2; 气驱; 封隔器; 密封性能 /> 2 injection; gas flooding; packer; sealing performance />
  Download PDF  
CO2气驱封隔器的研制与应用
黄晓蒙, 王金忠, 肖国华, 刘晓旭     
中国石油冀东油田分公司钻采工艺研究院
摘要: 针对封隔器在CO2驱过程中存在易腐蚀、气密封效果差、寿命短以及起出难度大等问题,研制了CO2气驱封隔器。该封隔器采用旋转油管坐封,上提管柱解封;其胶筒采用耐温耐腐蚀氟橡胶,有效克服注气与停注时温差对密封件的影响;设计了全周向胶筒端部保护结构,提高了气密封效果。CO2气驱封隔器在现场试验6井次,施工成功率100%,最大施工井斜52°,最大下深2 643.79 m,最大注气压力23.12 MPa,密封有效率达100%,且平均工作寿命超过24个月。现场试验结果表明:该工具满足油田防腐和防气窜工艺要求,具有良好的经济和社会效益。
关键词: CO2     气驱     封隔器     密封性能    
Development and Application of Packer for CO2 Flooding
Huang Xiaomeng, Wang Jinzhong, Xiao Guohua, Liu Xiaoxu     
Drilling and Production Technology Research Institute, PetroChina Jidong Oilfield Company
Abstract: Aiming at the problems of packer during CO2 flooding such as easy corrosion, poor gas sealing effect, short working life and pull up difficulty, a CO2 flooding packer was developed. The packer is set by rotating tubing and is released by pulling pipe string. The rubber cylinder adopts a temperature-resistant and corrosion-resistant fluorine rubber to effectively address the influence of the temperature difference between gas injection and stopping injection on the seal. The circumferential rubber cylinder end protection structure is designed to improve gas seal performance. The CO2 gas-flooding packers have been applied in six test wells with the operation success rate of 100%, the maximum operation well inclination of 52°, the maximum packer setting depth of 2 643.79 m, the maximum injection pressure of 23.12 MPa, achieving the sealing efficiency of 100% with the average working life of more than 24 months. The field test results show that the tool meets the requirements of anti-corrosion and anti-gas channeling technology in oilfield.
Key words: CO2 injection    gas flooding    packer    sealing performance    

0 引言

CO2驱油技术作为一种有效的提高采收率方法,先后在大庆、胜利、江苏、吉林和冀东等油田得到广泛应用。由于CO2气体的特殊性,对气驱封隔器要求较高。现有用于气驱的封隔器种类多样,应用中发现Y341封隔器因无锚定机构,普遍存在管柱易移动和承压不足的问题;丢手式注气管柱常用Y445封隔器,易出现封隔器坐封不良和丢手工具丢不开的现象;Y221封隔器存在注下层时,管柱易上窜问题;Y441封隔器则存在解卡困难和易造成大修等问题[1-7]

为了解决气驱封隔器气密封性能缺陷和管柱解卡打捞等难题,中国石油冀东油田分公司钻采工艺研究院成功研制了CO2气驱封隔器。该封隔器采用旋转油管坐封,上提管柱解封,工作压差50 MPa,工作温度150 ℃,密封和锚定安全可靠;水力锚位于封隔器顶部,可有效锚定井下管柱位置、阻止管柱轴向跳动;选用氟橡胶作为密封件,克服了注气过程温度低及停注后温度升高对密封件的影响;钢体采用不锈钢防腐材料,克服了注气过程CO2气体对封隔器的腐蚀。CO2气驱封隔器还可用于试油、采油、压裂和注水等管柱中,应用领域广泛。

1 技术分析 1.1 结构

CO2气驱封隔器主要由水力锚定部分、密封部分、卡瓦锚定部分和扶正导向部分组成,其结构示意图如图 1所示[8-11]。水力锚定部分主要由锚体、衬管、沉头螺钉、压板、密封圈、弹簧和锚爪组成;密封部分主要由多个胶筒、隔环和胶筒保护机构组成;卡瓦锚定部分主要由锥体和卡瓦组成;扶正导向部分主要由扶正座、扶正块、大小弹簧、扶正套、换向销钉和轨迹套组成。

图 1 CO2气驱封隔器结构示意图 Fig.1 Structural schematic of the packer for CO2 flooding 1—衬管;2—沉头螺钉;3—压板;4—密封圈;5—弹簧;6—锚爪;7—锚体;8—中心管;9—分瓣保护座;10—箍环;11—锥环;12—保护碗;13—端胶筒;14—隔环;15—中胶筒;16—下保护座套;17—锥体;18—坐封销钉;19—卡瓦;20—扶正弹簧;21—卡瓦座;22—锁紧销钉;23—扶正座;24—扶正块;25—小弹簧;26—大弹簧;27—扶正套;28—换向销钉;29—轨迹套;30—下接头。

1.2 工作原理

将CO2气驱封隔器下到预定位置,按所需坐封高度上提管柱,然后正转油管柱并下放管柱100~200 kN,扶正块在套管的摩擦力作用下静止不动,此时换向机构换向,扶正器被弹簧撑开卡在套管内壁上。继续下放管柱,上接头带动中心管继续下行,上接头推动胶筒压缩的同时,推动锥体撑开卡瓦,用管柱重力压缩胶筒使封隔器坐封。注气时,在油管内外压差作用下,上锚定机构弹簧撑开锚爪,起到锚定油管作用。泄掉油管内部压力,上锚定部分锚爪在弹簧力作用下缩回,上提管柱,上接头和中心管一起上行,胶筒即可收回,继续上提管柱,锥体上行,下锚定部分卡瓦收回解卡,与此同时,胶筒依靠自身弹力继续径向收缩完成解封。

1.3 技术特点

(1) 上部水力锚一体设计,有效防止管柱蠕动,确保注气作业正常进行;全周向胶筒端部保护装置最大限度地保护胶筒,提高了密封的可靠性。

(2) 封隔器结构简单,机械方式坐封,方便可靠;强度高,坐封力均匀,承上压50 MPa。

(3) 刚体采用不锈钢防腐材料,防腐性能好,满足CO2注气需要;优选氟橡胶作为密封件,克服了注气与停注后温差的影响,气密封性好。

1.4 主要技术参数

最大外径110 mm,内通径50 mm,工作温度-40~150 ℃,耐压50 MPa,解封力<20 kN,最大锚定力800 kN。

2 关键结构设计 2.1 胶筒保护机构

胶筒部分是CO2气驱封隔器的关键部分。设计胶筒保护机构能有效保护胶筒,防止胶筒在下井和坐封过程受损,同时能减少频繁温度变化对胶筒造成的影响。胶筒保护机构的结构如图 2所示。分瓣保护座由箍环箍在一起,可实现分瓣保护座同步张开和回收;坐封封隔器胶筒时,管柱下压,锥体撑开弹性箍环,分瓣保护座内径增大离开中心管与锚体端部配合。同时,全周向保护碗撑开,对胶筒起到保护作用。

图 2 胶筒保护机构示意图 Fig.2 Schematic diagram of rubber protection mechanism 1—分瓣保护座;2—箍环;3—锥环;4—保护碗;5—端胶筒。

2.2 扶正导向机构

扶正导向机构的结构示意图如图 3所示。扶正块在弹簧的作用下与套管壁间有一摩擦力,保证了油管旋转时轨迹套不随之转动,从而使换向销钉从轨迹套脱出。随着锥体下行,卡瓦被锥体撑开卡在套管内壁上,继续下行,用管柱重力压缩胶筒完成封隔器的坐封。

图 3 扶正导向机构示意图 Fig.3 Schematic diagram of centralizing guide mechanism 1—扶正座;2—扶正块;3—小弹簧;4—大弹簧;5—扶正套;6—换向销钉;7—轨迹套。

3 现场试验

CO2气驱封隔器在冀东油田LB1-16等井开展现场试验6井次,施工成功率100%,最大施工井斜52°,封隔器最大下深2643.79m,最大注气压力23.12 MPa,密封有效率达100%,且平均工作寿命均超过24个月。

以LB1-16井为例,该井应用CO2气驱封隔器之前采用Y441封隔器,注气5个月后Y441封隔器密封失效,后对该井采取起管作业,发现Y441封隔器解卡困难,极易造成大修。采用CO2气驱封隔器之后,油压15.6 MPa,套压0.0 MPa,日注气量50 m3,工作状态良好,后因检管起出,CO2气驱封隔器的有效期达780 d。

LB1-28井应用CO2气驱封隔器之前采用Y445插管封隔器,应用中发现Y445插管封隔器加压丢手困难,加压丢手压力高达35 MPa,同时入井9 d后套压升高,封隔器密封失效。后起出管柱重新下入CO2气驱封隔器,应用之后该井油压23.12 MPa,套压0.2 MPa,日注气量44 t,封隔器有效期1 104 d。

现场试验结果表明:CO2气驱封隔器满足油田防腐和防气窜工艺要求,主要技术参数满足设计要求,在解决气驱封隔器技术难题的同时,受效井达12口,累计增油2.5万t,具有良好的经济和社会效益。

4 结 论

(1) CO2气驱封隔器采用旋转油管坐封、上提解封的方式,操作简单,安全可靠。

(2) 该封隔器的胶筒优选氟橡胶并设计了全周向无间隙保护机构,密封可靠,工作寿命长,提高了气密封效果。

(3) 现场试验结果表明:CO2气驱封隔器的承压性能良好,满足油田注气工艺需求,具有良好的经济和社会效益。

参考文献
[1] 张瑞霞, 刘建新, 田启忠, 等. CO2驱注气管柱技术研究[J]. 石油机械, 2013, 41(12): 88-91. ZHANG R X, LIU J X, TIAN Q Z, et al. Research on CO2-flooding gas injection string technology[J]. China Petroleum Machinery, 2013, 41(12): 88-91.
[2] 庄永涛, 刘鹏程, 张婧瑶, 等. 大庆外围油田CO2驱注采参数优化研究[J]. 钻采工艺, 2014, 37(1): 42-46. ZHUANG Y T, LIU P C, ZHANG J Y, et al. Optimization of injection and production parameters of CO2 flooding in Daqing oilfield[J]. Drilling & Production Technology, 2014, 37(1): 42-46.
[3] 王锐, 倪红, 吕成远, 等. 低渗非均质性油藏CO2驱油特征研究[J]. 钻采工艺, 2011, 34(3): 88-90. WANG R, NI H, Lü C Y, et al. Study on displacement characteristics in CO2 flooding for low permeability heterogeneous reservoirs[J]. Drilling & Production Technology, 2011, 34(3): 88-90.
[4] 秦积舜, 韩海水, 刘晓蕾. 美国CO2驱油技术应用及启示[J]. 石油勘探与开发, 2015, 42(2): 209-216. QIN J S, HAN H S, LIU X L. Application and enlightenment of carbon dioxide flooding in the United States of America[J]. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(2): 209-216. DOI: 10.11698/PED.2015.02.10
[5] 张绍辉, 王凯, 王玲, 等. CO2驱注采工艺的应用与发展[J]. 石油钻采工艺, 2016, 38(6): 869-875. ZHANG S H, WANG K, WANG L, et al. Development and application of CO2flooding[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2016, 38(6): 869-875.
[6] 曹亚明, 郑家朋, 李晨毓, 等. 柳赞北区中低渗油藏CO2驱技术研究与应用[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报), 2014, 36(10): 157-160. CAO Y M, ZHENG J P, LI C Y, et al. Numerical simulation and scheme design of CO2 flooding in shallow heterogeneous reservoirs of Jidong oilfield[J]. Journal of Oil and Gas Technology (Journal of Jianghan Petroleum Institute), 2014, 36(10): 157-160.
[7] 张宏录, 谭均龙, 易成高, 等. 草舍油田CO2驱高气油比井举升新技术[J]. 石油钻探技术, 2017, 45(2): 87-91. ZHANG H L, TAN J L, YI C G, et al. New lifting technology for CO2 flooding wells with high GOR in Caoshe oilfield[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2017, 45(2): 87-91.
[8] 肖国华, 马宝忠, 王金忠, 等. JDY441可取式卡瓦封隔器的研制与应用[J]. 石油机械, 2013, 41(12): 118-120. XIAO G H, MA B Z, WANG J Z, et al. Development and application of the JDY441 retrievable slip-type packer[J]. China Petroleum Machinery, 2013, 41(12): 118-120.
[9] 肖国华, 王霄, 王金忠. 南堡油田人工岛大斜度井气举配套管柱研究[J]. 石油机械, 2011, 39(12): 52-54. XIAO G H, WANG X, WANG J Z. Research on the matching gas-lift pipestring for highly deviated wells in the artificial island of Nanpu oilfield[J]. China Petroleum Machinery, 2011, 39(12): 52-54.
[10] 王世杰. 二次压缩Y445型封隔器的研制[J]. 石油机械, 2014, 42(11): 163-165. WANG S J. Design of secondary compressive Y445 packer[J]. China Petroleum Machinery, 2014, 42(11): 163-165. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4578.2014.11.038
[11] 王玲玲, 肖国华, 陈雷, 等. JDY455可取式多用途丢手封隔器的研制[J]. 石油机械, 2015, 43(10): 93-95. WANG L L, XIAO G H, CHEN L, et al. JDY455 retrievable multipurpose releasing packer[J]. China Petroleum Machinery, 2015, 43(10): 93-95.

文章信息

黄晓蒙, 王金忠, 肖国华, 刘晓旭
Huang Xiaomeng, Wang Jinzhong, Xiao Guohua, Liu Xiaoxu
CO2气驱封隔器的研制与应用
Development and Application of Packer for CO2 Flooding
石油机械, 2018, 46(1): 96-99
China Petroleum Machinery, 2018, 46(1): 96-99.
http://dx.doi.org/10.16082/j.cnki.issn.1001-4578.2018.01.019

文章历史

收稿日期: 2017-07-21

相关文章

工作空间