| 65Mn钢带断裂原因分析 |
2. 新余钢铁集团有限公司,江西 新余 338001
2. Xinyu Iron and Steel Group Co., Ltd., Xinyu 338001 Jiangxi, China
65Mn钢具有淬透性好, 脱碳倾向小, 最终产品硬度较高的特征, 且价格低廉, 切削性好。广泛应用于汽车、火车等交通运输工具制造业及电子业。它主要加工成钢丝、钢带, 用于制造各种截面较小的扁、圆弹簧, 板簧和弹簧片等; 也可制造圆锯片, 用于高速切削各类型钢、钢管和钢筋。但它有过热敏感性, 易产生淬火裂纹, 回火脆性以及冷变形塑性低等缺点, 易在后期加工及使用过程中出现问题[1, 2, 3, 4]。
本文对65Mn钢带断裂的原因进行分析, 并提出改进措施。
2 实验内容为提高65Mn钢带品质, 改善其加工性能, 本实验对断裂钢带的断口处分别进行OM及SEM分析, 查看其微观组织及断口形貌, 同时对未断裂的部分进行取样, 并做相同的分析。通过对观察结果进行对比分析, 对造成断裂的原因进行讨论, 提出相应的工艺改进措施。
3 实验方法本次试验分析所采用的试样取自断裂的65Mn钢带, 同时也对正常的钢带进行了取样分析, 以便进行对比, 钢的化学成分见表 1。对进行金相观察的试样首先进行研磨抛光, 然后把抛光面放在苦味酸酒精溶液中浸蚀1分钟, 取出用清水冲洗, 最后风干, 以备观察。而对于SEM-ESD分析, 是把带有断口的试样放入专用的清洗容器中, 加入纯酒精溶液进行清洗, 然后取出、风干、进行分析。
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表 1 实验分析用钢的化学成分 |
正常的65Mn钢带的微观组织以珠光体为主, 并分布有少量的铁素体, 其组织的大小及均匀度决定了它的力学性能, 也会对加工性能产生影响。因此, 当65Mn基体中产生异常组织, 或者组织不均匀时, 在加工受力的情况下就会因应变不同而产生应力集中, 发生断裂。此次发生断带现象的65Mn厚度为6 mm, 断口部位的1/4及1/2处组织如图 1所示。
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| 图 1 OM微观组织 |
由图 1可以看出:此处65Mn带钢的基体组织都是珠光体和不连续的铁素体组成, 1/2处的组织大小和1/4处相比差别不大, 但是在1/2处有带状组织存在。带状组织和基体交接处, 应变过程中易产生应力集中而导致裂纹产生, 从而造成加工过程中断裂的可能。而未发生断裂部分的组织均匀一致(如图 2所示), 这样在受力过程中, 就会一致变形, 而不易导致断裂。
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| 图 2 正常的基体组织 |
网状或半网状铁素体组织如图 3所示。SEM观察的组织可以看出, 在晶界处(奥氏体晶界)有网状和半网状铁素体析出, 组织以珠光体为主加部分屈氏体。试样中心金相组织如图 4所示, 可以看出中心偏析严重, 但没有看到网状或半网状铁素体, 珠光体也更加细小, 心部有白带, 白带中有断裂时产生的延伸裂缝, 与白带方向一致, 这说明白带处是试样薄弱点, 这也与断裂位置的分层吻合(如图 5所示)。
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| 图 3 网状或半网状铁素体组织 |
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| 图 4 心部的带状组织 |
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| 图 5 试样断裂处 |
对白带部分的组织形貌进一步观察, 发现也是片层状珠光体, 但间距比基体组织更加细小(见图 6)。在白带与基体交界处有两条细长的铁素体带, 在受力时, 铁素体比较软, 首先产生滑移, 而附近又是比较硬的屈氏体, 滑移带无法通过, 容易萌生裂纹, 进一步受力就会引发断裂。
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| 图 6 白带两侧的铁素体带 |
对断口试样分层处进行扫描, 发现断口为中心分层, 中心层为木纹状, 为完全脆性断裂, 而两边断口为石头状, 韧性相对较好, 木纹状的Mn质量分数高达2.43% (如图 7, 表 2所示), 基体中的Mn质量分数为1.03%;而正常断口形貌呈韧性断裂, 断口处布满韧窝(如图 8所示), 其断口处Mn的质量分数和冶炼成分基本一致(见表 3)。因此, Mn的偏析促进了脆性组织的产生, 导致受力时的不一致变形而对钢组织产生破坏。另外, 在中心层还发现夹杂物颗粒, 含有Si和O, w (Mn)高达16.52%, w (S)为9.33% (如图 9, 表 4所示), 表明有MnS生成, MnS属于韧性夹杂物, 可以随着钢基体变形, 但由于跟钢基体的延伸不一致, 致使在二者的交界处产生应力, 当钢基体受外力作用变形而产生应变时, 易在此处产生裂纹。所以, MnS夹杂物也会对断裂起一定的促进作用。
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| 图 7 断口中心形貌 |
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表 2 断口中心处成分 |
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| 图 8 正常断口处的形貌 |
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表 3 正常断口处成分 |
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| 图 9 断口处的夹杂物及成分 |
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表 4 断口中心处夹杂物成分 |
针对上述现象, 提出相应的工艺改进措施。
1) 通过控制钢水过热度, 恒定铸机拉速, 重点控制好铸机的开口度及接弧精确度, 选择合适动态轻压下参数, 减少铸坯中心偏析, 防止铸坯内部出现裂纹。
2) 提高钢水纯净度, 强化冶炼过程中夹杂物的去除, 尤其要控制软吹时间, 要大于6分钟。
3) 控制精轧终轧温度在(850±15) ℃, 层流冷却采用25%低强度多路段冷却, 每段只开一排水管, 尽可能降低冷却速率; 提高钢卷存放场地环境温度, 防止因异常冷却而出现不良组织。
6 结论通过对微观组织及断口处的形貌分析和对断裂的原因进行讨论, 得出主要结论如下:
1) 断裂主要是由于异常组织(网状渗碳体、过冷组织屈氏体等)产生所引起。
2) 当钢带中心出现带状组织时, 在受力时会产生不一致变形, 从而加剧断裂产生。
3) 断裂的钢带中存在着成分偏析现象, 成分的偏析会降低局部组织的相变点, 从而导致异常组织的出现。
4) 钢带中夹杂物以MnS为主, 由于跟钢带基体的变形不一样, 易在二者的接触面上产生应力集中, 对钢带断裂也有一定的影响。
| [1] |
孙晓燕, 席守谋, 张建国. 65Mn钢带断裂失效分析[J]. 热加工工艺, 2005(9): 64-65. |
| [2] |
陈刚, 王世付, 程德利. 65Mn环件断裂的失效分析[J]. 安徽冶金, 2007(2): 5-7. |
| [3] |
余兆新, 赵海丽, 王继良. 65Mn垫圈断裂失效分析[J]. 化学工程与装备, 2009(6): 63-65. |
| [4] |
顾雪波, 许涛, 熊华, 等. 65Mn钢波形垫圈断裂分析[J]. 失效分析与预防, 2008(4): 55-59. |
2012, Vol. 32









