舰船科学技术  2019, Vol. 41 Issue (10): 139-143   PDF    
船用柴油机STC系统设计与试验研究
王尚鹏1, 高占斌1,2, 尹自斌1, 范金宇1     
1. 集美大学 轮机工程学院,福建 厦门 361021;
2. 哈尔滨工程大学 动力与能源学院,黑龙江 哈尔滨 150001
摘要: 针对某船用增压柴油机,对其进行相继增压(STC)系统进、排气管路,排烟管和气动蝶阀控制系统的设计与改造。通过试验,研究了在推进特性工况下,采用1TC和2TC对柴油机燃烧和排放性能的影响。结果表明,采用STC系统相比原机常规增压在低工况(P≤40%Pe)时可以达到提高柴油机动力性,降低燃油消耗率,减少NOx和Soot浓度的目的。其中,最高燃烧压力在10%Pe相比原机增长幅度约为21.2%,燃油消耗率下降约4.7%,而NOx浓度最大降低率约为22.92%,Soot浓度最大减小率约为48.83%。
关键词: 船用柴油机     STC系统     设计     试验     性能    
The design and experimental research of stc system for a marine diesel engine
WANG Shang-peng1, GAO Zhan-bin1,2, YIN Zi-bin1, FAN Jin-yu1     
1. School of Marine Engineering of Jimei University, Xiamen 361021, China;
2. College of Power and Energy Engineering of Harbin Engineering University, Harbin 150001, China
Abstract: For a marine supercharged diesel engine, the design and improvement of the sequential supercharging (STC) system inlet and exhaust pipes, exhaust pipe and pneumatic butterfly valve control system are carried out successively. Based on practical tests of the effects of 1TC and 2TC on the combustion and emission performance of diesel engine under the propulsion characteristics were studied. The test results show that compared with the conventional pressurization of the original machine, adopting the STC system can achieve the purposes of improving diesel engine power, reducing fuel consumption rate and reducing NOx and Soot concentration in low working conditions (P ≤ 40% Pe). Moreover, the maximum combustion pressure increases by about 21.2% compared with the original machine. The fuel consumption rate reduces by about 4.7%. The maximum reduction rate of NOx concentration is about 22.92%, and the maximum reduction rate of Soot concentration is about 48.83%.
Key words: marine diesel engine     STC system     design     experiment     performance    
0 引 言

为有效节约能源利用率,优化柴油机性能,目前,废气涡轮增压技术因其能提高柴油机功率和降低油耗率,而成为一项重要措施之一。涡轮增压器可以在功率不变的条件下,缩小排量,提高柴油机的经济性,降低排放[1]。传统的增压技术虽然能提高柴油机PMEP指数,但同时也有一定的弊端,主要包括:1)随着柴油机转速范围的拓展,在低工况时柴油机运行点靠增压器喘振线较近,甚至越过喘振线[23]。2)传统的柴油机匹配涡轮增压器时,主要着重考虑柴油机在最大扭矩的85%左右时的整机性能,故涡轮增压器的通流面积通常较大,而当柴油机运行工况点偏离最大扭矩时,尤其在低工况,增压压力下降明显,增压器效率低下(严重时会发生惰转),进气量严重不足,缸内燃烧效果恶化,柴油机的性能下降,且随着增压度逐渐提高,这种弊端越明显。

而国内外针对此弊端先后研发出了废气旁通、进排气旁通、可变截面涡轮和相继增压涡轮等改善柴油机性能的措施[45]。其中废气旁通虽然可在低速区获得较高的增压压力,但在高速区却限制了增压压力的提高。进排气旁通可以使柴油机运行点远离喘振线,在无叶扩压器,压气机的有效利用率较高,但在有叶扩压器,压气机效率较低。此外,系统调节、控制难度较大,一般应用于大功率高速增压柴油机[68]。VGT与STC系统原理类似,都属于调节增压器范畴,且都是改善柴油机低工况性能的有效手段,但STC系统相对VGT更有优越性。如STC系统调节涡轮流通面积较大,且可同时调节压气机进口面积,并可选用现有增压器进行匹配组合,结构较为简单[9]。而VGT的故障率较高,且在低工况运行条件下,总体效率偏低[10]

本文针对V型6缸小型船用增压柴油机进行研究,将原机常规增压系统设计为STC系统,通过试验,分析采用STC系统后对柴油机性能的影响。

1 STC系统设计 1.1 设计样机

本文以TBD234V6型增压柴油机为原型机进行研究,图1为发动机试验台架及测控设备示意图,该机的主要性能结构参数如表1所示。

图 1 TBD234V6型柴油机及测控设备示意图 Fig. 1 Schematic diagram of TBD234V6 diesel engine and control equipment

表 1 TBD234V6型柴油机性能参数表 Tab.1 Performance parameter table of TBD234V6 diesel engine
1.2 相继增压进、排气管路系统改造设计

图2(a)为TBD234V6型柴油机原机常规增压示意图。可以看出,原机只配有1个涡轮增压器(型号J100),且为脉冲增压,废气通过A列和B列气缸之后直接推动涡轮做功。图2(b)为对该机进、排气管路改造之后的相继增压系统示意图。可以看出,本试验台架将原机常规增压采用的J100涡轮增压器换成2个型号相同的M12增压器,并采用连通管连接A列和B列排气管,在受控增压器涡轮前面加装1个燃气阀,在受控压气机后面安装1个空气阀。当柴油机在低工况运行时,空气阀和燃气阀都关闭,只有1台增压器工作(1TC),6个气缸的排气集中供给基本增压器。当在高工况或高负荷状态下,先将燃气阀打开,而后打开空气阀,2台增压器同时工作(2TC)。

图 2 TBD234V6型柴油机原机增压与相继增压系统示意图 Fig. 2 Schematic diagram of the original turbocharged and sequential turbocharging system of TBD234V6 diesel engine
1.3 加装蝶阀对进气流量的影响

图3为TBD234V6型柴油机加装蝶阀前后进气流量对比图。可以看出,本试验所选取的4个工况点,在加装蝶阀后,柴油机的进气流量稍有减小,但下降率均很小。由此可知,加装燃气阀和空气阀后,对柴油机整体的进气流量影响不大,故选用的2只蝶阀较为合理。

图 3 加装蝶阀前后进气流量对比 Fig. 3 Comparison of intake air flow before and after adding butterfly valve
1.4 排烟管设计

本试验台架经上述改造之后,涡轮增压器由1个变为2个,涡轮出口后的排烟管因此也由1个增加为2个。为节约成本,此次设计只针对排烟管中段部分。图4为STC系统排烟管中段三维模型设计图,可以看出,来自两涡轮排出的废气通过两支管合并到总管,总管直接连接原机试验台架排烟管的后半部分,从而将烟气排出。此设计的优点在于节约了空间,且对排气背压影响较小。

图 4 排烟管三维模型设计图 Fig. 4 Three-dimensional model design of exhaust pipe

图5为STC系统排烟管实物安装图。可以看出,在所设计的排烟管下部安装了波纹管,目的在于降低柴油机在工作时所产生的震动对排烟管的冲击和热膨胀对排烟管的影响。此外,排烟管2个管法兰盘上分别安装了悬吊装置,悬吊拉杆承受着排烟管重力,从而避免两涡轮增压器涡轮出口受力过大。

图 5 排烟管实物安装图 Fig. 5 Physical installation diagram of smoke exhaust pipe

排烟管改造完成之后,相对于原机试验台架,排烟管路增加了5个直角弯头,故需对所设计的排烟管排气背压重新进行分析。本试验共选取5个工况点进行分析,分别是标定功率的10%,25%,50%,75%和100%。图6为推进特性下相继增压与原机常规增压的排气背压对比图。可以看出,STC系统改造之后的排烟管排气背压相比原机,略有增高,但增加幅度较小,对柴油机的性能影响较小。故本试验所设计的相继增压排烟管较为合理。

图 6 推进特性下相继增压与原机增压排气背压对比 Fig. 6 Comparison of sequential turbo charging and original machine exhaust back pressure under the propulsion characteristics
1.5 STC系统气动蝶阀控制系统设计

相继增压柴油机设计控制系统的主要目的是依据柴油机的工作状态实现1TC到2TC以及2TC到1TC的切换控制,以满足在不同工况下,涡轮增压器都能在高效率区工作。STC系统气动蝶阀主要由电磁阀控制,其控制系统是由空压机、气动开关阀、2只两位三通常闭电磁阀和气路软管组成,且执行器为单作用气动执行气缸。图7为相继增压蝶阀气动控制系统原理图。可以看出,电磁阀ABX口与高压气源相连,Y口与执行气缸相连,T口为放气口,与大气相通。当电磁阀通电时,阀芯向下移动,X口与Y口连通,T口被截止,Y口有压缩空气通过,执行气缸中的活塞向右移动,此时蝶阀打开。当电磁阀断电后,在复位弹簧的作用下,阀芯向上移动,Y口与T口连通,X口截止,无压缩空气流过,执行气缸内的气体经气路软管向T口排出,执行气缸里的活塞在复位弹簧的作用下,向左移动,此时空气阀和燃气阀均关闭。

图 7 相继增压蝶阀气动控制系统原理图 Fig. 7 Schematic diagram of pneumatic control system for sequential turbo charging butterfly valves
2 试验结果与分析

本次试验根据所需,从标定功率(Pe0)的10%开始,1TC状态下选取7个工况点作为研究,分别为10%,20%,25%,30%,35%,40%和45%,2TC状态下以10%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,60%,70%,80%,90%和100%这13个负荷作为研究工况点。

2.1 STC系统对柴油机动力性的影响

图8为柴油机在推进特性下采用1台增压器和2台增压器并联等2种方案时的最高爆发压力和增压压力与原机试验结果对比图。因增压器工作时受最高转速的限制,故本试验当只采用1个涡轮增压器时,试验工况点最高运行到45%Pe0

图 8 三种增压方式的动力性能参数与原机试验结果对比 Fig. 8 Comparison of dynamic performance parameters of three supercharged modes and original test results

图8可知,柴油机按相继增压的2种增压方式运行时,最高爆发压力和增压压力都随负荷的增加而增大,当Pe≤45%Pe0时,1TC状态下的最高爆发压力和增压压力均高于2TC和原机常规增压,而2TC状态下的爆压和增压压力相比原机差别较小。从图8(a)可以看出,在10%Pe0时,1TC和2TC的爆压值差距最大,约为13 bar。这主要是因为在低工况下,柴油机的排气量较少,若按2TC工作,则发动机排出的废气流经2个涡轮,此时每个增压器所获得的废气量不足,增压器涡轮的效率降低,从而压气机增压压力也较低,进入气缸的空气流量减少,空燃比下降,燃烧不充分,故爆压较低。而采用单个小涡轮增压器(1TC)工作时,6个缸的废气量集中供给此增压器,涡轮转速提高,带动压气机做功增多,因此压气机的压比增加,增压压力提高,进气量充足,燃烧更加完全,最高爆发压力升高。从图8(b)可以看出,低工况下采用1TC时,在增压效果上,明显优于2TC和原机常规增压。

2.2 STC系统对涡前排气温度的影响

图9为改造STC系统前后柴油机涡前排气温度对比图。可知,采用STC系统后,柴油机各工况的排气温度均随负荷的增加而上升,按1TC运行时,其涡前排温在10%Pe0Pe≤45%Pe0下比2TC和原机试验结果要低,在10%Pe0Pe≤30%Pe0之间,随着负荷的增加,2TC与1TC排温温差逐渐增大,当Pe=30%Pe0时,2TC与1TC排温温差最大,约为42 ℃,当30%Pe0Pe≤45%Pe0时,1TC与2TC以及原机试验的结果温差逐渐减小,直至接近原机的涡前排温。这主要是因为柴油机匹配STC系统后,在低工况时只采用1个涡轮增压器(1TC),涡轮转速升高,压气机转速升高,增压压力增加,过量空气系数提高,燃烧效果变好,同时降低缸内热负荷,涡前排气温度随之下降。而2TC的涡前排温试验结果与原机差距甚微,这表明所选取的2个小涡轮增压器并联使用时的整体效果与原机1台增压器差别较小。

图 9 采用STC系统前后柴油机涡前排气温度对比 Fig. 9 Comparison of front and rear exhaust temperatures of diesel engines before and after using STC system
2.3 STC系统对NOx和Soot的影响

图10为柴油机在推进特性下利用排气分析仪所测得的采用STC系统后与原机NOx浓度对比图。图10表明,1TC,2TC和原机状态下NOx浓度随负荷的增加而逐渐上升,在10%Pe0Pe≤45%Pe0时,1TC的NOx浓度明显低于2TC与原机试验结果,这是由于1TC状态下进气压力高,进气量充足,缸内进入的低温气体较多,冷却效果较好,最高燃烧温度下降。且缸内燃空当量比较低,燃烧效果较好,故NOx浓度较低。此外,当10%Pe0Pe≤40%Pe0时,采用1TC,NOx上升幅度较缓,这是由于此阶段柴油机缸内燃烧反应速率比NOx生成速度快,燃气停留时间较短,NOx的生成量被抑制。

图 10 推进特性下1TC,2TC与原机NOx浓度对比 Fig. 10 Comparison of NOx concentration among 1TC and 2TC and original machine under propulsion characteristics

图11为STC系统与原机在各个工况点的Soot值对比图。可知,在高工况时,Soot值要比低工况高,这是由于在高工况时,缸内温度上升,进气不够充分,从而形成高温缺氧的环境。但在低工况时,1TC的烟度值低于2TC和原机试验值,在35%Pe0时,差值最大,约为0.22 m–1。这主要是因为采用1TC在低工况工作时,六缸的废气集中供给此涡轮,涡轮增压器的效率提高,因而进气压力增加,进气量更充足,故缸内局部缺氧环境得到改善。

图 11 推进特性下1TC,2TC与原机Soot值对比 Fig. 11 Comparison of soot values among 1TC and 2TC and original machine under propulsion characteristics
2.4 STC系统对柴油机经济性的影响

图12为STC系统与原机燃油消耗率的试验结果对比图。可知,采用1TC在10%~40%Pe0时,有效燃油消耗率随着负荷的增长而逐渐降低,经济性较好。当Pe>40%Pe0时,燃油消耗率急剧上升,而2TC和原机常规增压运行状态下柴油机的总体油耗率随着负荷的增加而下降。1TC最低燃油消耗率为40%负荷时,约为223 g/kW·h,在满足动力性和排放性较好的前提下,为提高柴油机的经济性,故切换点选择为40%Pe0,转速为1105 r/min。此外,当Pe40%Pe0时,1TC时的燃油消耗率明显低于2TC和原机,在Pe=10%Pe0时,1TC相比原机油耗率下降了10.5 g/kW·h,约降低4.7%。而2TC在35%Pe0Pe≤70%Pe0时,燃油消耗率相比原机略高一点,其余工况点,与原机差别较小。

图 12 采用三种增压方式燃油消耗率对比 Fig. 12 Comparison of fuel consumption rates by using three supercharging methods
3 结 语

1)本文将TBD234V6型柴油机设计改造为STC系统,结构简单、可靠。验证了所加装的蝶阀和所设计的排烟管具有合理性,同时设计了2只蝶阀的控制系统,以期达到便捷操控1TC与2TC相互切换的目的。

2)采用2个型号为M12的涡轮增压器设计为STC系统后,在低工况状态下,采用1TC,柴油机的废气能量利用率有效提高,增压压力增加,进气量充足,缸内燃烧效果良好,动力性和经济性显著改善。

3)对比原机常规增压系统与STC系统的排放物可知,在P≤45%Pe时,NOx和Soot值均有所降低,其中NOx最大降低幅度约为22.92%,Soot最大降低幅度约为48.83%。由此表明,采用相继增压技术是降低船用柴油机NOx和Soot的一种有效措施。若能对喷油提前角进行优化,则柴油机的排放性能可进一步得到改善。

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