮选钨精矿矿物检测结果 Table 5 Testing results of tungsten concentrate by heating flotation

试验结果表明,通过加温精选白钨矿获得了有效富集,WO3回收率达到97%。经光学显微镜和MLA分析得到加温精矿中主要矿物为重晶石、白钨矿、磷灰石和黄铁矿(图 4图 5),含量在85%左右,对比精矿、粗精矿中这几种矿物主要元素分析,表明重晶石、磷灰石等杂质矿物与白钨矿同产率上浮,同时MLA分析中未见主要的碳酸盐矿物,说明“彼得洛夫法”对其重晶石、磷灰石起不到抑制作用,而对碳酸盐抑制效果明显,此阶段试验达到预期效果。

图 4 白钨矿与重晶石、石英连体 Fig.4 Connection of scheelite with barite and quartz

图 5 单体解离的磷灰石 Fig.5 Monomer dissociated apatite

2.3 钨钡分离精选试验

根据上述分析,欲进一步提高白钨矿精矿品位,应抛除其中的重晶石、磷灰石等杂质矿物,文献资料表明,在酸性条件下,两种杂质矿物均可受到较好的抑制,基于此进一步开展钨精选段需要增加钨钡分离作业。通过条件试验确定了调整剂的种类和用量,在硫酸抑制的基础上配合水玻璃加强对重晶石等脉石的抑制,钨钡分离精选试验流程及条件见图 6,试验结果见表 6

图 6 钨钡分离精选试验流程 Fig.6 Cleaning test flowsheet of the separation of scheelite-barite

表 6 钨钡分离精选试验结果 Table 6 Cleaning test results of separation of scheelite-barite

使用酸化水玻璃抑制脉石矿物,浮选指标得到了明显的改善,精矿WO3品位51.62%,BaO、P2O5已分别降至4.29%、0.58%,WO3作业回收率89.21%,总收率86.34%。但精矿中连生有黄铁矿,矿物量15%~20%,硫化物中的硫含量为10.28%,是白钨精矿冶炼过程中的有害杂质,因此需要进一步去除。

2.4 钨精矿冶金脱硫试验

工艺矿物学研究表明,精矿中部分黄铁矿与白钨矿呈连生体存在(图 7图 8),采用浮选工艺无法有效降低硫含量或WO3损失严重。因此采用了焙烧处理,将黄铁矿中的硫转变为气体二氧化硫,反应的化学方程式为式(1)~(3):

图 7 微细粒白钨矿与石英、黄铁矿连体 Fig.7 Connection of fine-grained scheelite with quartz and pyrite

图 8 黄铁矿包裹白钨矿、自然金 Fig.8 Scheelite and natural gold wrapped in pyrite

$ 4 \mathrm{FeS}_{2}+11 \mathrm{O}_{2} \stackrel{700^{\circ} \mathrm{C}}{\longrightarrow} 2 \mathrm{Fe}_{2} \mathrm{O}_{3}+8 \mathrm{SO}_{2} $ (1)

反应后,黄铁矿中的铁转变为三氧化二铁。之后加入质量分数0.76‰(对原矿)活性炭,进行还原焙烧,将三氧化二铁转变为磁铁矿或单质铁通过弱磁选选出。反应化学方程式为:

$ 6\text{F}{{\text{e}}_{2}}{{\text{O}}_{3}}+\text{C}\xrightarrow{700 ℃}4\text{F}{{\text{e}}_{3}}{{\text{O}}_{4}}+\text{C}{{\text{O}}_{2}} $ (2)
$ 2\text{F}{{\text{e}}_{2}}{{\text{O}}_{3}}+3\text{C}\xrightarrow{700 ℃}\text{4Fe}+3\text{C}{{\text{O}}_{2}} $ (3)

焙烧脱硫—磁选除铁工艺流程见图 9,试验结果见表 7

图 9 钨精矿冶金脱硫试验流程 Fig.9 Metallurgical desulfurization testflowsheet of scheelite concentrate

表 7 焙烧脱硫—磁选除铁试验结果 Table 7 Test results of roasting desulfurization-magnetic separation

试验结果表明,脱除黄铁矿后,白钨精矿品位得到了进一步的提高,最终钨精矿WO3品位69.53%,作业回收率99.92%,精选段选冶总回收率86.27%。精矿中全硫含量为1.91%,硫作为白钨精矿湿冶碱溶过程中的有害元素,主要是因为黄铁矿等硫化物易于在白钨精矿湿冶(中温碱溶)过程中溶出,影响产品品质,而此精矿中硫酸钡中的硫含量为1.54%,这部分硫在后续工艺中不溶出,其它矿物中的硫含量为0.37%,符合钨精矿YS/T 231-2007一类特级白钨精矿的标准。

3 结论

(1) 针对豫西某金尾矿中获得钨粗精矿品位难以提高的问题,从工艺矿物学角度出发,查明了主要的影响因素:与白钨矿可浮性相近的碱土金属矿物,方解石、重晶石进入泡沫产品,影响了产品质量。

(2) 选矿工艺采用“彼得洛夫法”“酸法抑钡”,针对性地分步去除了杂质碳酸盐矿物和重晶石,大幅提高了产品品质。

(3) 针对加温精矿中有害元素硫,分析了矿物来源及嵌布形态,采用火法冶金工艺进一步提高了钨精矿品位,同时消除了硫化物中的硫给后续白钨冶炼工艺带来的影响。

(4) 通过白钨精选段选冶联合工艺,最终获得白钨精矿WO3品位69.53%、回收率86.27%的选别指标。降低了下步冶炼工艺成本,为该地区同类型尾矿资源综合利用提供了依据。

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