引用本文 

陈鑫, 姜华, 邢钢, 张祥. 220 kV变压器中性点发热原因分析及处理[J]. 内蒙古电力技术, 2021, 39(6): 98-100. DOI: 10.19929/j.cnki.nmgdljs.2021.0132.
CHEN Xin, JIANG Hua, XING Gang, ZHANG Xiang. Cause Analysis of Neutral Point Heat of 220 kV Transformer and Its Treatment[J]. Inner Mongolia Electric Power, 2021, 39(6): 98-100. DOI: 10.19929/j.cnki.nmgdljs.2021.0132.

第一作者简介

陈鑫(1993), 男, 内蒙古人, 学士, 助理工程师, 从事继电保护检修工作。E-mail: 843534345@qq.com

文章历史

收稿日期: 2021-08-24
220 kV变压器中性点发热原因分析及处理
陈鑫 , 姜华 , 邢钢 , 张祥     
乌兰察布电业局, 内蒙古 乌兰察布 012000
摘要: 针对乌兰察布电业局某220 kV无人值守变电站4号主变压器中性线接地端温度异常升高的现象,分析了中性点电压偏移、中性点直流电阻以及主变压器零序电流二次回路对中性线发热的影响,判定发热原因为:中性点外置零序电流互感器串入中性线回路,导致中性线接地处直流电阻过大,当变电站负荷不平衡时,零序电流增大,从而引起发热。从设计、验收、运维方面提出了防范措施,为220 kV变电站类似问题处理提供借鉴。
关键词: 变压器    中性点    接地端发热    零序电流    直流电阻    
Cause Analysis of Neutral Point Heat of 220 kV Transformer and Its Treatment
CHEN Xin , JIANG Hua , XING Gang , ZHANG Xiang     
Ulanqab Electric Power Bureau, Ulanqab 012000, China
Abstract: Aiming at the abnormal temperature rise of neutral line grounding end of No.4 main transformer in a 220 kV unattended substation of Wulanqab Electric Power Bureau, the influences of neutral point voltage offset, neutral point DC resistance and primary transformer zero-sequence current secondary circuit on neutral line heating are analyzed. The abnormal heating are caused by the neutral point external zero-sequence current transformer connected to the neutral line loop, resulting in excessive DC resistance at the neutral line junction. When the substation load is unbalanced, the zero-sequence current increases, resulting in the abnormal heating. The preventive measures are put forward from the aspects of design, acceptance, operation and maintenance, which can provide reference for the treatment of similar problems in 220 kV substation.
Keywords: transformer    neutral point    grounding end heating    zero sequence current    DC resistance    
1 设备概况及故障前运行方式

2021年6月,乌兰察布电业局某220 kV无人值守变电站4号主变压器140中性点处发热至130 ℃。该变电站共有4台主变压器,其中4号主变压器为江苏华鹏SFSZ10—240000-220型变压器,2012年12月投运,电压等级为220 kV/110 kV/35 kV,容量为240 MVA,接线方式为Y/Y/Y/Δ,140中性点直接接地,340中性点经小电阻柜接地。该主变压器110 kV侧为中性点直接接地系统,中性点由套管零序电流互感器(以下简称TA)引出后通过中性线,经140中性点隔离开关、外置零序TA后接地。该变电站较为特殊,与其他220 kV变电站相比,中性线经过一个安装在140中性点隔离开关处的零序TA。

2 现场处理过程 2.1 停电后检查

现场停电检查发现,4号主变压器140中性线外接零序TA与接地排螺栓连接紧固,拆开连接螺栓,内部接触面污秽、锈蚀较多,随即对140中性线与地进行多次直流电阻测量,测量直流电阻平均值为2.9 Ω。

检修人员随即对连接螺栓内部接触面进行清洗、打磨,重新安装接地排,紧固螺栓。处理完成后,再次对4号主变压器140中性线与地进行直流电阻测量,测量值为0.001 6 Ω,相比处理前大幅降低,与交接试验报告数据相比,偏差符合设备标准要求(不大于10 mΩ)。

2.2 零序TA及其回路检查

该变电站外置零序TA位于140放电间隙架构之上,与间隙TA一左一右置于中性线两侧。保护人员对双套主变压器保护的外接零序电流回路进行了检查,发现双套保护(见图 1)与故障录波器并未使用该零序TA二次零序电流,而是由主变压器本体零序TA获得。初步认为可能是TA二次直流电阻过大引起发热,打开外置零序TA二次接线盒,发现二次侧短封未使用,且连接牢固无锈蚀,排除二次回路方面的原因。

图 1 保护A屏与B屏零序电流回路
2.3 送电后检查

4号主变压器恢复送电24 h后,继续对140中性点进行多次测温观察,测量结果为中性线处零序电流3.5 A(一次值),温度29.4 ℃。与4号主变压器检修前中性线电流(3.36 A)相差不大,故本次发热中性线电流并非主要影响因素。对比本站同为中性点直接接地的2号主变压器120中性线,2号主变压器中性线零序电流4.1 A(一次值),测温29.3 ℃,与4号主变压器温度趋于一致。由此判断4号主变压器中性线接地端温度异常已消除,站内设备恢复正常运行。

3 发热原因分析 3.1 发热影响因素

4号主变压器140中性点直接接地,140中性点与地连接的回路可以等效为一个纯电阻回路,纯电阻电路发热计算公式为:

(1)

式中:Q—电阻发热量;

I—流过导体的电流;

R—导体的电阻;

t—发热时间。

由式(1)可知,中性线电流I增大、电阻R增大均会引起发热。140中性线电流即为4号主变压器系统110 kV侧的零序电流,调取故障录波器采样值,中压侧零序二次电流为0.021 A(见图 2),TA变比800/5,因此中性线在发热期间一次电流稳定值为3.36 A[3-5]

图 2 4号主变压器保护装置零序电流采样

当发热点电阻为2.9 Ω时,发热点功率P计算如下:

连接处铜排质量按0.5 kg计算,温度由正常运行时的平均温度30 ℃升高至130 ℃,所需热量Q为:

式中:c—铜的比热容,取值0.39×103 J/(kg ·℃);

m—物体的质量,kg;

ΔT—温度升高变化值,℃。

忽略热量散失,估算温升至130 ℃所需时间t为:

进一步了解得知,该站上次测温在1周(168 h)前,140中性点温度升高但未超过70 ℃(超过70 ℃,运行人员汇报缺陷),时值6月份,天气炎热且该站负荷较大,因此温度升高并未引起运行人员的重视。调取录波分析发现,中性点发热前几日140中性线的零序电流频繁发生两至三倍的突增,致使发热进程加快。

3.2 低压侧对本次故障的影响

中性线流过的零序电流是产生发热的重要因素,而中性点电压偏移直接影响了中性线上流过的零序电流。两个月前,乌兰察布220 kV德胜变电站35 kV中性点投入消弧线圈运行后,220 kV系统中性点电压偏移至1.6 kV,退出消弧线圈后电压偏移恢复。对于中性点经消弧线圈接地系统,中性点位移电压计算公式如下:

(2)

式中:U0 —中性点位移电压;

Ubd—补偿前电网的不对称电压;

V—脱谐度,描述消弧线圈的补偿程度;

d—电网阻尼率。

由式(2)可知,增大脱谐度虽可降低中性点位移电压,但会导致残流增大,不利于灭弧[4]。因此对于经消弧线圈接地的系统来说,现场一般在消弧线圈一次回路串接大功率阻尼电阻,增大阻尼率,从而降低中性点电压的幅值。

该变电站35 kV侧中性点经小电阻接地,为排除35 kV侧中性点接地方式对110 kV侧中性点电压产生影响,短时退出4号主变压器340中性点的小电阻接地,保护装置零序电流未发生明显改变,因此低压侧经小电阻接地方式对中高压侧中性点电压影响较小。

3.3 故障原因判定

综上所述,本次发热故障是由变电站外置零序TA引起,当合中性点接地刀闸时,零序TA串入中性线回路,导致中性线接地处直流电阻过大。当变电站所带负荷不平衡度增大时,零序电流增大,从而引起发热。

4 防范措施 4.1 设计阶段

(1)中性点接地回路对电网正常运行至关重要,设计时要充分考虑所在地区三相负荷不平衡时长期存在的零序电流,以及接地故障发生时零序短路电流对中性点的冲击。中性点设备选型时要充分考虑系统的热稳定及动稳定要求。

(2)可考虑在主变压器中性线TA连接处加装温度测量显示装置,将中性点零序二次电流及中性线温度信息引入测控装置,当温度超过预设值时向后台发送光字告警信息,便于更直观地监测中性点的运行情况。

(3)鉴于本次发热故障是由于中性点外置零序TA引起,建议新建220 kV变电站在初设阶段,应注重一次设备的合理配置,避免存在冗余设备,以降低系统运行的可靠性。

4.2 验收阶段

验收阶段应认真检查设备是否严格按照标准工艺安装,并关注二次回路直流电阻等测试数据是否满足标准。

4.3 运维阶段

进一步加强运维经验积累,结合设备现象与测温结果对设备发热情况作综合判断。测量温度与实际温度存在一定的偏差[7],以点燃的烟头为测温点,环境温度为24 ℃时,随着距离增加所测得的温度迅速下降,在5 m处测得的温度只达实际温度的10%。因此,运行人员使用点温仪时,在保持安全距离的前提下,应尽可能缩短测温距离,以便获得更为接近实际温度的结果。

5 结束语

通过对乌兰察布电业局某220 kV变电站4号主变压器140中性点处发热原因分析,认为本次发热故障是由于该发热点位于放电间隙架构之上,位置较高,运行人员测温时距离较远,导致测量温度低于实际温度,且该220 kV变电站无人值守,测温周期较长,较低的测量温度未引起重视而导致中性点长时间发热,直至专业测温厂家测温后才发现过热隐患。如果该缺陷没有被及时发现并消除,长时间运行后,中性线接地点可能因持续过热而烧毁,使得4号主变压器中压侧140中性点失去接地,导致110 kV系统运行方式发生改变,危及整个变电站的安全稳定运行。本文针对发热原因,从设计、验收、运维方面提出了防范措施,为220 kV变电站类似问题处理提供借鉴。

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