江西冶金  2003, Vol. 23 Issue (1): 5-8
新钢公司拉丝用材(Q195L)生产工艺研究[PDF全文]
冯小明, 周洪发, 严明华, 吕瑞国    
新余钢铁有限责任公司, 江西 新余 338001
摘要:通过对拉丝用材Q195L生产工艺的研究, 找出了化学成分、轧制工艺参数与Q195线材机械性能之间的关系, 使Q195L线材性能命中率大幅度提高.
关键词拉丝用材    生产工艺    研究    
Production Process Study of Wire Drawing Materical (Q195L) at Xinsteel
FENG Xiao-ming, ZHOU Hong-fa, YAN Ming-hua, LÜ Rui-guo    
Xinyu Iron and Steel Co., Ltd., Jiangxi Xinyu 338001, China
Abstract: Through production process study of wire drawing materical Q195L, relations between the chemical composition, technological parameters of rolling and mechanical properties of Q195L wirerods are discovered.Meanwhile, percentage of hits of Q195L wirerods properties are raised.
Key words: wire drawing materical    production process    study    
1 概述

拉丝用Q195线材要求强度低、延伸好, 广泛应用于金属制品行业, 经拉拔加工成镀锌铁丝、过滤网丝和铁钉等产品, 市场需求量大, 目前Q195L线材比建筑用线材市场售价高20~50元/t, 具有良好的经济效益。

新余钢铁有限责任公司(新钢公司)生产Q195L线材已有多年历史, 但由于在冶炼、轧制等方面均存在一些装备和工艺技术问题, 致使产品性能命中率低, 大量改判Q215L, 使Q195L线材的产销量受到很大限制。为了将Q195L这一品种做优、做大、做强, 为新钢公司增创效益, 技术中心组织有关技术人员对Q195L线材的生产工艺进行研究, 并取得了良好的成效。

2 原工艺及其生产状况 2.1 新钢公司Q195L线材生产工艺流程

新钢公司生产Q195L线材的工艺流程为:12 t转炉冶炼(三钢) →吹氩喂线→连铸(120 mm×120 mm) →线材轧制(三型厂) →检验入库。

2.2 原Q195L线材生产执行的技术标准

其标准要求见表 1表 2

表 1 原Q195L化学成分要求, %

表 2 原Q195L线材力学性能要求
2.3 研究前的生产状况

在进行研究前, 生产Q195L线材的化学成分按表 1要求进行控制, 生产过程工艺的控制与建筑用线材生产基本相同, 结果Q195L命中率很低, 表 3为研究前(2001年8~9月)的实际生产指标。

表 3 研究前Q195L生产指标
3 Q195L冶炼工艺 3.1 Q195L化学成分与性能的关系研究

为了探索Q195L主要化学成分(C, Si, Mn)与强度(σb)的关系, 对某一时段Q195L的有关生产数据进行收集和统计, 处理结果见图 1图 2图 3。从图 1~3可见, 随着钢中碳、硅、锰的降低, Q195L盘条的抗拉强度随之降低。

图 1 碳含量与σb的关系

图 2 硅含量与σb的关系

图 3 锰含量与σb的关系

为了验证以上结果, 特组织待判品(DXQ195L, 即Si, Mn低出格)与Q195成分合格坯(XQ195L)的轧制对比试验, 试验统计结果见表 4

表 4 DXQ195L与XQ195L轧制情况对比

表 4可以看出, 硅、锰低出格的待判品轧制性能命中率明显高于合格Q195L坯的轧制性能命中率(提高9.87%)。

为进一步检验这一结果, 研究课题组要求炼钢厂在冶炼过程中有意识将碳、硅、锰往下限控制, 并收到了满意的效果, 结果见表 5

表 5 2002年1~3月Q195L成分与性能对照表

表 5可明显看出, Q195L线材的σb随碳、锰、硅的降低而降低, δ10随碳、锰、硅的降低而提高。理论分析, 硅、锰均是钢中主要的置换强化元素, 硅、锰含量的适当降低, 对降低线材强度, 提高塑性有利, 这与生产试验结果是一致的。

基于以上理论的分析及生产实际验证情况, 技术中心于3月18日下文修改内控标准(即将硅取消下限, 锰的下限由0.25%下调至0.15%), 内控标准修改后, 冶炼命中率及综合命中率均有明显提高。

3.2 冶炼Q195L的主要工艺措施

(1) 提高供氧压力(0.95~1.15 MPa), 延长终点压枪时间(大于60 s), 提高终点碳命中率, 减少碳高出格现象。

(2) 调整锰铁加入量(吨钢加入量减少0.5 kg左右), 减少锰高出格。

(3) 采用无碳覆盖剂替代碳化稻壳, 减少中间包钢液增碳。

4 Q195L轧制工艺研究

分析认为化学成分一定时, 轧制过程中各项工艺参数对成品线材的性能有不同程度的影响。为了探索三型厂生产线主要工艺参数与成品线材性能的关系, 先后做了一系列模拟试验和现场试验。

4.1 模拟试验

工艺研究组认为在轧机及坯料尺寸一定的情况下, 影响线材性能的主要工艺参数是温度和冷却速度。为此, 研究组在现有条件下进行了一系列模拟试验。

试样来自同一根Q195L盘条, 加热是在箱式电阻炉内进行, 炉温升至事先设定的温度后, 将试样放入炉内加热保温10 min, 然后以不同的冷却方式冷却, 再测σb和晶粒度。试验结果见表 6

表 6 模拟试验结果

表 6可以看出:

(1) 无论是正火还是退火状态试样的σb基本都是随试样加热温度的提高而降低(即△σb值负值越大)。其原因是试样加热温度高, γ晶粒相对粗大, 转变后α的晶粒也就相对粗大, 而晶粒尺寸与σb成反比关系。试验结果间接验证了提高终轧温度和吐丝温度有利于降低盘条的σb

(2) 相同加热温度不同的冷却方式, 试样的σb有明显的差异, 冷速越快σb越高。同样1 000 ℃加热, 水冷与炉冷试样的σb相差218.2 MPa。这间接验证了盘条轧后的冷却方式对盘条的性能有显著影响。正因如此, 真正的高速线材轧机生产线一般都设有加速冷却(穿水、鼓风)和延迟冷却装置, 以便生产不同性能要求的线材。

(3) 热轧盘条试样经300 ℃重新加热保温(即去应力退火)后, σb也有明显下降。这说明三型厂生产线由于散卷辊道短(仅48 m, 一般高线70~80 m左右), 盘条集卷后取样温度约600 ℃~700 ℃, 取样空冷, 试样仍有较大的内应力并且α相中碳的析出仍不充分, 因此给试样重新加热保温, 随着应力的去除, 碳充分析出, σb下降。

4.2 现场试验

基于以上模拟试验结果, 结合三型厂生产线的实际情况(现场试验的可行性), 研究组先后在现场做了两次试验。

4.2.1 热轧盘条穿水与不穿水试验

为了验证实际生产中, 盘条终轧后穿水与不穿水冷却组织和强度的影响有多大, 研究小组在三型厂轧制Q215过程中, 将南线一组(共3组)冷却水全开; 北线3组全关。南北两线同时各轧5卷(即保证是同一冶炼炉号)。取样测试结果见表 7

表 7 Q215盘条穿水与不穿水性能和晶粒度的比较

表 7可以看出, Q215盘条穿水与不穿水, σb相差17 MPa, 而δ10差别不大, 晶粒度相差一级。试验结果表明, 终轧后盘条穿水与不穿水冷却对σb还是有一定的影响。

4.2.2 不同取样温度性能对比试验

鉴于模拟试验结果(即热轧盘条试样经300 ℃退火处理后, σb明显下降), 研究小组认为, 热轧成品盘条的实际强度可能会低于试样的强度。因为通常Q195L的取样温度在700 ℃左右, 取样后放在地上空冷, 而成品盘条是成卷堆冷。为此, 研究小组在现场先按通常取样方法取8个样(每卷一个样), 然后待这8卷盘条冷却至100 ℃左右时, 再取8个样, 测其强度。试验结果见表 8

表 8 不同取样温度性能对比试验结果

表 8的结果可以看出, 700 ℃取样的σb, σs总体上高于100 ℃的取样值, 差异不大, △σs为5.35 MPa, △σb为2.5 MPa。差异不大的原因, 可能是受现场取样条件的限制, 16个试样都是取自每卷盘条的外圈。成品盘条堆冷时, 外圈的冷却速度与700 ℃取样后空冷的冷速相差不大。

基于以上试验及分析不难得出:降低盘条的强度从轧制工艺上可采取的有效措施为:

(1) 提高终轧温度和吐丝温度, 使盘条的晶粒尺寸更大一些。

(2) 减缓散卷运输过程的冷却速度, 使γ中碳充分扩散, 最终得到氟的量相对更多, 磷的片层间距更大。

(3) 集卷后在某一个温度(300 ℃左右)保温一定的时间, 让内应力充分去除及固溶于α相的碳充分析出。

但是三型厂的实际情况, 这3条有效的技术措施都很难实施:

(1) 提高终轧温度首先必须保证钢坯有足够的加热温度和保温时间, 然而三型厂现有的加热炉的实际加热能力及产量指标都不允许。

(2) 减缓散卷运输过程的冷速, 三型厂这条生产线没有延迟冷却设施且整个散卷输送线距离短。

(3) 集卷后在某个温度区间保温一定时间。三型厂现有的生产场地条件也是不允许的。

为此轧制Q195L线材采取了以下技术措施:

(1) 关小终轧冷却水, 尽可能提高吐丝温度。

(2) 避免散卷辊道轴承冷却水喷洒到盘条上。

5 Q195L生产工艺研究成效

根据对Q195L生产工艺的研究结果, 在实际生产中, 采取相应技术措施后, Q195L线材命中率大幅度提高, 研究前及研究期间冶炼、轧制及综合命中率见表 9

表 9 2001年8月~2002年6月冶炼、轧制及综合命中率, %
6 结论

(1) 适当降低Q195L线材的碳、硅、锰含量, 可以降低强度, 提高塑性。

(2) Q195L线材轧制过程的温度(加热温度、终轧温度、吐丝温度)和轧后冷却速度对线材的强度有显著影响。

(3) 通过对Q195L线材生产工艺的调整, Q195L生产命中率大幅度提高。