测绘地理信息   2020, Vol. 45 Issue (3): 119-121
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miniSVP声速剖面仪在测深声速改正中的应用[PDF全文]
杜志彪1    
1. 广州港工程管理有限公司,广东 广州,510730
摘要: 以珠江流域水道数据为基础,采用英国Valeport公司生产的miniSVP声速剖面仪直接测量水体的剖面声速,并计算了声速误差对水深测量精度的影响。结果表明,声速误差带来的深度改正是影响测深精度的一项重要因素。
关键词: 声速改正    声速剖面仪    水深测量    声速误差    
Application of MiniSVP Sound Velocity Profiler in Sound Velocity Correction
DU Zhibiao1    
1. Guangzhou Port Engineering Management Co., Ltd., Guangzhou 510730, China
Abstract: In this paper, the sound velocity of the water body can be measured by miniSVP sound velocity profiler produced by the British Valeport company directly based on the data of Zhujiang River channel.And the influence of sound speed error on the accuracy of water depth measurement was calculated. The results show that the depth correction caused by sound velocity error is an important factor which can affect the accuracy of water depth measurement. It is not advisable to use the designed sound velocity to measure the depth of water.
Key words: sound velocity correction    sound velocity profiler    water-depth measurement    sound velocity error    

声速是水深测量中的一个非常重要的物理参数,它的精确求得是获取准确水深值的关键。关于声速对水深测量中测深值的影响,相关文献做了研究和探讨,并得出了有益的结论[1-4]。传统的间接声速测量方法通过测定水体温度、盐度及水深(即压力)等参数间接计算出水体声速[5-7]。采用声速测量仪可以直接测定海水中声速值,其基本原理是测量声速在某一固定距离上传播的时间或相位,从而直接获得海水声速。具体方法有脉冲时间法、干涉法、相位法和脉冲循环法等[8]

miniSVP声速剖面仪是英国Valeport公司生产的mini系列产品之一,是一款以自容和直读方式工作的便携式高精度声速剖面仪,采样率为1~8 Hz,分辨率为0.001 m/s,精度为±0.02 m/s。本文基于miniSVP声速剖面仪,直接测量出水体的剖面声速,并探讨声速改正对水深测量精度的影响。

1 瞬时测深基本原理

水体深度的获取原理是利用船上的回声测深仪向水底发射声波,声波到达水底后,又被反射到船上,被回声测深仪接收。如果已知声波传播路径上每一点的速度为C(t),并且测定了发射声波和接收回波的瞬时时间,则可按式(1)确定深度[9]

$ H=\frac{1}{2} \int_{t_{t}}^{t^{r}} C(t) \mathrm{d} t $ (1)

式中,tttr分别为发射声波和接收回波的瞬时时间。

实践中不可能知道沿声波传播路径上每一点的声速C(t),通常用一个平均传播速度Cm来代替。因此,实际深度表达为:

$ H_{m}=\frac{1}{2} C_{m}\left(t_{r}-t_{t}\right) $ (2)

在设计制造仪器时,取声速为定值C0(1 500 m/s)。因此,仪器上记录的深度值为:

$ H_{0}=\frac{1}{2} C_{0}\left(t_{r}-t_{t}\right) $ (3)
2 测深值声速改正及误差分析

若实际声速不等于设计声速C0(1 500 m/s),则产生误差,应进行改正,称为测深值声速改正。测深仪的声速改正值为ΔS:

$ \begin{array}{c} \Delta S=\frac{1}{2} C_{m}\left(t_{r}-t_{t}\right)-\frac{1}{2} C_{0}\left(t_{r}-t_{t}\right)= \\ H_{0}\left(\frac{C_{m}-C_{0}}{C_{0}}\right) \end{array} $ (4)

从式(4)可知,测深值声速改正值与观测深度成正比,水深越大,声速改正值越大; 同时测深值声速改正值还与声速差成正比。

从误差分析的角度来看,测深值声速改正值的准确性取决于平均声速Cm的正确性。由于难以得到声波传播路径上每一处的声速,故在实际计算时,平均声速Cm采用抽样离散格式计算:

$ C_{m}=\frac{1}{D} \sum\limits_{i=1}^{n} C_{i} d_{i} $ (5)

式中,n为在声波路径上的抽样数,即为分层数,n值越大,即抽样越多,结果越准确; di为各水层的厚度; Ci为各水层的声速值; D为从换能器到海底的深度。

3 实例声速改正分析

为探求声速变化对测深的影响,以珠江流域水道为基础,考虑地理位置的代表性、时间选取的合理性,自黄埔大桥至珠江出海口,选取4个地点:莲花山、南沙港、内伶仃、桂山岛附近水域。莲花山-南沙港、南沙港-内伶仃、内伶仃-桂山岛,每两处水域间隔约25 km,分别于2016-12-09、12-17、12-19、12-23气温适中时段,采用miniSVP声速剖面仪进行剖面测量,获取的声速剖面图如图 1所示。

图 1 声速剖面示意图 Fig.1 Diagram of Sound Velocity Profile

图 1可以看出,莲花山、内伶仃、桂山岛三地深度范围内无明显的温跃层,声速变化的幅值不大,这与有关学者在近岸范围内得出的声速剖面数据结论一致[10]。南沙港声速剖面数据有一定变化,可能是由于该地处于江河入海口,并有虎门水道、蕉门水道东侧的凫洲水道交汇[11],潮流、海水与淡水交替换流,导致了该地声速时空变化。

在精密单波束水深测量中,声速的计算主要集中在波束在垂直方向上的影响。本实例采用无锡HY1600测深仪进行深度测量,换能器吃水(0.8 m),采用miniSVP声速剖面仪直接测量水体的垂直剖面声速。根据声速剖面的离散程度、计算分层水深改正,累计得到水体总的改正数。水深改正深度从吃水深度起算,各水层及水深值改正结果如表 1~表 4所示。

表 1 2016-12-09桂山岛各水层及水深值改正计算表 Tab.1 The Water Depth Correction Tables for Each Layer of Guishan Island on 9 December, 2016

表 2 2016-12-17莲花山各水层及水深值改正计算表 Tab.2 The Water Depth Correction Tables for Each Layer of Lianhua Mountain on 17 December, 2016

表 3 2016-12-19内伶仃各水层及水深值改正计算表 Tab.3 The Water Depth Correction Tables for Each Layer of Inner Lingding on 19 December, 2016

表 4 2016-12-23南沙港各水层及水深值改正计算表 Tab.4 The Water Depth Correction Tables for Each of Nansha Port Layer on 23 December, 2016

根据以上4处观测点得出的各水层声速改正数及水深值改正数,得出以下结论:直接使用设计声速(1 500 m/s)输入测深仪测量时,若实际剖面声速大于设计声速,则测深仪显示的水深值会比实际水深浅。反之,若实际剖面声速小于设计声速时,则测深仪显示的水深值会比实际水深深。

根据《海道测量规范》[12]规定,深度测量极限误差(置信度95%)如表 5所示。

表 5 深度测量极限误差/m Tab.5 The Limit Error of Depth Measurement/m

表 5可以看出,声速误差是测深精度的重要影响因素。简单采用设计声速进行水体深度测量误差较大,甚至会超出深度测量极限误差,不满足规范要求。因此,在进行水深测量时进行声速剖面测量或计算时,进行声速误差改正是必要的。

4 结束语

声速误差对水深数据的测量结果影响较大,声速剖面的精确程度直接关系到测量数据的准确性。在水深计算处理时,计算声速值尽量采用剖面声速或平均剖面声速,同时应运用综合检校板法对测深误差进行检查。对于0~20 m的浅水区域,一般可以利用标准工具如金属水砣、检查板或水听器等,直接求测深仪总改正数进行校准[12]。但是对超过20 m的区域,利用水文资料进行声速改正困难,使用类似miniSVP性能的声速剖面仪可以有效地进行声速改正。水温的季节性变化对声速的影响不尽相同[13, 14],增加声速剖面的时间跨度和测量密度是未来的研究方向。

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