江西冶金  2017, Vol. 37 Issue (6): 1-3
常化工艺对50W470无取向硅钢组织和性能的影响[PDF全文]
裴伟    
新余钢铁集团有限公司,江西 新余 338001
摘要:研究常化在50W470无取向硅钢生产中的作用。常化使热轧板晶粒尺寸长大,从而使最终产品的再结晶晶粒尺寸增大,且能提高(<100>//RD) 再结晶织构强度,同时减弱{111}<112>再结晶织构强度; 通过对再结晶晶粒尺寸和织构的优化,使铁损(P15/50)降低,而磁感强度(B50)增加,硅钢的性能得到改善。
关键词常化    金相组织    织构    性能    硅钢    
Effect of Normalizing Process on Microstructure and Magnetic Property of 50W470 Non-oriented Silicon Steel
Pei Wei    
Xinyu Iron & Steel Group Co., Ltd. Xinyu 330081 Jiangxi, China
Abstract: The effects of normalizing on the 50W470 non-oriented silicon steel are researched. Normalizing increases the grain size of the recrystallization grain by raising the gain size of hot coil which can improve the recrystallization texture intensity (<100>//RD), and reduced{111}<112> recrystallization structure strength. The iron loss (P15/50) decreased, and the magnetic induction(B50) increase and the performance of silicon steel are improved by optimizing the recrystallization grain size and texture.
Key words: normalizing    microstructure    texture,magnetic    properties    silicon steel    
0 前言

在无取向电工钢的生产过程中,对于含硅量较高的高牌号产品,常化可以明显地改善热轧组织,使热轧板发生再结晶,减少热轧板组织沿厚度的梯度分布,同时可以预防瓦楞状缺陷,改善产品的性能[1]。本文重点研究了常化在50W470无取向硅钢生产中的作用。

1 试验材料及方法

试验用50W470牌号硅钢试样的热轧板厚度为2.5 mm,主要成分w(Si)1.80%;对试样进行不常化和常化的实验,常化工艺为920 ℃×150 s;未常化和常化热轧板经5道次冷轧至0.5 mm,然后进行940 ℃×150 s退火。对成品做磁性能检测。

未常化、常化的热轧板和成品的显微组织观察面为纵截面,以便能获得显微组织沿层厚的分布特征。利用5%硝酸酒精溶液,对经过研磨和抛光的样品进行室温腐蚀,然后在金相显微镜下进行观察和照相。

成品的织构测试利用PHILIP X-Pert X射线衍射仪上的织构测角计进行。按Schulz背反射法,测量各样品的{110}、{200}和{211}三张不完整极图,利用三维取向分析术计算出晶粒取向分布函数(ODF),并对特征取向施以分析。

2 实验结果及分析

未常化时,50W470热轧板沿表层200~400μm内为细小的再结晶晶粒,其他部分均为拉长的形变晶粒,见图 1(a)(b)。而常化后,50W470热轧板均为再结晶晶粒,晶粒尺寸为30~50μm,且中部晶粒尺寸更大,如图 2(a)(b)。董浩等[2]研究了常化过程中无取向硅钢热轧板不同位置的织构演变:表层织构以Goss织构和{111}面织构为主,常化前后变化不大;过渡层均存在很强的Goss织构,常化后Goss织构略有降低,其他组分无明显变化;中心层发生了明显的再结晶,织构发生变化,{111}<112>织构强度增强。

图 1 未常化50W470热轧板的金相组织

图 2 常化后50W470热轧板的金相组织

总体上,常化可以显著增加热轧板的晶粒尺寸,但是常化对于热轧板织构的影响较小。

图 3(a)(b)为未常化和常化热轧板经冷轧、退火后的显微组织。未常化时,再结晶晶粒尺寸为80μm;而常化后,再结晶晶粒尺寸达到87μm。常化后,50W470成品再结晶晶粒尺寸有了显著增加。

图 3 未常化和常化热轧板经冷轧、退火后成品的显微组织

对未常化和常化热轧板经冷轧、退火后的成品做了织构检测,结果见图 4(a)(b)图 5(a)(b),两者再结晶织构均由{100}(<001>//ND),(<100>//RD)以及{111}<112>等组成。经常化后,其成品的{111}<112>强度为5.3,而未常化成品的{111}<112>强度为6.8;经常化后,其成品的强度为3,而未常化成品的{111}<112>强度为2;未常化和常化样品的{100}接近。因此常化工艺可提高成品的有利织构,并降低{111}<112>织构。

图 4 未常化热轧板经冷轧、退火后成品织构的ODF截面图

图 5 常化热轧板经冷轧、退火后成品织构的ODF截面图

据批量统计,热轧板经常化后,其产品的铁损平均值为3.06W/kg,磁感平均值为1.723T。而热轧板未经常化时,铁损平均值为3.20W/kg,磁感平均值为1.710T。表 1为部分产品的典型值。对热轧板进行常化有利于提高最终产品的磁性能。

表 1 50W470牌号无取向硅钢的典型值

在无取向硅钢中,{100}(<001>//ND)面织构强,铁损P15/50降低,因为在{100}晶面上有两个易磁化<100>方向;其次是η(<100>//RD)织构,在此方向上有一个<100>方向。{111}(<111>//ND)面织构铁损P15/50较高,在此晶面上没有易磁化的<100>方向,{111}<112>是主要的{111}织构之一,而{111}是最难磁化的织构。

常化使热轧板晶粒尺寸增大,晶界所占的面积显著减少。在形核过程中,晶界是主要的形核位置之一[3],所以晶界面积的减少,可以显著地减少形核晶粒的数目,从而使再结晶晶粒尺寸增大;再结晶晶粒尺寸的增大,有利于降低铁损(P15/50)。此外,再结晶形核时,晶界形核的晶粒取向主要是{111}<112>[4]; 所以晶界面积的减少,同样也会减少{111}<112>形核,从而使{111}<112>再结晶织构减弱,有利于提高无取向硅钢的性能。

此外,热轧板晶粒尺寸的增大使{111}<112>形变织构和剪切带数量增加,都有利于η取向晶粒形核。因此,热轧板常化后,最终产品η织构强度必然提高。

3 结论

常化使无取向硅钢热轧板晶粒尺寸增大,从而成品的再结晶晶粒尺寸显著增大,同时使对磁性能有利的强度增加,而对磁性能不利的{111}<112>组分强度降低。因此,常化使50W470 无取向硅钢成品的铁损(P15/50)降低,磁感(B50)提高,从而提高了其磁性能。

参考文献
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何忠治. 电工钢[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1996.
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董浩, 赵宇, 喻晓军, 等. 无取向硅钢热轧板常化过程中的织构演变[J]. 钢铁, 2008, 43(9): 79-81. DOI:10.3321/j.issn:0449-749X.2008.09.019
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Park JT, Szpunar JA. Evolution of recrystallization texture in nonoriented electrical steels[J]. Acta Materialia, 2003, 51(11): 3037-3051. DOI:10.1016/S1359-6454(03)00115-0