海洋石油  2015, Vol. 35 Issue (3): 42-45
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含H2S生产污水回注井解堵增注剂研究与应用[PDF全文]
梁玉凯, 陈霄, 张瑞金, 赵楠     
中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057
摘 要: 针对海上NHX油田3口回注井水质差,注水压力升高、注水量下降的情况,结合地质油藏特征分析其储层伤害原因,构建了复合解堵药剂体系(ZSJ-Y和ZSJ-W)。该药剂体系具有适用性强、腐蚀速率低、铁离子及黏土稳定能力强等特点,室内评价实验表明解堵后岩心渗透率恢复率为102.37%。首次成功应用于NHX-12b井,同等条件下日注水量增加656 m3,视吸水指数从先前的161.3 m3/d · MPa提高到232.6 m3/d · MPa,提高了44.2%,取得了极好的解堵增注效果,具有良好的应用前景,同时也为海上油田类似回注井的解堵增注提供了良好的借鉴。
关键词污水回注     增注剂     解堵     增注    
Study and Application of Agents for Increasing Water Injection in Wells Rejecting Sewage Containing H2S
LIANG Yukai, CHEN Xiao, ZHANG Ruijin, ZHAO Nan     
Zhanjiang Branch of CNOOC Limited, Zhanjiang Guangdong 524057, China
Abstract: The quality of sewage water in three reinjection wells of NHX offshore oilfeld is poor, resulting in increasing in injection pressure and decreasing in water injection rate. The main reasons for reservoir damage near wellbore area have been analyzed. The compound plugging removal system (ZSJ-Y and ZSJ-W) has been built, which has strong applicability, low corrosion rate, with strong stabilizing capability in ferricion and clay. The results of laboratory evaluation experiment indicated that the core permeability recovery rate after plugging removal was 102.37%. This system has been used successfully in NHX-12b well, with water injection rate increased 656 m3/d, and the apparent water injectivity index was increased from 161.3 m3/d·MPa to 232.6 m3/d·MPa, increased by 44.2%. This system has excellent plugging removal results and injection stimulation effect, and can be used widely. In addition, it provides reference for plugging removal in similar offshore reinjection well.
Keywords: reinjection of produced water     augmented injection agent     plugging removal     increasing in water injection rate    

海上油气田开发生产环保要求较高,为减少生产污水排放,自2008年8月以来先后将NHX油田3口井转为回注井,实施生产污水回注。由于平台水处理能力有限,回注水中悬浮物含量、粒径、含油量等指标均高于注水水质标准[1],尤其溶解性H2S的含量高达4 800 μL/L,对注水管柱腐蚀影响大。2011年9月现场测试表明NHX-7井在相同的井口注入压力下注水量下降55%,NHX-12b井注水量下降40%,并且有进一步恶化的趋势。随着老油田含水率的上升和周边新油田的投产,需要回注的污水量逐渐增多,若回注能力进一步下降,将难以满足节能减排的要求,且回注井注水压力升高,存在造成地层破裂、渗漏引发海洋环境污染的隐患,为此急需展开回注井解堵增注研究。目前,油水井解堵增注方法在国内成功应用的主要有振动解堵[2]、脉冲解堵[3]、高压水射流解堵[4]等物理方法,酸化解堵[5]、表面活性剂解堵[6]、热化学解堵[7]、复合化学解堵[8]等化学方法,以及物理-化学复合解堵[9]、生物解堵等[10, 11]多项技术。不同技术的特点和适用性不同,而各个油藏的特征和伤害机理也不尽相同。基于海上作业的经济性与高风险性双重考虑,同时结合本区地质油藏特征及储层伤害机理分析,综合研究确定采用复合化学解堵方式[12],其作业成本低、风险小、针对性强、投入产出比高,与其它工艺措施相比,优势明显。若成功实施,则真正意义上实现海上油田生产的小投入、高回报。

1 储层伤害原因分析

根据井筒内堵塞物能谱和X-衍射分析结果(表 1图 1),同时,考虑到回注污水中固相颗粒含量和腐蚀性溶解气H2S含量高的特点,综合分析认为:回注井近井地带的堵塞物主要为管柱腐蚀产物、回注水中携带的泥质和粉细砂以及少量的有机质沉积。

图 1 NHX-12b井井筒堵塞物能谱分析结果

表 1 NHX-12b井井筒堵塞物及其质量分数

2 解堵药剂的构建及性能评价 2.1 解堵药剂的构建

针对生产水回注井堵塞原因,采用有机解堵液ZSJ-Y和无机解堵液ZSJ-W复合解堵的方式实现增注。有机解堵液作为前置液,解除有机质沉积造成的堵塞;无机解堵液作为后置液,解除无机物堵塞,扩大渗流通道,增加注水量。

有机解堵液选用了经过化学处理得到的高闪点(大于100 ℃)、强溶解性的复合溶剂型有机物作为有机解堵液ZSJ-Y。无机解堵液ZSJ-W中添加垢转化剂用来溶解腐蚀产物、无机垢、黏土矿物等;添加了渗透剂,起到有效剥离、加速溶解的作用;优选黏土稳定剂,用来稳定黏土矿物,抑制水化膨胀,防止黏土矿物分散运移;添加铁离子稳定剂,用来稳定铁离子,防止二次沉淀伤害;优选缓蚀剂,减缓腐蚀速率,保护井下管柱及设备;添加复合表面活性剂,起到防乳破乳和降低界面张力的作用。

2.2 解堵药剂的性能评价 2.2.1 有机解堵液ZSJ-Y溶解沉积有机质性能实验

考虑到海上油田作业安全的要求,有机解堵液选用了闪点大于100 ℃、强溶解性的复合溶剂型有机物作为有机解堵液,有机解堵液对NHX油田原油沉积物及沥青的溶解情况,见表 2

表 2 有机解堵液(ZSJ-Y)和0#柴油对模拟有机堵塞物溶解性评价

表 2可以看出:有机解堵液(ZSJ-Y)对NHX原油和沥青的溶解率明显高于0#柴油,对于有机沉积物具有较好的溶解能力。

2.2.2 无机解堵液ZSJ-W性能评价实验

对于构建的无机解堵液(ZSJ-W),参考行业标准开展了溶蚀性、铁离子稳定性、黏土稳定性、缓蚀性、配伍性以及综合解堵性能评价实验。评价实验结果表明:无机解堵液对无机堵塞物的溶蚀率达到100%,实验结果见表 3

表 3 无机解堵液(ZSJ-W)对无机堵塞物溶解性能评价结果

参照石油天然气行业标准SY/T6571—2003《酸化用铁离子稳定剂性能评定方法》进行评价,从测定数据可知,无机解堵液中铁离子稳定剂稳定Fe3+量为2 033mg/g,具有较好的铁离子稳定能力,满足现场实施要求,结果见表 4

表 4 无机解堵液(ZSJ-W)对铁离子稳定性能评价结果

采用测试CEC值法和高温膨胀法对无机解堵液(ZSJ-W)稳定黏土能力进行了评价,膨润土和储层岩屑经无机解堵液处理后,膨胀率明显降低,表明解堵液可有效抑制储层黏土膨胀,具有较好的黏土稳定能力,评价结果见表 5表 6

表 5 储层温度75℃下6 h内无机解堵液(ZSJ-W)处理前后CEC测定结果

表 6 无机解堵液(ZSJ-W)处理前后不同时间内岩屑膨胀率变化

参照石油天然气行业标准SY/T 5405—1996 《酸化用缓蚀剂性能评价方法及评价指标》,开展缓蚀性能评价,结果表明:100%无机解堵液在75℃×24 h对N80钢材的腐蚀速度为0.9502g/m2 · h,小于石油行业标准(推荐指标为≤ 2~4 g/m2 · h),能够满足现场施工要求,实验结果见表 7

表 7 不同浓度下无机解堵液(ZSJ-W)24 h腐蚀性能评价结果

配伍性实验结果表明:无机解堵液与地层水、原油以及有机解堵液以不同比例混合,均未出现混浊、乳化、沉淀现象,表明配伍性良好,能够满足现场实施要求;现场回注水污染后的岩心,经有机解堵液(ZSJ-Y)和无机解堵液(ZSJ-W)的复合解堵,三块岩心渗透率恢复值均大于102.36%,具有较好的解堵效果,见表 8

表 8 综合解堵效果评价实验数据

3 应用情况及效果分析

选取NHX-12b井为目标井,以有机解堵液作为前置液,解除有机质沉积堵塞;无机解堵液(ZSJ-W)用于解除无机堵塞物造成的堵塞伤害,处理半径设计为1.2 m,用量设计为75 m3;有机解堵液用量按无机解堵液的1/3量来设计,用量为25 m3;注入有机解堵液浸泡4 h后,再注入无机解堵液,浸泡4 h,恢复注水,现场施工曲线见图 2

图 2 NHX-12b井现场施工曲线

NHX-12b井解堵后注水量从解堵前的874 m3/ d增加到解堵后1 530 m3/d(图 3),同等压力条件下,日增注量656 m3;视吸水指数从解堵前的161.3 m 3/d · MPa,提高到解堵后的232.6 m3/d · MPa,提高44.2%。2013年累积实现增注16.8×104m3,取得较好的解堵增注效果。

图 3 NHX-12b井解堵增注前后注水量变化

4 结论与认识

(1)回注水质和回注水中溶解性H2S对注水管柱腐蚀的影响,是造成回注井近井地带储层伤害的主要原因。

(2)针对性提出有机和无机复合解堵的思路,并构建了高效有机解堵剂ZSJ-Y和无机解堵剂ZSJ-W。ZSJ-Y具有高效、高闪点的特性;ZSJ-W具有腐蚀速率低,解堵后岩心渗透率恢复高的特点。

(3)首次成功应用于NHX-12b井,日增注量656 m3,视吸水指数从解堵前的161.3 m3/d · MPa,提高到解堵后的232.6 m3/d · MPa,提高44.2%,取得了较好的解堵增注效果,并为后期类似回注井的解堵增注提供了借鉴。

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