2. 中国电力科学研究院,北京100192
2. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192
目前,包头地区有500 kV变电站4座(包头北变 电站、春坤山变电站、高新变电站、威俊变电站),总 容量(8×750+2×1200)MVA;220 kV公用变电站16 座,总容量3930 MVA。包头地区电网主要担负包 头市区(青山区、昆区、东河区、高新区)、大用户(包 钢、铝厂、希望铝业、一机厂、二机厂、二〇二、华业 特钢、包钢西矿),白云、石拐2个矿区和九原区、土 右、固阳、达茂4个旗县区的供电任务,是蒙西电网 的负荷中心。
在目前包头地区电网网架的基础上,还将规划建设包头西500 kV变电站,进行500 kV、220 kV线 路切改、换线工作;220 kV张家营—召庙双回线路、 高新—麻池双回线路解环运行,形成以500 kV为主 网架的包头东、南、西、北部4个区域的分区供电电 网结构。在新的网架结构下,需要对发电机能否保 持同步运行的能力进行分析,并针对出现的失稳情 况提出稳控措施,以保证电网的安全、稳定运行。 1 包头电网规划网架结构
包头地区规划电网结构示意图见图 1,地理接线 示意图见图 2。
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图 1 包头地区规划电网结构示意图 |
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图 2 包头地区规划电网地理接线示意图 |
500 kV线路三相短路故障 500 kV线路三相短路故障时,继电保护动作, 跳开故障线路两端的三相开关,以清除故障。根据 电网实际情况,发生故障后0.1 s清除故障元件[1, 2]。 2.1.2 220 kV线路三相短路故障
220 kV线路发生三相短路故障时,继电保护动 作,跳开故障线路两端的三相开关,故障发生后 0.12 s清除故障元件。 2.1.3 110 kV线路三相短路故障
110 kV线路三相短路故障 110 kV线路上发生三相短路故障时,继电保护 动作,跳开故障线路两端的三相开关,故障发生后 0.15 s清除故障元件。 2.1.4 发电机组失磁故障
发电机组发生励磁绕组直接短路失磁后,3 s切 除失磁机组。 2.2 计算模型 2.2.1 负荷计算模型
负荷模型对于电力系统动态过程的模拟有较 大影响。结合包头地区负荷性质,决定在计算过程 中负荷模型采用静态负荷+感应马达模型。大部 分变电站内感应电动机比例为60%~80%。铝厂、 铝厂二所变电站由于是电解铝负荷,采用90%恒电 流负荷+10%感应电动机负荷来模拟。 2.2.2 发电机计算模型
包头地区电网中发电机参数均采用内蒙古调 通中心计算中采用的发电机模型参数,同时考虑励 磁机、原动机及其调速器的动态特性。 2.3 计算工具
采用中国电力科学研究院PSD电力系统软件工 具(PSD Power Tools)完成。 3 暂态稳定性校验 3.1 单回线路三相故障
对包头地区电网规划网架中典型的500 kV/ 220 kV线路进行三相短路故障模拟、分析,校验包 头地区电网的暂态稳定性,并针对出现的失稳情况 提出稳控措施[3]。对包头地区电网规划网架大负荷 方式进行“N-1”线路三相短路故障校验,其中风电 机组开机容量542.9 MW,全网负荷总量达5492.4 MW(292 MW厂用电),机组平均功率因数0.91,网 架结构如图 2所示。分别对包西—包北、高新—昆 河、高新—张家营、昆河—张家营、民胜—张家营、 包西—昆都仑电厂、兴胜—古城、沙尔沁—古城、达 旗—土右线路两端发生三相短路故障进行模拟。 结果表明,在主保护及开关正确动作时,系统均能 保持稳定,无需采取稳定措施。 3.2 变压器三相短路故障
对包头地区典型的500 kV/220 kV变压器(张家 营1号变压器、麻池变电站1号变压器、高新变1号 变压器、高新变电站3号变压器、召庙变电站1号变 压器、沙河变电站1号变压器、包北变电站1号变压 器、春坤山1号变压器、沙尔沁1号变压器、滨河变1 号变压器)进行三相短路故障模拟、分析,校验包头 电网暂态稳定性。结果表明,在变压器发生三相短 路故障时,主保护及开关正确动作,系统均能保持 稳定,无需采取稳定措施。 3.3 发电机失磁故障
对包头地区典型的发电机组(包钢燃气1号、2 号机组,河西1号、2号机组,希铝2号、3号、5号机 组,包头三电厂1号机组,达拉特发电厂1号、2号机 组,东华热电厂1号、2号,包头二电厂2号、3号机 组,包头一电厂9号机组)进行失磁故障模拟、分析, 校验包头电网稳定性。结果表明,在发电机发生失 磁故障时,主保护及开关正确动作,系统均能保持 稳定,无需采取稳定措施。 3.4 母线三相短路故障
在包头地区规划电网网架冬季大负荷方式下, 变电站一条母线停电检修、另一母线三相故障,跳 母线上所有出线,部分母线发生三相短路故障;在 主保护及开关正确动作前提条件下,还需要采取相 关稳定措施才能保证系统稳定。以古城变电站母 线三相短路故障为例。古城变电站220 kV母线0 s 发生三相短路故障,0.12 s时故障切除,跳开所有出 线(古城—兴胜双回、古城—沙河双回、古城—沙尔 双回、古城—东华双回),东华热电厂机组脱网运 行,失步切除;包头三电厂、达拉特电厂发电机均失 稳,发电机功角及母线电压如图 3所示;切除包头三 电厂2台发电机,同时联切459 MW负荷,系统恢复稳定运行,如图 4所示。
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图 3 古城变电站母线三相短路故障时,典型发电机功角 及母线电压变化情况(未采取措施) |
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图 4 古城变电站母线三相短路故障时,典型发电机 功角、母线电压、频率变化情况(采取措施) |
在包头地区规划电网网架冬季大负荷方式下, 模拟同塔双回线路三相故障,部分线路“N-2”故 障。结果表明,在主保护及开关正确动作前提条件 下,需要采取相关稳定措施,才能保证系统稳定。 3.5.1 兴城双回线故障
古城—兴胜为双回线路。0 s古城—兴胜单回 线发生三相短路故障,0.12 s切除,同时断开另一回 线路。在此过程中,包头三电厂发电机(2台)、达拉 特发电厂发电机(2台)均失稳,发电机功角及母线 电压如图 5所示;切除包头三电厂2台发电机,同时 联切459 MW负荷,系统恢复稳定运行,如图 6所示。
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图 5 古城—兴胜双回线路三相短路故障时,典型发电机 功角、母线、频率电压变化曲线(未采取措施) |
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图 6 古城—兴胜双回线路三相短路故障后,典型发电机 功角,母线电压、频率变化曲线(采取措施) |
达旗—滨河为双回线路。0 s时达旗—滨河单回线发生三相短路故障,0.12 s切除,同时断开另一 回线路。在此过程中,达拉特发电厂2台发电机失 稳,发电机功角及母线电压如图 7所示。切除达拉 特发电厂2台发电机、同时联切156 MW负荷后,系 统恢复稳定运行,如图 8所示(麻池—兴胜双回线路故障,控制方案同达旗—滨河双回线路故障)。
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图 8 聚光集热器间跨接管路的连接 |
经计算,包头地区规划网架中,110~500 kV母 线短路电流水平均在开关遮断范围内,满足安全运 行要求[4],500 kV 母线最高短路电流为39 kA,220 kV母线最高短路电流为43 kA,110 kV母线最高短 路电流为25 kA。 5 结论及建议 5.1 结论
通过对包头地区规划网架进行单回线路三相 故障、变压器三相短路故障、发电机失磁故障、母线三相短路故障、同塔双回线路三相故障进行模拟分 析及短路电流计算,得出以下结论。
(1) 在古城220 kV母线发生三相短路故障时, 系统稳定性被破坏。经计算,切除包头三电厂2台 发电机、同时联切459 MW负荷,系统可恢复稳定运 行。
(2) 包头东部电网网架中的兴胜—古城、达旗 —滨河线路分别发生同塔双回线路故障时,系统稳 定性被破坏。经计算,采取切机、同时联切负荷措 施,系统可恢复稳定运行。
(3) 威俊变电站与500 kV主网架的联系比较 薄弱。 5.2 建议
针对规划网架中存在薄弱环节,提出包头东部 电网网架结构的2种改造方案,具体如下。
(1) 方案1:解开达旗—土右线路,土右变电站 接威俊变电站,同时通过220 kV双回接达旗变电站;
(2) 方案2:在现有东部电网网架结构下,增加 达旗—沙尔沁一回220 kV线路;
在兴胜—古城双回、达旗—滨河双回线路分别 跳闸情况下,上述2种方案均能满足系统暂态稳定 性要求。
| [1] | 电力行业电网运行与控制标准化技术委员会.DL 755— 2001 电力系统安全稳定导则[S].北京:中国电力出版社, 2002. |
| [2] | 陆建忠,张啸虎.加强电网规划优化电网结构限制短路 电流[J].华东电力,2005,33(5):8-10. |
| [3] | 电力工业部电力规划设计总院.电力系统设计手册[M].北 京:中国电力出版社,1998. |
| [4] | 陈慈萱.电气工程基础[M].北京:中国电力出版社,1998. |
2014, Vol. 32 






