| 汽轮机轴向位移装置的故障特征及处理 |
新余钢铁集团有限公司第一动力厂8号汽轮鼓风机为陕西某公司生产的AV56 - 14轴流压缩机,驱动用原动机为杭州某公司生产的NK40/56工业汽轮机,额定功率为18370kW, 汽轮机工作转速为5940r/min。汽轮机转子有2个轴承座支撑,由一级复速级和二十级压力级组成,轴承座座落在汽轮机汽缸上。2003年5月完成整套机组的启动调试并投入运行。
2008年1月7日,机组在运行过程中,突然发生跳闸停机现象。通过检查机组运行记录后,发现各轴承振动、温度、润滑油压等参数均在正常范围内。在机组重新启动过程中, 轴向位移达到0.793mm,机组轴向位移保护装置动作导致停机。经检查,发现汽轮机推力瓦块磨损。机组揭盖检修及更换汽轮机推力瓦后,在检修回装调校轴向间隙时,出现现场打表测出的轴向间隙与控制室后台显示的轴向间隙不符。打表测出的轴向间隙为0.5mm,后台轴向位移显示只有0.28mm,这表明轴向位移保护装置已不能有效保证汽轮机的安全运行。
2 汽轮机轴向位移保护装置的工作原理轴向位移测量是指转子的推力盘相对于轴承座的轴向位置,可以用来监测推力方向和推力轴承瓦块是否磨损。汽轮机运行过程中,蒸汽在其通道中流动时会产生相当大的轴向推力,因此在汽轮机上均设有推力轴承平衡这一轴向推力,并由其来维持汽轮机通流部分正常的动静轴向间隙。在机组运行时,汽轮机转子轴的推力盘依靠油膜支撑在推力轴承的乌金瓦上。轴向推力增大的常见原因有: ①负载增加,则主蒸汽流量增大,各级整体压差随之增大,使机组轴向推力增大; ②主蒸汽参数降低,各级的反动度都将增大,使机组轴向推力增大; ③隔板汽封磨损,漏汽量增加,使级间压差增大; ④机组通流部分因蒸汽品质不佳而结垢时,相应级的叶片和叶轮前后压差将增大,使机组的轴向推力增加; ⑤发生水冲击事故时,机组的轴向推力将明显增大。无论以上何种原因导致轴向推力增大并破坏了推力瓦油膜时,都会造成推力瓦磨坏或汽轮机动静部分碰擦等事故,因此,汽轮机都装有轴向位移保护装置。当轴向位移达到一定值时,保护装置会发出报警信号;当轴向位移达到危险值时,保护装置会切断进汽并紧急停机。
汽轮机轴向位移保护装置常用的种类有液压式和电磁式。新钢第一动力厂8号汽轮鼓风机的机组轴向位移检测报警装置采用Bently 3500监测系统,该系统是目前最新的机器检测系统,能够通过多种传感器采集数据,提供连续、在线监测功能,适用于机械保护。Bently 3500监测保护系统由传感器(探头、延长电缆、前置器)、监视器框架、计算机软、硬件组成。
汽轮机轴向位移测量装置安装在前轴承箱内,由轴向位移承载装置(包括转子轴头、调节螺母、连接套、支架、螺帽、位移探头)、前置器、轴向位移显示控制器、PLC控制系统依次连接而成。支架内部前端设有位移探头,支架外部后端设有螺帽。只要探头靠近被测对象, 在传导材料中就能产生涡流,当探头与被测对象之间的距离最小时,产生的涡流最强,吸收的能量最大,这样就造成回电的信号最小,电压低,振幅小。相反,当探头与被测物体之间的距离最大时,产生的涡流最弱,吸收的能量最少,这样就造成回电的信号最强,电压高,振幅大。这个电压通过计算机运算后作为轴向位移保护动作的控制讯号,当轴向位移达到危险数值时, 就控制回路使磁力断路油门(电磁阀)动作,关闭主汽门和调速汽门。
3 轴向位移装置故障原因分析新钢第一动力厂的汽轮鼓风机是在生产运行过程中突然跳闸停机,重新启动过程中发生转子轴向位移超标而自动停机的。通过分析, 发现轴向位移装置故障的原因可能有以下几个方面:
1) Bently 3500监测保护系统在设备检修拆装过程中线路未连接好,从传感器探头到监测器的电缆部分在拆装时有松动或短路、监测器或传感器之间的回装连接不正确。
2) Bently 3500组态软件在检修调校过程中被修改,引起检测器或I/O模块的参数发生改变。
3) 轴位移监测探头、延长电缆、前置器和监视器出现故障或损坏。
4) 在检修拆装过程中,转子轴头、调节螺母、连接套、支架等出现松动。
5) 探头与电缆连接时,接头处有油污或水,使探头的电特性改变。
6) 轴向位移检测用的发讯盘在长期运行中出现磁化,引起轴向位移检测不准。
4 故障处理及调试根据事故分析原因,进行了以下处理:
1) 检查Bently 3500轴向位移监测保护系统回装情况。拆开汽轮机前轴承座端盖, 对检修拆装过的各部件进行梳理并确认。首先,将轴向位移探头、调节螺母、连接套、支架等重新调整紧固,系统连接重新清理并紧固,确保连接及安装参数正确。然后,现场打百分表进行轴向间隙检测比对,确认后台轴向位移显示值与现场百分表计量结果不一致,说明故障未得到消除。
2) 检查轴向位移装置的性能。通过更换轴向位移探头,将延长电缆、前置器、监测器进行性能对比,结果表明Bently 3500轴向位移监测保护系统的各部件性能正常,因此排除了轴向位移装置相关部件存在性能缺陷的可能。
3) 轴向位移检测发讯盘的磁化性能检验。拆开机组联轴器保护罩,在后轴承座改装一套轴向位移探头支架,轴向位移探头移至后轴承箱内。现场打百分表进行轴向间隙检测对比,静态检测到现场百分表与后台轴向位移显示值一致。调整机组轴向位移报警及停机值。汽轮机轴向位移报警值为-0.56 ~ +0.56mm,汽轮机轴向位移停机值为-0.80 ~ + 0.80mm。开机进行热态性能试验,由于受汽轮机膨胀的影响,在机组启动加速过程中,轴向位移保护装置动作停机。
4) 检查处理轴承座架、瓦架等的联接。
NK40/56工业汽轮机后轴承座支撑在汽轮机的排汽缸上,用后轴承座上的调整元件来调整其位置高低,然后用螺栓压紧。
前支座用2只偏心导柱固定,其部件通过螺栓联接。机组经多年运行后,螺栓紧固的预紧力降低,会造成连接件刚性变差。为检测连接件刚性是否变差的问题, 现场打2块百分表,其中1块百分表架设在轴向位移探头的支架上,检测时能保证现场表与后机显示表计量一致,另1块表架设在前轴承座上(如图 1所示),用于检测轴承座的弹性变形量。
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| 图 1 现场百分表架设示意图 |
通过以上措施,静态调试时,现场百分表计量轴向间隙与后台显示的轴向间隙达到一致,机组开机热态检测结果也恢复正常。目前机组运行时轴向位移显示值为0.28mm左右。
5 结语轴向位移保护是大型高速旋转设备安全运转的重要保障,其参数在设备运行中一旦出现异常必须认真分析原因并尽快解决。轴位移装置故障产生的原因除了装置本身出现故障外,装置的安装调整方面出现偏差也会引起轴位移检测错误。新钢第一动力厂在此次处理轴位移装置异常中,就是把调校轴位移时承轴座架、瓦架等连接件的弹性变形造成的误差给予消除, 使检测轴位移的准确率得到提高。
2011, Vol. 31

