含H2S生产污水回注井解堵增注剂研究与应用 | [PDF全文] |
海上油气田开发生产环保要求较高,为减少生产污水排放,自2008年8月以来先后将NHX油田3口井转为回注井,实施生产污水回注。由于平台水处理能力有限,回注水中悬浮物含量、粒径、含油量等指标均高于注水水质标准[1],尤其溶解性H2S的含量高达4 800 μL/L,对注水管柱腐蚀影响大。2011年9月现场测试表明NHX-7井在相同的井口注入压力下注水量下降55%,NHX-12b井注水量下降40%,并且有进一步恶化的趋势。随着老油田含水率的上升和周边新油田的投产,需要回注的污水量逐渐增多,若回注能力进一步下降,将难以满足节能减排的要求,且回注井注水压力升高,存在造成地层破裂、渗漏引发海洋环境污染的隐患,为此急需展开回注井解堵增注研究。目前,油水井解堵增注方法在国内成功应用的主要有振动解堵[2]、脉冲解堵[3]、高压水射流解堵[4]等物理方法,酸化解堵[5]、表面活性剂解堵[6]、热化学解堵[7]、复合化学解堵[8]等化学方法,以及物理-化学复合解堵[9]、生物解堵等[10, 11]多项技术。不同技术的特点和适用性不同,而各个油藏的特征和伤害机理也不尽相同。基于海上作业的经济性与高风险性双重考虑,同时结合本区地质油藏特征及储层伤害机理分析,综合研究确定采用复合化学解堵方式[12],其作业成本低、风险小、针对性强、投入产出比高,与其它工艺措施相比,优势明显。若成功实施,则真正意义上实现海上油田生产的小投入、高回报。
1 储层伤害原因分析根据井筒内堵塞物能谱和X-衍射分析结果(表 1和图 1),同时,考虑到回注污水中固相颗粒含量和腐蚀性溶解气H2S含量高的特点,综合分析认为:回注井近井地带的堵塞物主要为管柱腐蚀产物、回注水中携带的泥质和粉细砂以及少量的有机质沉积。
2 解堵药剂的构建及性能评价 2.1 解堵药剂的构建
针对生产水回注井堵塞原因,采用有机解堵液ZSJ-Y和无机解堵液ZSJ-W复合解堵的方式实现增注。有机解堵液作为前置液,解除有机质沉积造成的堵塞;无机解堵液作为后置液,解除无机物堵塞,扩大渗流通道,增加注水量。
有机解堵液选用了经过化学处理得到的高闪点(大于100 ℃)、强溶解性的复合溶剂型有机物作为有机解堵液ZSJ-Y。无机解堵液ZSJ-W中添加垢转化剂用来溶解腐蚀产物、无机垢、黏土矿物等;添加了渗透剂,起到有效剥离、加速溶解的作用;优选黏土稳定剂,用来稳定黏土矿物,抑制水化膨胀,防止黏土矿物分散运移;添加铁离子稳定剂,用来稳定铁离子,防止二次沉淀伤害;优选缓蚀剂,减缓腐蚀速率,保护井下管柱及设备;添加复合表面活性剂,起到防乳破乳和降低界面张力的作用。
2.2 解堵药剂的性能评价 2.2.1 有机解堵液ZSJ-Y溶解沉积有机质性能实验考虑到海上油田作业安全的要求,有机解堵液选用了闪点大于100 ℃、强溶解性的复合溶剂型有机物作为有机解堵液,有机解堵液对NHX油田原油沉积物及沥青的溶解情况,见表 2。
从表 2可以看出:有机解堵液(ZSJ-Y)对NHX原油和沥青的溶解率明显高于0#柴油,对于有机沉积物具有较好的溶解能力。
2.2.2 无机解堵液ZSJ-W性能评价实验对于构建的无机解堵液(ZSJ-W),参考行业标准开展了溶蚀性、铁离子稳定性、黏土稳定性、缓蚀性、配伍性以及综合解堵性能评价实验。评价实验结果表明:无机解堵液对无机堵塞物的溶蚀率达到100%,实验结果见表 3。
参照石油天然气行业标准SY/T6571—2003《酸化用铁离子稳定剂性能评定方法》进行评价,从测定数据可知,无机解堵液中铁离子稳定剂稳定Fe3+量为2 033mg/g,具有较好的铁离子稳定能力,满足现场实施要求,结果见表 4。
采用测试CEC值法和高温膨胀法对无机解堵液(ZSJ-W)稳定黏土能力进行了评价,膨润土和储层岩屑经无机解堵液处理后,膨胀率明显降低,表明解堵液可有效抑制储层黏土膨胀,具有较好的黏土稳定能力,评价结果见表 5和表 6。
参照石油天然气行业标准SY/T 5405—1996 《酸化用缓蚀剂性能评价方法及评价指标》,开展缓蚀性能评价,结果表明:100%无机解堵液在75℃×24 h对N80钢材的腐蚀速度为0.9502g/m2 · h,小于石油行业标准(推荐指标为≤ 2~4 g/m2 · h),能够满足现场施工要求,实验结果见表 7。
配伍性实验结果表明:无机解堵液与地层水、原油以及有机解堵液以不同比例混合,均未出现混浊、乳化、沉淀现象,表明配伍性良好,能够满足现场实施要求;现场回注水污染后的岩心,经有机解堵液(ZSJ-Y)和无机解堵液(ZSJ-W)的复合解堵,三块岩心渗透率恢复值均大于102.36%,具有较好的解堵效果,见表 8。
3 应用情况及效果分析
选取NHX-12b井为目标井,以有机解堵液作为前置液,解除有机质沉积堵塞;无机解堵液(ZSJ-W)用于解除无机堵塞物造成的堵塞伤害,处理半径设计为1.2 m,用量设计为75 m3;有机解堵液用量按无机解堵液的1/3量来设计,用量为25 m3;注入有机解堵液浸泡4 h后,再注入无机解堵液,浸泡4 h,恢复注水,现场施工曲线见图 2。
NHX-12b井解堵后注水量从解堵前的874 m3/ d增加到解堵后1 530 m3/d(图 3),同等压力条件下,日增注量656 m3;视吸水指数从解堵前的161.3 m 3/d · MPa,提高到解堵后的232.6 m3/d · MPa,提高44.2%。2013年累积实现增注16.8×104m3,取得较好的解堵增注效果。
4 结论与认识
(1)回注水质和回注水中溶解性H2S对注水管柱腐蚀的影响,是造成回注井近井地带储层伤害的主要原因。
(2)针对性提出有机和无机复合解堵的思路,并构建了高效有机解堵剂ZSJ-Y和无机解堵剂ZSJ-W。ZSJ-Y具有高效、高闪点的特性;ZSJ-W具有腐蚀速率低,解堵后岩心渗透率恢复高的特点。
(3)首次成功应用于NHX-12b井,日增注量656 m3,视吸水指数从解堵前的161.3 m3/d · MPa,提高到解堵后的232.6 m3/d · MPa,提高44.2%,取得了较好的解堵增注效果,并为后期类似回注井的解堵增注提供了借鉴。
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QH/S 2042—2008《海上碎屑岩油藏注水水质指标及分析方
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