江西冶金  2014, Vol. 34 Issue (6): 23-26
42Mn刀模用带钢冷弯开裂原因分析及改进措施[PDF全文]
喻建林1,2, 吕瑞国2, 唐小勇2, 刘志芳2    
1. 江西理工大学,江西 赣州 341000;
2. 新余钢铁集团有限公司,江西 新余 338001
摘要:对42Mn刀模用带钢冷弯开裂的原因进行了分析,结果表明:热处理后带钢硬度偏高和带状组织严重是造成带钢开裂的主要原因,通过优化42Mn带钢的生产工艺,有效地改善了带钢冷弯开裂现象
关键词42Mn    冷弯开裂    带状组织    硬度    
Reason Analysis and Improvement Measures for Cold Bending Crack of 42Mn Die Cutter Strip
Yu Jianlin1,2, Lyu Ruiguo2, Tang xiaoyong2, Liu Zhifang2    
1. Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000 Jiangxi,China;
2. Xinyu Iron and Steel Group Co. ,Ltd. ,Xinyu 338001 Jiangxi,China
Abstract: The reasons of cold bending crack are analyzed for 42Mn die cutter strip. The results show that the hardness after heat treatment on the high side and banded structure are the main causes of crack. Production process for the 42Mn steel strip is optimized, which effectively improve the phenomenon of cold bending crack
Key words: 42Mn    cold bending crack    banded structure    hardness    
0 前言

42Mn优质碳素结构钢,因其具有强度高、淬透性好、脱碳倾向小、价格低廉等特点,广泛用于制造各种截面的刀具、链条和切割皮革、纤维板的刀模具。

42Mn刀模用带钢生产工艺:热轧卷板宽带钢→分条→酸洗→冷轧→淬火、回火→加工成型刀模片→刀刃高频淬火→成品检验。但近一段时间以来,客户反映规格为2. 5 mm的刀模用带钢成品进行冷弯检测时出现了开裂问题。为了有效解决冷弯开裂问题,有必要对开裂试样进行系统分析,找出主要原因,并提出改进措施。

1 理化检测分析 1.1 化学成分分析

取冷弯开裂刀模带钢试样进行化学成分分析,结果见表 1

表 1 冷弯开裂刀模片化学成分
1.2 金相分析

对冷弯开裂刀模带钢取样,用DMIRM型金相显微镜进行金相检验,按GB /T 10561—2005标准对其评级,评级情况为: A0. 5,B0. 5,C0,D0. 5(A为硫化物夹杂,B为氧化铝夹杂,C为硅酸盐夹杂,D为球状氧化物夹杂)。试样经4%硝酸酒精侵蚀后进行显微组织观察,其基体组织为回火屈氏体(见图 1),带状组织为3. 0级(见图 2)。

图 1 冷弯开裂试样金相组织

图 2 冷弯开裂试样带状组织
1.3 硬度分析

在冷弯开裂刀模带钢上取样进行硬度检验,硬度值见表 2

表 2 试样硬度值
1.4 电镜分析

用QVANTA400扫描电镜观察断口夹杂物及断口形貌,见图 3

图 3 冷弯开裂试样断口形貌电镜照片
2 分析讨论

从冷弯开裂刀模带钢试样检测结果来看,化学成分满足成品技术要求。经淬、回火后,基体组织为回火屈氏体,非金属夹杂物级别控制较好,但带状组织级别达到3. 0级。

图 3断口形貌来看,断口形貌以准解理断口为主,属于脆性断口,断口处未发现夹杂物,可初步排除因晶粒内部非金属夹杂物造成开裂。

刀模带钢选用材质为42Mn,属于中碳钢,其中碳的质量分数为0. 38% ~ 0. 45%,锰的质量分数为0. 80% ~ 0. 95%。C,Mn含量相对较高,Mn元素会降低钢的A3和A1相变临界温度,在连铸过程中容易产生C - Mn成分偏析。Mn易与C结合,合金元素在钢液中不均匀分布会导致碳的不均匀分布。当树枝干富含铁成分较纯,而树枝间富含溶质Mn元素时,在铸坯冷却过程中,由奥氏体析出先共析铁素体时,铁素体将在含C较低的树枝上形核并长大,而富含C,Mn溶质的树枝间就会形成珠光体,产生带状组织。从检测分析来看,冷弯开裂刀模带钢试样的带状组织达到3. 0级,钢材中存在较严重带状组织会导致钢材显现出各向异性,带状垂直方向的机械性能相对较差。

成品刀模片的洛氏硬度要求为35 ~ 37 HRC。42Mn经淬火后,得到的马氏体组织为碳的过饱和并具有很高畸变能的非平衡组织,其硬度高,韧性差。在回火过程中随着回火温度的升高会发生马氏体的分解、残余奥氏体的转变、碳化物的转变、碳化物的聚集长大及α相的再结晶等组织转变。刀模片基体中的畸变能会发生释放,碳的活动能力也加强,马氏体组织会自发地向铁素体和渗碳体(碳化物)的稳定状态转变。从开裂刀模带钢试样洛氏硬度检测分析可知,出现开裂刀模片成品的洛氏硬度平均值为38. 5HRC,高于客户的技术要求。刀模片硬度高,韧性相对较差。刀模片进行冷弯检测时,在外界应力集中作用下易萌生裂纹源,最终导致刀模片开裂。

综合以上分析可知,带状组织严重和淬、回火后刀模片硬度偏高是造成42Mn刀模带钢开裂的主要原因。

3 工艺改进措施

根据分析结果,我们采取如下的工艺改进措施:

1) 钢水过热度控制在20 ~ 30℃。当钢水的浇注温度低时,可大量增加晶核,较早地阻止柱状晶生长,形成较大的等轴晶区,从而改善铸坯组织,减少偏析;

2) 合理控制拉速;

3) 合理控制二冷强度;

4) 采用动态轻压下;

5) 采用电磁搅拌。通过电磁力作用,使树枝晶破碎,其破碎片作为等轴晶核心长大,扩大等轴晶区,增加了铸坯心部中释放出来的潜能和过热量,减少了钢水凝固时的收缩量,从而较大程度地改善了偏析;

6) 适当延长板坯在炉时间,提高终轧温度,层流冷却采用前段集中冷却;

7)在不改变回火时间的前提下,将回火温度由380 ℃提高至410 ℃。

4 工艺改进后的检测结果

工艺改进后,刀模带钢开裂现象明显减少。对改进后未出现开裂的试样进行了金相和硬度分析。

4.1 金相分析

用DMIRM型金相显微镜对试样进行金相检验。按GB /T 10561—2005标准对其评级,评级情况为: A0. 5,B0. 5,C0,D0. 5(A为硫化物夹杂,B为氧化铝夹杂,C为硅酸盐夹杂,D为球状氧化物夹杂)。试样经4%硝酸酒精侵蚀后进行显微组织观察,其基体组织为回火屈氏体(见图 4),带状组织为1. 5级(见图 5)。

图 4 冷弯未开裂试样金相组织

图 5 冷弯未开裂试样带状组织
4.2 硬度分析

对冷弯未开裂刀模带钢取样进行硬度检验,硬度值见表 3。由表 3可看出: 42Mn刀模带钢的带状组织由3. 0级降低至1. 5级,洛氏硬度由HRC38. 5降至HRC35. 7,达到了客户的要求。刀模带钢进行冷弯检测时未出现开裂现象。

表 3 调整工艺后冷弯未开裂刀模片试样硬度值试样状态试样编号硬度值
5 结论

1) 带状组织严重及硬度偏高是造成42Mn刀模带钢冷弯开裂的主要原因。

2) 通过优化炼钢工艺和热轧工艺,有效地减少了42Mn的带状组织。

3) 对热处理工艺进行了优化,降低了刀体硬度,达到了客户的要求。

4) 经一系列工艺改进,42Mn刀模带钢冷弯开裂现象得到了明显改善

参考文献
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