江西冶金  2016, Vol. 36 Issue (2): 25-27
210 吨 RH 真空炉真空泵改造后节能效果分析[PDF全文]
易红兵, 陈登国, 黄珍    
新余钢铁集团有限公司,江西 新余 338001
摘要:RH 真空炉全蒸汽泵蒸汽消耗偏高,转炉余热锅炉自产蒸汽不能满足 RH 炉与 VD 炉同时生产要求。参考外厂真空泵系统的生产运行经验,对二钢厂 RH 真空泵系统进行了改造,对比改造前后蒸汽的消耗量,分析了改造后节能效果。
关键词真空炉    真空泵    水环泵    节能    
Energy Saving Effect Analysis for Vacuum Pump of 210 - tons RH Vacuum Furnace After Transforming
Yi Hongbing, Chen Dengguo, Huang Zhen    
Xinyu Iron and Steel Group Co., Ltd.Xinyu 338001 Jiangxi, China
Abstract: Steam consumption for full steam pump of RH vacuum furnace is on the high side. The steam produced by waste heat boiler of the converter can't meet the required amount when the RH furnace and VD furnace are operated at the same time.Reference is made for the vacuum pump system of other plants,to modify RH vacuum pump system of No. 2 Steelmaking Plant. Compare the steam comsumption before and after the modification,the energy saving effect is analyzed.
Key words: vacuum furnace    vacuum pump    water circulation pump    energy saving    
0 概述

新钢第二炼钢厂有 1 座 210 t RH 真空炉和 1 座210 t VD 炉,真空泵系统均为全蒸汽泵,共五级泵( 即 B1,B2,B3,4a \ 4b,5a \ 5b) 。蒸汽压力在 0. 9MPa 时,RH 炉全泵投入使用蒸汽瞬时消耗量约为43 t /h,VD 炉全泵投入时,蒸汽瞬时消耗量约为 48t /h,转炉正常情况下自产蒸汽约 35 ~ 45 t /h,当 时生产,必须外引动力厂高品质蒸汽,减温减压保供生产。2013 年全年外引蒸汽量为 51 863 t,平均每月外引蒸汽 4 321. 92 t,可见蒸汽消耗量很大。

1 蒸汽消耗分析

从有效利用率来看,VD 炉 有 效 利 用 率 较 低,2014 年有效利用率为 9. 7% ,平均每月炼钢 109 炉,月产量 2. 25 万 t; RH 炉有效利用率较高,2014 年有效利用率为 68% ,平均每月炼钢 543 炉,月产量 来看,2014 年 VD 炉平均每月消耗 3 300 t,RH 炉平均每月消耗 1. 56 万 t,可见蒸汽消耗量主要在 RH炉。因此,改造 RH 炉更有利于节能。

RH 炉真空泵抽气能力为 1 000 kg /h,RH 真空炉蒸汽压力为 0. 9 MPa 左右时,投入真空泵蒸汽消耗量情况见表 1

表 1 投入真空泵蒸汽消耗量情况

投入 5a,5b 泵后,蒸汽瞬时消耗量约 25 t /h,再投入 4a,4b 泵后,蒸汽瞬时消耗量约 43. 5 t /h; 投入 B3,4a,5a 泵后,蒸汽瞬时消耗量约 34. 3 t /h; 投入 B2,B3,4a,5a 泵后,蒸汽瞬时消耗量约 39. 5 t /h; 投入 B1,B2,B3,4a,5a 泵后,蒸汽瞬时消耗量约 43 t /h。5a,5b 泵蒸汽消耗量最大,如改造 5a,5b 泵,将省下 5a,5b 的蒸汽消耗量,全泵投入将省下 5a 的蒸汽消耗量。

2 改造方案和内容

目前国内有两种改造方式[1-3] : 一种是全机械泵,另一种是蒸汽泵 + 水环泵。全机械泵的投资费用较高,全国产化的投资费用约 2 500 万元,进口和国产泵搭配的投资费用在 3 000 万元以上。机械泵故障率较高,国内并无成功先例,重钢是全进口机械泵,所有泵已返厂维修过一次。机械泵维修周期较长,数量较多,一套真空泵组系统有 20 台,且占地面积较大,而我厂现场没有足够场地。蒸汽泵 + 水环泵运行稳定、故障率低,在国内技术比较成熟并得到广泛应用,如上海宝钢一炼钢厂 300 t 4 号 RH、二炼钢厂 300 t 6 号 RH 炉、天津大无缝钢管厂 100 t VD炉和 150 t VOD 炉、舞阳钢厂 120 t VD 炉都在使用。所以,我们选择了蒸汽泵 + 水环泵的形式对现有真空泵进行改造。

蒸汽泵 + 水环泵真空系统工作原理示意图见图 1,利用原有的前四级泵( 即 B1,B2,B3,4a \4b) ,甩掉第五级泵( 5a \5b) ,主泵由蒸汽喷射泵( B1 + B2 +B3 + 4a) + 水环泵组成,辅泵由蒸汽喷射泵( 4a \4b)+ 水环泵组成。甩掉( 5a \5b) 后,从 C2 冷凝器处引出抽气管接到 4 台水环泵上,水环泵排出的气汇总到总排气管,通向厂房顶外排。同时在 5a 前加装气动阀( 见图 1 中 E5a) ,以保证水环泵与蒸汽泵互相切换,即新增水环泵不影响全蒸汽喷射泵的使用,二者可互为备用。

图 1 蒸汽 + 水环泵真空系统工作原理示意图

全蒸汽泵炼钢时,先开 5a \ 5b,真空度达到 30kPa 后再投 4a \4b; 真空度达到 10 kPa 后,关掉 5b,4b,投 B3 泵; 真空度达到 1kPa 后,投 B2 泵; 真空度达到 500 Pa 后,投 B1 泵,正常开启 B1,B2,B3,4a,5a 蒸汽泵的蒸汽瞬时流量为 43 ~ 45 t /h,随蒸汽压力的变化,流量会有上下波动。冷凝器的冷却水量为 1 600 ~ 1 800 m3 /h。

图 2 为水环泵组示意图。

图 2 水环泵组示意图

进水设计用 RH 炉浊环水,结合现场实际情况,改用连铸二冷水,3 台泵最大水量为 60 m3 /h,压力为 0. 45 MPa,水环泵用水通过管道排至 RH 炉热水井。水环泵组进气管接 C2 冷凝器,排气管外排厂房房顶。水环泵组共 4 台,3 开 1 备,根据需要,可选择自动或手动操作,操作模式根据水环泵情况选择。如用蒸汽泵 + 水环泵,先甩掉 5a,5b 泵,即将新增的气动阀( E5a) 和图 1 中 317 阀关闭,启动 3 台水环泵,其他操作程序和全蒸汽泵一样,当 B3 泵启动时,水环泵自动停下 1 台,此时 2 台水环泵已经能够满足工艺要求的真空度。开启 B1,B2,B3,4a 和 2 台水环泵,真空度达到极限真空时,蒸汽压力为 0. 87MPa,此时蒸汽的瞬时消耗量为 30. 5 t /h,随蒸汽压力的波动,流量会小幅波动。冷凝器冷却水量为1 400 ~ 1 500 m3 /h 可满足生产要求。RH 炉真空泵改造前后的参数对比见表 2

表 2 RH 炉真空泵改造前后主要性能参数对比
3 改造前后对比分析 3.1 改造前后单炉蒸汽消耗量对比分析

RH 炉真空泵改造前后单炉钢所需的蒸汽消耗量见表 3。从表 3 可知,改造前单炉蒸汽消耗量为33. 7 t /炉,改造后单炉蒸汽消耗量为 22. 1 t /炉,平均每炉钢节约蒸汽 34. 42% 。

表 3 改造前后送 RH 炉单炉钢所需的蒸汽消耗量
3.2 改造前后部分钢种蒸汽消耗量对比分析

RH 炉真空泵改造前后对部分钢种蒸汽消耗量数据进行跟踪,蒸汽具体消耗量见表 4。由表 4 可知,RH 炉冶炼周期越长的钢种蒸汽消耗量也越多,但相同钢种在改造后蒸汽消耗量均比改造前有所减少,如钢种 800WR 最大减幅达到 32. 1% 。

表 4 部分钢种在 RH 炉真空泵改造前后蒸汽消耗量
4 结论

RH 炉真空泵系统将末级泵改为水环泵以后,投产运行正常,蒸汽压力为 0. 87MPa,平均每炉钢节约蒸汽 34. 42% ,800WR 钢种节约蒸汽消耗量幅度达到 32. 1% 。蒸汽泵 + 水环泵比全蒸汽泵更节能,运行平稳,值得推广应用。

参考文献
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